圖1 脫扣器結(jié)構(gòu)圖,。
1. 2 脫扣器機構(gòu)工作原理
脫扣器是一種含有復位裝置的斷路器脫扣裝置,。它將磁性元件、導磁體,、線圈、襯套,、儲能器,、驅(qū)動元件等緊湊地安裝在一個體積很小的殼體內(nèi),并由磁性元件,、殼體,、導磁片、動作元件組成一個特定的磁回路,。常態(tài)下,,銜鐵在永磁體作用下保持吸合狀態(tài),即磁回路將儲能器處于最大的勢能狀態(tài),,當控制器檢測到主回路過載或短路時,,給脫扣器一個一定強度的短時持續(xù)脈沖信號( 持續(xù)時間有軟件控制),使線圈通有電流而產(chǎn)生反向磁通,,破壞了脫扣器內(nèi)的磁回路,,儲能器釋放能量,,銜鐵彈出推動推桿,再推動斷路器上的牽引桿執(zhí)行動作,,從而使斷路器可靠分閘,。
2 設計時因注意的問題
在選擇脫扣器零件時應注意:
(1) 例如,HSM1z-160 脫扣器中彈簧力原設計P1 = (4. 0 ± 0. 4) N,,P2 = (7. 0 ± 0. 7) N,,生產(chǎn)過程中彈簧力偏下公差時,常常出現(xiàn)脫扣器脫扣而斷路器卻沒有脫扣的情況,。經(jīng)不同彈簧力P1在4. 5 ~ 6 N,,P2在7. 5 ~ 11 N 中的試驗,當P2 >9. 2 N 時,,會出現(xiàn)斷路器機構(gòu)部分已在合閘位置,,但脫扣器卻沒有吸合,從而使斷路器不能可靠合閘的狀況,。經(jīng)過試驗,,最終彈簧力控制在P1 =(4. 8 ± 0. 4) N,P2 = (8. 0 ± 0. 8) N,。由上例可知,,彈簧力與斷路器脫扣力相比,應有一定的裕度,,但裕度不能太大,,否則又增加了再扣力,使斷路器不能可靠合閘;反之,,雖然減小了再扣力,,使斷路器能可靠合閘,但也不能使斷路器可靠分閘,。因此,,彈簧力必須適中。
(2) 線圈串接在線路中,,流過的電流就大,。為減少對電路的影響,線圈的導線應粗,,匝數(shù)要少,。例如,HSM1z-160 脫扣器中原線圈線徑為0. 08 mm,,有效圈數(shù)3000圈,,后線徑改為0. 09 mm,有效圈數(shù)2 500 圈,。
(3)在選擇殼體及鐵心材料的導磁性同時,,要考慮價格及流通度,。實際設計中,因受體積及材料價格的限制,,參考脫扣力,、磁鋼參數(shù)應先確定。
(4)脫扣器與斷路器之間的行程設計也應合理,,否則會影響到脫扣器對斷路器的沖擊力,,以及再扣時斷路器對脫扣器的作用力。例如:HSM1z-160 脫扣器中推桿長度由4. 5 mm 改為4. 0 mm,,推桿長度與牽引桿間隙因確保在0. 5 ~ 1 mm 范圍內(nèi),,過小會影響沖擊力;反之,會減小脫扣行程,。
3 結(jié)構(gòu)零件技術參數(shù)分析
以智能型斷路器生產(chǎn)的各個規(guī)格的脫扣器為例作比較,,大致可分為2 種:① 將儲能器放在執(zhí)行部件中,且在磁回路里(暫且稱作A 類);② 將儲能器放在執(zhí)行部件外,,且不在磁回路里( 暫且稱作B 類),。規(guī)格為A 類的,適用于結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小的殼架電流;規(guī)格為B 類的,,適用于規(guī)格A類以外的整個斷路器系列。其中,,HSM1z-160 脫扣器結(jié)構(gòu)屬于規(guī)格為A 類的型式,。
由HSM1z-160 智能型斷路器內(nèi)部空間的關系,要求脫扣器的設計體積必須小,,也就對脫扣器的各個零件設計要求比較嚴格,,作為關鍵件或主要件來設計。設計中,,雖然每個零件都很重要,,但實際生產(chǎn)中對脫扣器影響較大的卻是個別。從HSM1z-160 脫扣器最初生產(chǎn)的幾千個脫扣器中發(fā)現(xiàn),,影響比較大的零件是殼體和銜鐵,。最初,,由于殼體和銜鐵的材料為鐵鎳軟磁合金,,不是常備材料,加工前要求真空退火處理,,加工后又要進行真空退火處理,,因此,不但加工周期長,,且價格比較貴,,再加上鐵鎳軟磁合金容易變形,,除加工成形時有報廢外,電鍍時更易變形,。雖然,,工藝從滾鍍到吊鍍有所改變,但同端板鉚合時還會變形,。殼體變形會導致殼體密封性降低,,也就增大了磁路氣隙,進而影響脫扣脈沖電壓的穩(wěn)定,。殼體的密封不一致比材料對整體的影響更大,,因此,應選擇具有一定導磁性,、又不易變形的材料作殼體更恰當,。
如B 類規(guī)格,就選擇比較常見的冷軋鋼板作為殼體材料,,雖然導磁性降低,,但一致性較好。脫扣器在設計軸時應考慮同端板的配合,,軸徑偏小,,裝配后雖能保證可以自如進出,但會左右擺動,,從而影響產(chǎn)品的可靠性,。在實際設計中,用實踐與理論相結(jié)合的方法解決了軸孔配合問題,。下面對2 類不同規(guī)格的脫扣器設計參數(shù)作一比較,,如表1 所示。
表1 兩種規(guī)格的脫扣器設計參數(shù)
4 功能與技術參數(shù)分析比較
智能型塑殼式斷路器中脫扣器的驅(qū)動電路是一致的,,都是通過脈沖信號控制MOS 管,,通過MOS 管的開關功能控制脫扣器銜鐵的動作。脫扣器功能與技術參數(shù)比較如表2 所示,。
表2 脫扣器功能技術參數(shù)
當然,,線圈匝數(shù)對脫扣器技術參數(shù)也有一定的影響。對于規(guī)格A 類產(chǎn)品而言,,曾對線圈的匝數(shù)減少試驗表明:其對脫扣器技術參數(shù)的影響并不明顯,。
在實際使用中,施加在規(guī)格為A 類與規(guī)格為B 類上的持續(xù)脈沖都應有限,,主要原因有以下2點:
(1)導通時,,流過線圈的電流較大,線圈容易產(chǎn)生發(fā)熱。
(2)導通時,,主回路電流過大,,而總功率是一定的,則主回路電壓就拉低,,使控制器不能正常工作,。
5 實際生產(chǎn)情況分析與改進
在已逐漸投入生產(chǎn)的產(chǎn)品中,現(xiàn)有的技術指標與國內(nèi),、外差距不大,,但是質(zhì)量還不穩(wěn)定。因此,,提高可靠性及產(chǎn)品質(zhì)量不僅是用戶的要求,,也是企業(yè)進行國內(nèi)、外競爭的需要,。
在最初的實際生產(chǎn)過程中,,規(guī)格為A 類的結(jié)構(gòu),其脫扣器零件,、成品的報廢率居高不下,,不僅浪費了財力、物力,,提高了產(chǎn)品的成本,,也嚴重影響了產(chǎn)品的正常供貨。脫扣器零件作為主要件或關鍵件要求生產(chǎn),,在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下加工出的零件合格率偏低,,每一點不足都可能導致成品的報廢或不穩(wěn)定。這就不適合在現(xiàn)有條件下的批量生產(chǎn),,必將失去產(chǎn)品的競爭力,。因此,產(chǎn)品的改進勢在必行,,主要從以下3 方面進行改進,。
5. 1 殼體的改進
針對殼體來講,首先考慮對材料進行改進,,脫扣器原先采用鐵鎳軟磁合金帶,,雖然導磁性好,但材質(zhì)較軟,,在加工及裝配過程中易變形,,且供貨周期較長,而且沖加工前和加工后技術上都要求進行真空熱處理,,后將材料改為冷軋鋼板,,技術上也不用真空熱處理;其次,對材料表面處理進行改進,,原先材料表面處理為Ep. Ni10Cr0. 3,,現(xiàn)改為Ep. Zn12. c2C。通過以上2 方面的改進后,,脫扣器殼體易變形現(xiàn)象得到很大改進,,同孔端鉚合時保持性較好,解決了脫扣器脈沖電壓不穩(wěn)定現(xiàn)象,,提高了產(chǎn)品的合格率,,不但節(jié)約了成本,還縮短了加工周期,。
5. 2 脫扣器銜鐵的改進
原先脫扣器的銜鐵用鐵鎳軟磁合金棒,,后改為通用的電磁純鐵棒。技術上要求將真空熱處理取消,,表面處理由Ep. Ni10Cr0. 3 改為Ep. Zn12.c2C,。通過以上改進,不但節(jié)約了成本,,還縮短了加工周期,。
5. 3 材料和推桿的改進
在實際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)脫扣器同斷路器的配合有不穩(wěn)定現(xiàn)象,,但脫扣器的各零件參數(shù)選擇幾乎達到極限,,于是只能改變推桿。從原先的平面設計改為圓弧面,,利用圓弧面接觸面積小的特點,,相對增大推桿的推力。這樣,,在不增大彈簧力的情況下可解決沖擊力不足的現(xiàn)象,,保證了斷路器的可靠分閘和合閘。
通過以上改進原設計上的不足及改善零件制造過程中的工藝,,對脫扣器殼體的改進,,對脫扣器銜鐵的改進和對脫扣器推桿外形結(jié)構(gòu)進行改進后,經(jīng)過一段時間的批量生產(chǎn),,質(zhì)量明顯提高,,零件的報廢率大幅度下降。因此,,對智能斷路器脫扣器的重新設計與改進,,提高了產(chǎn)品整體的質(zhì)量,提升了產(chǎn)品的競爭力,。
6 結(jié)語
在產(chǎn)品開發(fā)中,,要設計的產(chǎn)品能適合批量生產(chǎn)的才稱得上是好的產(chǎn)品。在實際生產(chǎn)中,脫扣器零件加工工藝的優(yōu)劣對脫扣器動作檢測電壓有著很大影響;有時,,理論設計已非常合理,,但往往一個零件加工工藝稍不太理想,就會引起脫扣器檢測電壓偏出范圍,。因此,,只有經(jīng)過反復摸索試驗,才能設計出適合現(xiàn)有條件下大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,。本文所述的塑殼式斷路器脫扣的執(zhí)行機構(gòu)屬低壓電器制造技術領域,,在塑殼式斷路器有限的空間內(nèi)設計出具有體積小、功耗低,、動作快及工作可靠性高等特點的產(chǎn)品,,對低壓電器向智能化、模塊化,、小型化,、通信化方向發(fā)展起到巨大的作用。