《電子技術(shù)應(yīng)用》
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轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng)中爐口微差壓的自動(dòng)控制
摘要: 介紹了轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及回收設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐煉鋼在吹煉過(guò)程中,,產(chǎn)生的CO氣體具有很高的回收利用價(jià)值,。運(yùn)用模糊控制原理代替了以往系統(tǒng)中采用PID調(diào)節(jié)器的方法,改善了系統(tǒng)的性能指標(biāo)件,,提高了轉(zhuǎn)爐煙氣回收的效果,同時(shí)又凈化了大氣環(huán)境,。
Abstract:
Key words :

[摘 要]:介紹了轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及回收設(shè)備的電氣控制系統(tǒng),。轉(zhuǎn)爐煉鋼在吹煉過(guò)程中,,產(chǎn)生的CO氣體具有很高的回收利用價(jià)值。運(yùn)用模糊控制原理代替了以往系統(tǒng)中采用PID調(diào)節(jié)器的方法,,改善了系統(tǒng)的性能指標(biāo)件,,提高了轉(zhuǎn)爐煙氣回收的效果,同時(shí)又凈化了大氣環(huán)境,。

 

1 概述
  轉(zhuǎn)爐煉鋼在吹煉過(guò)程中,,產(chǎn)生大量以CO為主要成分的轉(zhuǎn)爐煤氣,特別是在吹煉中期CO的濃度可達(dá)80%以上,。轉(zhuǎn)爐煙氣中CO具有很高的回收利用價(jià)值,。通過(guò)轉(zhuǎn)爐煤氣的回收,不僅可以節(jié)約大量能源,,而且對(duì)煙塵加以綜合利用,,變廢為寶,同時(shí)又凈化了大氣環(huán)境,。

  為了提高煤氣的回收量,,就必須精確地控制爐口的壓力。如爐內(nèi)壓力大于大氣壓力,,則煙氣噴出,,污染環(huán)境,降低煤氣的回收量,;如爐內(nèi)壓力小于大氣壓力,,則從爐口吸人空氣使CO燃燒而變成CO2,也降低了合格煤氣的回收量,。從理論上講,,理想的微差壓控制應(yīng)在±0Pa,但在實(shí)際運(yùn)行中,,根據(jù)排煙效果及回收煤氣的質(zhì)量一般控制在±20Pa,。

  爐口微差壓的控制范圍是影響轉(zhuǎn)爐煤氣成份及回收量的重要因素之一。在轉(zhuǎn)爐煉鋼中,,爐內(nèi)的煙氣量在不斷的變化,,爐口微差壓也就隨著變化。通過(guò)爐口微差壓的變化,,對(duì)可調(diào)文氏管喉口裝置中RD閥的開(kāi)口度實(shí)行自動(dòng)調(diào)節(jié),,從而使風(fēng)機(jī)的抽風(fēng)量與煙氣的生成量保持一致,也就是通過(guò)對(duì)爐口微差壓的自動(dòng)控制,,來(lái)達(dá)到對(duì)煤氣回收的最佳控制,。

2 系統(tǒng)的組成及控制思想
2.1 系統(tǒng)的組成
取壓環(huán)管安裝在活動(dòng)煙罩上,從爐口取出爐內(nèi)與爐外的壓差,經(jīng)過(guò)微差壓變送器將其轉(zhuǎn)化為電信號(hào)送入西門子S7-300可編程控制器(PLC),,CPU經(jīng)過(guò)模糊推理法計(jì)算出準(zhǔn)確的輸出值,,送人伺服放大器,伺服閥工作,,再通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)帶動(dòng)RD閥轉(zhuǎn)動(dòng),。此時(shí),安裝在執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的角位移傳感器發(fā)出反饋信號(hào)與調(diào)節(jié)信號(hào)相比較,,直至伺服放大器的輸出為零,。RD閥轉(zhuǎn)動(dòng)停止,此時(shí)爐口微差壓的實(shí)際值基本上控制在微差壓的給定值,。系統(tǒng)框圖見(jiàn)圖1,。


  在轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中,爐口微差壓的變化受到諸多因素的影響,。冶煉初期從兌鋼水,,加廢鋼起開(kāi)始吹氧氣,加渣料到吹煉前期,,煙氣量上升較快,,RD閥口開(kāi)度也應(yīng)該較大;在吹氧停止后煙氣量較少,,RD閥口開(kāi)度也應(yīng)該較小,。RD閥是連接轉(zhuǎn)爐煉鋼與煤氣回收的關(guān)鍵設(shè)備,它的控制既影響到煉鋼的質(zhì)量,,又影響到煤氣的回收,。因此,對(duì)RD閥的自動(dòng)控制就顯得尤為重要,。

2.2 控制思想
  在轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中RD閥是煉鋼及煤氣回收的紐帶,。RD閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是由液壓伺服系統(tǒng)控制完成的,它屬于典型非線性,、時(shí)變,、滯后系統(tǒng)。在我國(guó)冶金行業(yè)中,,轉(zhuǎn)爐微差壓控制系統(tǒng)大都采用微差壓閉環(huán)控制系統(tǒng),,其具有一定的抗干擾能力,但當(dāng)煙氣流量變化較大及風(fēng)機(jī)負(fù)載突變時(shí),,往往需要操作人員使用手動(dòng)操作,,顯然該系統(tǒng)的自動(dòng)功能不能滿足煉鋼及回收的工藝要求。因而我們提出了采用模糊控制的思想,。

  在煉鋼過(guò)程中很難對(duì)RD閥建立一個(gè)精確數(shù)學(xué)模型,,對(duì)RD閥的控制,,就是要將爐口微差壓控制在一個(gè)很小的變化范圍內(nèi),但是煙氣量的變化諸多因素的影響,。又受風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速等影響,,建立一個(gè)精確數(shù)學(xué)模型很困難。但是對(duì)于有經(jīng)驗(yàn)的操作人員,,他們通常是根據(jù)爐口火焰及煙氣量,來(lái)調(diào)節(jié)RD閥的開(kāi)口度,。而模糊控制能夠方便地解決工業(yè)領(lǐng)域上常見(jiàn)的強(qiáng)耦合,、非線性、時(shí)變性,、大慣性,、純滯后的復(fù)雜問(wèn)題。其基本思想就是利用計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)人的控制經(jīng)驗(yàn),。模糊控制器的模型不是由數(shù)學(xué)公式表達(dá)的數(shù)學(xué)模型,,而是由一組模糊條件語(yǔ)句構(gòu)成的語(yǔ)言形式;它是由帶有模糊性的有關(guān)控制人員及專家的控制經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)組成的知識(shí)模型,?;谶@一思想以及轉(zhuǎn)爐煉鋼的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)一個(gè)基本的二維模糊控制器,。

2.3 實(shí)現(xiàn)方法
  硬件由上位機(jī),、西門子S7-300可編程序控制器及繼電控制回路組成。微差壓傳感器,、角位移傳感器產(chǎn)生的電流信號(hào)通過(guò)S7-300的模擬量輸入模板,,經(jīng)過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換,進(jìn)入CPU進(jìn)行模糊計(jì)算給出相應(yīng)的目標(biāo)值,,通過(guò)S7-300的模擬量輸出模板進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換后,,送入液壓伺服閥從而對(duì)RD閥的開(kāi)度進(jìn)行控制。上位機(jī)與PLC的通信為工業(yè)以太網(wǎng)方式,。硬件組態(tài)見(jiàn)圖2,。


  在軟件設(shè)計(jì)上,有就地,、集中兩種操作,。就地操作為現(xiàn)場(chǎng)操作;集中操作為在上位機(jī)上通過(guò)畫面進(jìn)行操作,。在集中操作中又分為手動(dòng)操作及自動(dòng)操作,。
2.3.1 手動(dòng)操作
  在就地、集中操作中均可以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)操作,。手動(dòng)操作采用PID調(diào)節(jié)方式,,通過(guò)手動(dòng)給定某一固定角度作為PID調(diào)節(jié)器的輸入,,利用Step7V5.2軟件中提供的PID調(diào)節(jié)器,通過(guò)改變參數(shù)找到一組最佳的系統(tǒng)階躍響應(yīng)曲線,,從而得到一組最佳的PID調(diào)節(jié)器的參數(shù),。經(jīng)過(guò)實(shí)踐得出在本系統(tǒng)中采用比例積分調(diào)節(jié)器即可滿足RD閥的開(kāi)度控制。但是,,這種方式不能夠滿足系統(tǒng)微差壓很好地控制在±20Pa的要求,。

2.3.2 自動(dòng)操作
  在集中操作中可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作。自動(dòng)操作采用模糊控制原理,。模糊控制器的輸入為:爐口內(nèi)外的壓力差E(Pa)及壓差的變化率EC(Pa/s),。模糊控制器的輸出為:液壓伺服閥的開(kāi)度U(mA)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)及人的思維習(xí)慣,,將正E,,EC,U的模糊集取為:{NB,,NM,,NS,0,,PS,,PM,PB}即{負(fù)大,,負(fù)中,,負(fù)小,零,,正小,,正中,正大}7檔,。
考慮到E的變化驗(yàn)范圍化范圍(-10,,+10)U的化范圍(4,20),。EEC的論域取為{-3,,-2,-1,,0,,1,2,,3}由此得到量化因子,、比例因子。確定E,,EC,,U隸屬度,,從而得到模糊變量賦值表。
根據(jù)二維模糊控制器算法器的控制規(guī)則及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作工人工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),,建立模糊控制器的規(guī)則如下,。
1)if E=PB and EC=PB then U=PBB如果偏差E是“正大”且偏差變化EC也是“正大”,則閥門要大開(kāi),,使?fàn)t內(nèi)壓力減小,。
2)if E=PB and EC=PM or PS then U=PB如果偏差正是“正大”且偏差變化EC也是“正中”,或是“正小”,,則閥門要大開(kāi),。
3)if E=PM and EC=PB or PM then U=PB如果偏差正是“正中”且偏差變化正C也是“正大”,或是“正中”,,則閥門要大開(kāi)。
…(略)
設(shè)計(jì)的原則是:當(dāng)誤差較大時(shí),,控制量的變化應(yīng)盡力使誤差迅速減小,。當(dāng)誤差小時(shí),除了要消除誤差外,,還要考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性,,以防止系統(tǒng)超調(diào)、振蕩,。根據(jù)表1 及模糊變量賦值表得出控制表,,通過(guò)軟件編程,儲(chǔ)存在PLC中,。在自動(dòng)操作時(shí),,使系統(tǒng)通過(guò)查表的方式進(jìn)行優(yōu)化的自動(dòng)控制。


2.3.3 HMI組態(tài)設(shè)計(jì)
  在S7-300中,,使用CP343-1與上位機(jī)進(jìn)行工業(yè)以太網(wǎng)的通訊,,組態(tài)軟件采用WINCCV6.0。在設(shè)計(jì)中將WinCC的數(shù)據(jù)庫(kù),、畫圖,、顯示、歷史趨勢(shì),、報(bào)警等功能緊密結(jié)合起來(lái),,做出模擬現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的工藝流程圖、液壓泵站的系統(tǒng)圖,。這樣在上位機(jī)畫面中操作人員不但可以很直觀地看到現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的狀態(tài)及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),,而且可以簡(jiǎn)單方便地完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的操作及監(jiān)控,如液壓泵站的起,、??刂?,工作狀態(tài)顯示及報(bào)警顯示;RD閥的開(kāi)度顯示及設(shè)定,、手動(dòng)操作,、自動(dòng)操作;爐口微差壓的顯示及設(shè)定,、急停操作等,。
使用“變量記錄”組件來(lái)組態(tài)過(guò)程值的歸檔,能夠?qū)?shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)按時(shí)間存放在數(shù)據(jù)文件里,,并可以在系統(tǒng)運(yùn)行中以趨勢(shì)曲線和表格的方式顯示出來(lái),,這樣就便于分析事故和改進(jìn)工藝;使用報(bào)警記錄編輯器,,采集系統(tǒng)工作過(guò)程中的操作狀態(tài)及過(guò)程故障狀態(tài)并保存記錄,,如RD閥的開(kāi)度是否到達(dá)臨界值、液壓站的油溫,、液位是否到達(dá)臨界值,、電機(jī)是否過(guò)熱等狀態(tài),這樣可以提早通知操作人員,,及時(shí)排除故障,,避免更大事故的發(fā)生。
3 結(jié)論
  目前我們?cè)谙到y(tǒng)中采用模糊控制器,,將工作人員的經(jīng)驗(yàn)輸入PLC后,,系統(tǒng)的穩(wěn)定性、抗干擾性,、精確性有了極大的提高,。克服了原來(lái)系統(tǒng)因外部干擾而帶來(lái)的不穩(wěn)定性,。轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng)中爐口微差壓的自動(dòng)控制設(shè)備現(xiàn)已經(jīng)在韶鋼煉鋼廠120T#,,2#轉(zhuǎn)爐中投入使用,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,。由于自動(dòng)化程度的提高,,煤氣的熱值明顯提高,回收效率高,,除塵效果好,,本設(shè)備完全符合《國(guó)家環(huán)境保護(hù)十五規(guī)劃》對(duì)防治工業(yè)污染排放的精神,益于推廣,。

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