新型干法水泥回轉(zhuǎn)窯尾氣分析儀主要由氣體取樣,、氣樣預(yù)處理和氣體分析三部分組成,。其中,氣體取樣通常有干法取樣和濕法取樣兩種,。濕法取樣的主要缺點(diǎn)是樣氣在取樣過(guò)程中的變質(zhì)會(huì)造成很大的檢測(cè)誤差,。干法取樣雖避免了“濕法取樣”不能令人滿意的樣氣修正問(wèn)題,但窯尾的高溫,、高粉塵,、鹵化堿凝結(jié)以及大塊物料等因素會(huì)引起氣體分析儀損壞而取不到樣氣,不能正常工作,。我廠通過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐,,在回轉(zhuǎn)窯尾氣體分析儀的干法取樣技術(shù)上,取得了一定的經(jīng)驗(yàn),,本文對(duì)此作一介紹,,供參考。
1 取樣裝置的改造
1.1 原取樣裝置介紹 我廠2000t/d預(yù)分解窯系統(tǒng)窯尾氧含量分析采用一套德國(guó)制造的熱磁式氧氣分析儀,,氣樣預(yù)處理和分析儀器運(yùn)行效果令人滿意,。但是,氣體取樣探頭存在管道堵塞及取樣管易燒斷兩大問(wèn)題,。該氣體分析儀的成套裝置,,其氣體取樣是采用干法取樣技術(shù)的#5探頭,,整個(gè)裝置沒(méi)有反吹氣路。按說(shuō)明書(shū),,#5探頭用于溫度高至1300℃的有塵氣體的取樣和過(guò)濾,,它包括一耐高溫取樣管和出口過(guò)濾器組成,其中取樣管又由耐溫不銹鋼管(支持管)和插在它里面的陶瓷器(實(shí)際取樣管)組成,。然而,,#5探頭的實(shí)際使用情況不理想,工作中探頭時(shí)常出現(xiàn)堵塞甚至燒斷,,幾乎無(wú)法在窯尾中使用,。為此,1992年至1997 年我們對(duì)該探頭進(jìn)行了2次改造,,分別解決了其易燒斷及易堵兩大問(wèn)題,,恢復(fù)了窯尾氧氣分析儀的使用功能。
1.2 取樣裝置改進(jìn)措施?。?br /> (1)設(shè)計(jì)新的取樣管,。由于回轉(zhuǎn)窯尾氣溫度高達(dá)1300℃, 設(shè)計(jì)制作出帶水冷卻的取樣管 ,以徹底根治原#5探頭燒斷的事故,。
(2)設(shè)置自動(dòng)反吹防堵設(shè)施,。由于出回轉(zhuǎn)窯氣體的粉塵濃度高達(dá)100g/m3,局部甚至高達(dá)2000g/m3,,工作環(huán)境極其惡劣,。為此,在探頭和過(guò)濾器上增設(shè)了自動(dòng)反吹設(shè)施,。自動(dòng)反吹設(shè)施的設(shè)置,,解決了原#5探頭時(shí)常堵塞的現(xiàn)象。樣氣,、反吹氣氣路見(jiàn)圖4,。?。?
(3)自動(dòng)反吹控制,。由于窯尾工作條件極其惡劣,我們?cè)O(shè)計(jì)了反吹清掃氣的自動(dòng)控制,,以解決分析儀因取樣探頭堵塞而無(wú)法工作的問(wèn)題,。分析儀投入運(yùn)行后,取樣裝置每取樣氣1h,,就進(jìn)行自動(dòng)反吹清掃取樣管及過(guò)濾器1min,,反吹清掃期間,系統(tǒng)內(nèi)的抽氣泵停止運(yùn)行,,儀器輸出的數(shù)據(jù)則保持反吹前測(cè)定的尾氣氧氣含量,。當(dāng)自動(dòng)反吹結(jié)束后,,系統(tǒng)首先進(jìn)行排空20s,20s后儀器正常運(yùn)行,?!。?
(4)水溫檢測(cè)及冷卻水量控制,。高溫尾氣進(jìn)入水冷取樣管內(nèi)會(huì)出現(xiàn)急冷而易粘結(jié)的現(xiàn)象,。為此,通過(guò)對(duì)冷卻水出口端的水溫進(jìn)行檢測(cè),,來(lái)調(diào)節(jié)入口端冷卻水量,實(shí)現(xiàn)出口端水溫恒定,。同時(shí),,為防止取樣管工作期間因斷水而燒壞,在冷卻水出口端設(shè)置了水量控制器,,將斷水信號(hào)接入PLC送到中央控制室進(jìn)行故障監(jiān)視,,確保取樣管的安全運(yùn)行。
2 運(yùn)行情況
幾年前,,我廠對(duì)窯尾氣體分析儀取樣裝置進(jìn)行了上述改造,,投入運(yùn)行后,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,、可靠,、正常。改造后的取樣裝置各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,,能夠在高溫,、高粉塵的惡劣條件下長(zhǎng)期、穩(wěn)定,、可靠地運(yùn)行,。系統(tǒng)運(yùn)行期間,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)探頭燒斷現(xiàn)象,,探頭堵塞也不常見(jiàn),,只要每周對(duì)取樣探頭進(jìn)行一次的常規(guī)維護(hù)工作,運(yùn)行情況令人滿意,。