摘要:燒結(jié)配料作為鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)工序,,其自動化的作用日益突現(xiàn)。盡管大多數(shù)燒結(jié)廠都很重視,,也投資了自動配料,,有的甚至改造過不止一次,耗費了大量資金,。但最終能可靠運行,,性能投資比高的則為數(shù)極少。萊蕪鋼鐵廠針對工廠配料工藝要求,,采用基于現(xiàn)場儀表通信的集散控制系統(tǒng),,經(jīng)過一年多的實踐,實現(xiàn)了運行可靠,、性能投資比高的目標,,為燒結(jié)廠配料自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的改造設(shè)計積累了經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:現(xiàn)場通信 集散控制 燒結(jié)配料 HART 人工智能調(diào)節(jié)器
1,、萊鋼1#燒結(jié)機配料工藝設(shè)備概況
燒結(jié)配料工序是將生產(chǎn)燒結(jié)礦所需的混勻鐵礦粉,、燃料(焦粉)、溶劑(石灰石,、白云石,、生石灰)及冷、熱返礦,,按照高爐冶煉要求及各種料的化學(xué)成分進行配料計算,,確定各種料的配料比例,通過重量檢測及控制給料設(shè)備,,實現(xiàn)配料,。萊鋼燒結(jié)機配料室共17個使用的料倉,詳情見下表:
2、設(shè)計方案的特點
針對傳統(tǒng)燒結(jié)配料自動控制系統(tǒng)存在的問題,,深入分析現(xiàn)場工藝及管理狀況,,結(jié)合最新測控實用先進技術(shù),設(shè)計方案特點如下:
2.1 系統(tǒng)采用基于現(xiàn)場儀表通訊的集散控制方式
本設(shè)計將皮帶秤,、沖板流量計,、雷達物位計、人工智能調(diào)節(jié)器等通過具備現(xiàn)場通信功能的宇電智能儀表與上位機通訊連接,,組成基于現(xiàn)場通訊的集散控制系統(tǒng)。
該現(xiàn)場儀表通訊采用的是基于主從協(xié)議原理的HART通信協(xié)議,。其特點為通訊只有讀寫兩條指令,,上位機軟件編寫容易,并可用PC機作上位機,,應(yīng)用其軟件資源豐富,,發(fā)展極快的優(yōu)勢。與模擬傳輸相比,,具有易于調(diào)試維護和更高精度的優(yōu)點,。
該系統(tǒng)具有以下優(yōu)點:
(1)可靠性高。
采用光電隔離技術(shù)將通訊接口與儀表其他部分線路隔離,。當(dāng)通訊接口或線路發(fā)生故障時,,皮帶秤、調(diào)節(jié)器仍能正常工作,。由于采用低電平數(shù)字信號且相位連續(xù)平均值為零,,抗干擾能力強。接線簡單,、維護方便,,數(shù)據(jù)傳輸準確。單機間檢測控制設(shè)備之間故障不蔓延,,上下位機之間故障不擴散,,故障對整個系統(tǒng)的影響減至最小,大大提高系統(tǒng)的可靠性,。手,、自動轉(zhuǎn)換方式靈活多樣。既可在上位機,,也可在基本調(diào)節(jié)器,,還可在變頻器及操作箱上轉(zhuǎn)換,解決了故障時應(yīng)急慢的問題,。
(2)上位機數(shù)據(jù)處理能力強,,監(jiān)控程序功能更豐富。
由于以通訊方式采集數(shù)據(jù),同時單機的部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)由下位機完成,,使得上位機主要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處理,,可騰出更多的時間和內(nèi)存處理功能更豐富的應(yīng)用程序。
(3)投資省,。
上位機不用模擬量輸入輸出模塊及相應(yīng)盤柜,,也免去了熱備上位機。同時,,增加單機時無須再添公共部分硬件,,節(jié)省系統(tǒng)擴充費。另外,,節(jié)省信號電纜及安裝調(diào)試費,。還對使用和維護人員素質(zhì)要求低,節(jié)省培訓(xùn)費,。
2.2 硬件設(shè)備先進實用,,維護工作量小
(1) 針對一般皮帶秤維護工作量大,抗干擾能力差的問題,,選用秤架免維護,、稱重毫伏信號現(xiàn)場數(shù)字化和變?yōu)?-20mA信號的皮帶秤。
(2) 選用先進實用沖板秤檢測白灰,、熱返礦流量白灰,、熱返礦流量的連續(xù)檢測是燒結(jié)配料的一大難題。 過去,,一般用螺旋秤檢測白灰,,兩臺皮帶秤或核子秤檢測一個熱返礦下料點,均工作不穩(wěn)定,、維護工作量大,、精度低、投資高,。本設(shè)計選用先進實用的沖板秤檢測,。其差動放大器用高精度稱重傳感器代替,既提高了穩(wěn)定性及檢測精度,,又降低了維修工作量和技術(shù)要求,。同時,使用陶瓷耐磨沖板,,解決了鋼沖板壽命短的問題,。另外,其流量信號用皮帶秤稱重模塊處理,,解決了與上位機匹配問題,。
(3) 基本控制器選用先進的人工智能調(diào)節(jié)器能否實現(xiàn)高精度自動調(diào)節(jié),,正確選擇調(diào)節(jié)器是關(guān)鍵。本設(shè)計選用廈門宇電AI-808型具備現(xiàn)場通訊功能采用模糊規(guī)則進行PID調(diào)節(jié)的人工智能調(diào)節(jié)器,。與一般調(diào)節(jié)器相比,,它能在降低超調(diào)的同時又提高響應(yīng)速度。在誤差大時,,運用模糊算法進行調(diào)節(jié),,以徹底消除PID飽和積分現(xiàn)象;當(dāng)誤差趨小時,,采用改進后的PID算法進行調(diào)節(jié),。具備自動學(xué)習(xí)系統(tǒng)特性及給定值和測量值的改變分別處理的功能。具有多種設(shè)定方式,,既可直接在其面板按鍵上手動數(shù)字設(shè)定,,還可在其外給定端子上模擬量設(shè)定。為防止異常超調(diào),,還具有控制量上、下限預(yù)設(shè)定功能 ,。同時調(diào)試簡單,,對正常生產(chǎn)影響小。結(jié)構(gòu)型式為熱拔插式,,更換方便快捷,。
(4)選用先進的雷達物位計檢測白灰、熱返礦倉料位白灰,、熱返礦倉料位傳統(tǒng)檢測方式為稱重式,、重錘式、手工探尺,,均維護難及維修工作量大,、不可靠。我們選用準確,、可靠,、免維護的雷達物位計檢測。
2.3 應(yīng)用程序功能新穎,、實用,、豐富
應(yīng)用程序采用可視化性能良好的VB6.0編寫。與一般配料監(jiān)控程序相比,,本系統(tǒng)監(jiān)控程序功能更新穎,、實用、豐富,,且人機對話能力強,,突出表現(xiàn)為:
(1)報警方式采用超差反時限語音報警
傳統(tǒng)報警大多為瞬時量或長期連續(xù)累積量聲光報警,。由于給料方式的限制(下料不均) 瞬時量報警要么頻繁誤報警(來不及處理就恢復(fù)了);要么超差不報警(偏差大)而漏報警,。連續(xù)累積量報警,,也因累積時間過短或過長而誤報及漏報。同時,,確認報警對象時還要與顯示器畫面配合,。我們采用超差反時限報警。即以一定累積量(絕對誤差)及時間間隔(最短處理時間)為報警條件,,瞬時量誤差連續(xù)累積并以通訊方式傳至上位機,,其累積量在單位時間內(nèi)越大,則報警時限越短,,反之,,報警時限越長。同時,,瞬時量偏差過大時直接報警,。這樣既不誤報也不漏報。另外,,采用語音廣播系統(tǒng),,自動直接報出報警對象并提示原因和處理措施。既縮短了報警確認及處理時間,,也不需要操作人員盯著畫面,,減輕了其疲勞程度。
(2)解決了料批控制難題
傳統(tǒng)模擬集中控制系統(tǒng)要實現(xiàn)變料料批控制,,上位機與調(diào)節(jié)器之間為模擬量設(shè)定,,硬件結(jié)構(gòu)復(fù)雜。我們采用在上位機預(yù)設(shè)定變料值后,,以現(xiàn)場通訊方式改變調(diào)節(jié)器設(shè)定值,,按料頭料尾對齊的原則自動發(fā)送,變料時間短,,最長時僅90秒(僅由混合料皮帶機速度及料倉間距決定),,調(diào)節(jié)器不超調(diào),減少了因變料波動帶來的惡性變料及生產(chǎn)不穩(wěn)問題,。在緩料停機時也不需與電氣聯(lián)鎖,。
(3)宇電AI-808真正實現(xiàn)手、自動無擾動快速切換
傳統(tǒng)手,、自動無擾動快速切換是指切換瞬間手﹑自動瞬時輸出值相等,。而在配料自動調(diào)節(jié)中,手,、自動無擾動快速切換要求的是切換前后控制量或被控量平均值相等,,這就必須先計算切換前控制量或被控量平均值,,然后再切換,才能達到對工藝的影響最小,,真正實現(xiàn)手,、自動無擾動切換。顯然,,傳統(tǒng)意義上的瞬時量手,、自動無擾動快速切換不適用于此。因此,,我們利用現(xiàn)場通訊在手動向自動切換時,,先在上位機跟蹤計算出當(dāng)時每分鐘被控量平均值;將此值作為自動初始時的給定值,;在自動向手動切換時,,先在上位機跟蹤計算出當(dāng)時每分鐘控制量平均值,將此值作為手動初始時的控制值,。再將它們設(shè)定到人工智能調(diào)節(jié)器上,,最后進行平均值的手、自動無擾動快速切換,。實現(xiàn)了一次轉(zhuǎn)換成功,,解決了以往手﹑自動切換時,須進行多次修改控制量或設(shè)定值,,仍很難達到切換要求值,,造成生產(chǎn)波動及延長達到穩(wěn)定時間的問題,。
2.3.4 自動修正各秤校零,、校秤后對應(yīng)調(diào)節(jié)器的原設(shè)定值根據(jù)校零、校秤前后零點變化量及精確度變化,,自動計算出與原設(shè)定值對應(yīng)的新設(shè)定值,,確保新設(shè)定值與原設(shè)定值實物量相等,避免了因校零,、校秤帶來的附加誤差,,保持了生產(chǎn)的連續(xù)性。而一般配料系統(tǒng)無此功能,。
2.3.5 實現(xiàn)了超差,、換倉、斷,、變,、緩料自動記錄及按時間查詢,解決了配料工序?qū)崟r監(jiān)督工藝紀律的難題,。
當(dāng)發(fā)生以上報警時,,顯示器自動彈出具有報警對象,、報警原因、處理方法,、值班人等內(nèi)容的對話框,,值班人逐項進行確認。明確了責(zé)任,,強化了操作人員的自律意識,,為正確分析波動原因打下了基礎(chǔ),有利于工藝技術(shù)水平穩(wěn)定提高,。
2.3.6 歷史趨勢圖縱坐標分兩個比例段,,確保了大小流量在同一畫面均清晰分辨瞬時量變化趨勢。
2.3.7 在上位機顯示器集中查看,、修改各秤參數(shù),,校秤方便。
2.3.8 料倉料位虛擬指示初始料量減下料量為剩余量,,無須料位計也可較準確指示料位,。
2.3.9 以數(shù)據(jù)打包方式無誤差遠傳配料信息,并可異地查詢,,實現(xiàn)了配料信息共享,,提高了工藝管理水平。
2.3.10 配比設(shè)置靈活多樣,。既可按工藝配料計算公式,,輸入有關(guān)成份及總量后,自動計算設(shè)定量,,也可手工計算后逐個輸入設(shè)定值,;既可在上位機上按料批控制要求統(tǒng)一預(yù)設(shè)定,也可在各基本調(diào)節(jié)器上分別設(shè)定,。
2.3.11 單機歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)存放在其相應(yīng)模塊中,,節(jié)省上位機時間及內(nèi)存,系統(tǒng)擴充余地增大,。
2.3.12 計量單位可在t/h及kg/m之間點擊互換,,方便現(xiàn)場驗證。
2.3.13 顯示畫面設(shè)有幫助菜單, 方便操作及維修人員學(xué)習(xí)掌握,。
3,、效果
經(jīng)兩年來的運行實踐表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,,減輕了操作及維修人員的勞動強度,。由于自動檢測調(diào)節(jié),大大減少了人工跑盤稱料,,可以騰出更多的時間巡檢,,及時發(fā)現(xiàn)處理隱患,,進而減少了突發(fā)性事故及其處理工作量。同時,,報警準確及時,,也減少了干擾和處理故障的工作量。特別是變料及手,、自動轉(zhuǎn)換一次到位,,既增強了控制實時性,提高了控制精確度,,又減輕了反復(fù)稱料的勞動強度,。人機界面直觀,功能操作簡單,,還設(shè)有幫助菜單,,方便易學(xué)。監(jiān)控程序人機對話能力強,,方便工藝管理,,提高了操作人員的責(zé)任心,減少了異常波動,,促進了生產(chǎn)指標的提升,。
該系統(tǒng)實現(xiàn)了在圓盤給料方式下,控制穩(wěn)定性連續(xù)可調(diào)及每分鐘累積量控制精確度為±1.5%,。滿足了變,、緩料,手,、自動切換,,校秤前后平穩(wěn)過渡及配料信息準確及時遠傳的工藝要求。應(yīng)用程序功能集測,、控,、管于一體,,達到了性能投資比高的目標,。
4、存在的問題及改進措施
4.1通信速度慢,。進一步完善下位機功能,,使上位機所取數(shù)據(jù)盡可能在下位機已統(tǒng)計好并存放在指定存儲單元。同時,,采用數(shù)據(jù)壓縮技術(shù),,減少數(shù)據(jù)傳輸量經(jīng)縮短通信時間。另外,,提高通信波特率,。
4.2 給料設(shè)備下料不均勻,。進一步改給料方式,將圓盤給料全部改為寬皮帶拖料,。
4.3 實物校驗困難,。在皮帶機落料點處增設(shè)移動料斗秤,隨時實物校秤,。
4.4 儀控與電控分離,。將儀控與電控結(jié)合,采用AI-301M型開關(guān)量輸入/輸出模塊,,實現(xiàn)系統(tǒng)全自動及配料信息入生產(chǎn)管理信息網(wǎng),。