一、項目簡介
煙臺美極玻璃現(xiàn)在為一中型玻璃加工企業(yè),,以生產(chǎn)中空玻璃,,玻璃加工為主,于2006年5月正式新上一套平板玻璃鋼化生產(chǎn)線,。其重要性,,不僅在很大程度上,滿足了市場的急需,,同時也決定了全廠的生產(chǎn)水平和效益,。該設(shè)備整體近
二、系統(tǒng)簡要工藝介紹
平板玻璃鋼化工藝一般采用優(yōu)質(zhì)玻璃為原料,,以平鋼化生產(chǎn)線為主要生產(chǎn)設(shè)備,。該生產(chǎn)線約寬
綜上所述,平鋼化系統(tǒng)是一個既有大量開關(guān)量和大量SSR溫度調(diào)節(jié)回路(數(shù)量達30-60個溫度檢測點和調(diào)節(jié)回路),,又有多個編碼器和變頻器組成的速度距離測量控制回路,,及人機界面和少量儀表模擬量組成的涉及面復(fù)雜的控制系統(tǒng)。它是通過人機界面和現(xiàn)場眾多鍵控,,能夠靈活多變,,適應(yīng)多種不同鋼化工藝需要的順序控制。畫面要能清楚地顯示主要工藝流程,,方便靈活地控制大量參數(shù),。各階段距離和時間,速度,,以及不同的玻璃規(guī)格工藝指標(biāo),,要求能在不同情況下靈活調(diào)節(jié),連續(xù)顯示各時間段,,溫度值和玻璃動態(tài)位置,。其主要控制對象有三個要點:其一是各階段時間設(shè)置和控制;其二是溫度檢測和調(diào)節(jié)回路,;其三是速度測量控制和距離測量控制,。由于過程中含有大量的工藝指標(biāo),運動速度高,,如出錯,,導(dǎo)致大量的廢品,甚至損害設(shè)備,,因此對安全性要求極高,,控制必須準(zhǔn)確無誤,極為可靠。設(shè)備整體外觀見下面圖1:
最終選定硬件配置如下, 共計S7-200 CPU 1個,,各類模塊6個,。溫度模塊6個,變頻器5個,。
CPU226XP CN 6ES7216-2AD23-0XB8 1個
電源模塊 6EP1 3311-SH02 3個
DI/O數(shù)字?jǐn)U展模塊6ES7223-1BL22-0XA8 3個
AI/O模擬擴展模塊6ES7 2350-KD220XA8 1個
AO數(shù)字?jǐn)U展模塊 6ES7 232-0HB220XA8 2個
M440 2.2KW變頻器 6SE644 2DU222BA1 2個
M440 1.5KW變頻 6SE644 2DU215BA1 1個
M440 3.0KW變頻器 6SE644 2DU230BA1 1個
康沃 220KW變頻器 CVF-G2-4T2200 1個
泓格溫度模塊 I-7018 6個
人機界面 MT510TV4 1個
三,、控制系統(tǒng)構(gòu)成
硬件配置和系統(tǒng)構(gòu)成要點如下圖2。
圖2
根據(jù)系統(tǒng)上述特點,,改造前的PLC的選型工作是一件非常關(guān)鍵的事。PLC是核心部件,,決定系統(tǒng)的功能,,適用性,安全可靠性和價位,。根據(jù)現(xiàn)有各制造廠方的經(jīng)典作法,,上述系統(tǒng)均采用PC+OMRON中型PLC+專用電路板+OMRON變頻器,或是PC+S7300系統(tǒng)+施奈德變頻器,,已有相當(dāng)數(shù)量的工程實例,。但本工程是為一家私營企業(yè)配套,價格既不能高,,又不能降低控制性能和安全可靠性,,這當(dāng)然有相當(dāng)?shù)碾y度。經(jīng)過再三斟酌和周密思考,,最終選擇西門子S7-200PLC作控制系統(tǒng),。
本方案是選用S7-200系列 CPU226XP作主控制,溫度控制有大量的DI/DO,增加3塊I/O數(shù)字量模塊,。 5臺變頻器用電壓信號作調(diào)速控制,,因而選2塊AI/AO模塊。系統(tǒng)需要測速和控制轉(zhuǎn)速,,以及距離控制,,硬件為編碼器,利用PLC固有的2組A-B高速計數(shù),。由于溫度點實在太多,,溫度模塊數(shù)量系統(tǒng)無法容納,另采用泓格串口溫度模塊解決,用自由口通訊,。電源用SITOP模塊,。
人機界面的選擇,一是流行的做法,,由PC機+組態(tài)軟件+大屏幕顯示器,,效果極佳。其缺點是WINDOWS操作系統(tǒng)的故障,造成系統(tǒng)的不可靠,,且成本較貴,。另一個方案是使用西門子的人機界面OP270,可靠性極高,,組網(wǎng)方便,,但成本更貴。人機界面選e-VIEW
整個控制系統(tǒng)由4臺控制柜和一個立柱式人機界面操作箱組成。操作箱裝有人機界面,,旋紐開關(guān),,信號燈,及蜂鳴器等,相距
ISO認(rèn)證的廠家通過OEM形式整體制造控制箱,控制柜,。只有從整體制造的各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),,才能打造設(shè)備整體的可靠性,。控制設(shè)備整體外觀見上面圖3:
四,、控制系統(tǒng)功能及要點
平鋼化控制第一個特點是具有大量的加熱爐溫度檢測和溫度控制調(diào)節(jié)回路,。平鋼化工藝中溫控系統(tǒng)呈矩陣分布,是一個具有36個熱電偶檢測點和36個SSR(固態(tài)繼電器)溫度調(diào)節(jié)回路的系統(tǒng),。與一般系統(tǒng)相比,,的確很龐大。大量的溫度點使我們檢測只能選擇現(xiàn)場測溫模塊,。6個測溫模塊在現(xiàn)場貼近熱電偶分布式安裝,,以降低干擾,節(jié)約補償導(dǎo)線,。利用CPU226XP 通訊口1與6個測溫模塊組成主從式自由口通訊網(wǎng)絡(luò),。根據(jù)測溫模塊提供的通訊協(xié)議,進行專用的通訊程序編制,,實現(xiàn)通訊。PLC通過輪詢,,現(xiàn)場各點溫度實時值進入PLC儲存器,。輸出的控制對象為SSR,進行固定周期的通斷比控制,所以占用數(shù)字輸出點36個,。由于CPU226同時只能開啟8個PID通道,,如果交替使用,反應(yīng)速度慢,,程序冗長,,效果不見得好,因此改用模糊控制,。將給定溫度和測量溫度相比較,,查表,得到相應(yīng)的通斷比控制值輸出,。作出一個帶參數(shù)的溫控子程,,可方便多次調(diào)用。整個生產(chǎn)過程中,,溫度基本保持恒定不變,。通過硬件和編程的結(jié)合,系統(tǒng)解決了多溫度點控制回路的技術(shù)難點,。
平鋼化控制第二個特點是具有能夠靈活多變,,適應(yīng)多種不同鋼化工藝需要的順序控制。生產(chǎn)過程的上片,,自動往復(fù)加熱,,往復(fù)急冷,,往復(fù)吹風(fēng),取片五個工藝階段,,決定本系統(tǒng)是按一定時間順序為基礎(chǔ)和外部給定為條件的順控程序,。PLC的編程根據(jù)平鋼化工藝控制的特點, 5個主要工序形成步序核心控制,。S7200順控(SCR)指令為編制順控提供理想方式,,簡化程序,條理清晰,,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化,,模塊化,安全可靠,,同時增加程序可讀性,。在不同的步序段中,各階段時間設(shè)置和轉(zhuǎn)速,,距離控制是通過人機界面和現(xiàn)場眾多鍵控,,能夠方便靈活地進行多種設(shè)置組合,來確定要完成的工藝,。在不同的步序時間段,,根據(jù)不同情況,控制傳動電機的啟動,、加速,、運動、減速,、距離到時反向,、正向,控制風(fēng)機的啟動,、加速,、高速運轉(zhuǎn)、減速,、停止,,調(diào)用多個子程及中斷程序,完一個接一個的單項功能,。步序象是一個傳送鏈,,當(dāng)一批玻璃進入往復(fù)急冷后工序后,程序控制又一批玻璃開始進爐加熱步序,,形成一個連續(xù)不斷的生產(chǎn)線,。順控程序的編程并非難點,重要的是步序必須安全可靠,,有時單一轉(zhuǎn)移條件是不夠的,,需要采取一定的措施和多重判斷,,增強保護。一些關(guān)鍵部分,,增加了必要的連鎖,。
由多個編碼器、光電開關(guān)和變頻器組成的給定同步速度控制和長度,、距離測量控制系統(tǒng),,是平鋼化控制的第三個特點。測量一批被加工玻璃的總長度,,是在加熱段和風(fēng)柵段往復(fù)運動控制的基礎(chǔ),。用爐前光電開關(guān),編碼器與PLC高速計數(shù)口,,及軟件配合可測量玻璃長度,。首塊玻璃前沿通過光電開關(guān)時起,編碼器從零計數(shù),,到進爐距離到位前,,最后一塊玻璃后沿通過光電開關(guān)時結(jié)束,記錄編碼器脈沖數(shù),,乘系數(shù)(mm/脈沖),,可得到玻璃總長。如同計算玻璃長度,,爐內(nèi)所有距離在PLC中是以脈沖數(shù)為單位來計算。高速計數(shù)判斷進爐距離(脈沖數(shù))到位后,,通過中斷,,控制改變變頻器運動方向和速度,玻璃反方向運動,,高速計數(shù)變向作減計數(shù),。爐內(nèi)可設(shè)定的有效距離與玻璃總長之差,即玻璃的反向運動距離,。當(dāng)計數(shù)器檢測到這一距離(脈沖數(shù)),,產(chǎn)生中斷,再次改變變頻器運動方向和速度,,玻璃重新改正方向運動,,多次的翻來覆去形成玻璃在爐內(nèi)的多次反復(fù)擺動。為保持運動的平穩(wěn)和到位準(zhǔn)確,,在正反向到位前的一段距離,,有一段勻減速運動。當(dāng)加熱時間到達時,,風(fēng)機高速運行,,程序停止擺動控制,,控制主傳動和風(fēng)柵傳動同步向風(fēng)柵段方向運動。在進入風(fēng)柵段同時,,往復(fù)急冷步序開始計時,,風(fēng)柵編碼器開始清零計數(shù),玻璃在風(fēng)柵平臺上,,以在加熱爐內(nèi)同樣的方式,,反復(fù)擺動,急冷使玻璃迅速鋼化,。當(dāng)急冷時間到,,玻璃繼續(xù)擺動,風(fēng)機減半速,。冷卻結(jié)束時間一到,,關(guān)風(fēng)機,風(fēng)柵傳動和下片傳動同步向前運動,,玻璃直至到光電開關(guān)處停止運動,,完成一批玻璃鋼化。風(fēng)柵段見圖4:
系統(tǒng)需要有一個直觀方便靈活的人機界面進行人機對話,。平鋼化工藝不算特別復(fù)雜,,但仍需要有一個能清楚地表達主要工藝流程,玻璃的運動動態(tài)位置,,方便靈活直觀地設(shè)置大量參數(shù)的畫面,。各階段距離和時間,速度,,以及不同的玻璃規(guī)格工藝指標(biāo),,要求能在不同情況下靈活設(shè)置和調(diào)整,數(shù)值是便于理解的常用物理單位,,如速度米/秒,,距離mm,時間s,風(fēng)壓KPa等,。而PLC內(nèi)部運動控制的基礎(chǔ)是脈沖數(shù),,這需要人機界為我們建立溝通的橋梁。同時需要連續(xù)顯示大量溫度值和各段時間動態(tài)變化,。36個溫度控制,,即可集中給定,又能分別給定,,還可單獨開停測試,。各個傳動電機,除滿足自動控制要求外,,在畫面里也均可手動開停試驗,。為此我們選用
五,、系統(tǒng)評價及總結(jié)
自2006年5月份投入使用,至2005年9月,,系統(tǒng)歷時長期連續(xù)不間斷的運轉(zhuǎn),,顯示了該裝置運行可靠,安全穩(wěn)定,,功能強大,,適應(yīng)性強,價格經(jīng)濟等優(yōu)點,。項目調(diào)試完成后,,盡管連續(xù)生產(chǎn),至今為止,,尚未提出過要進行任何維修和處理,說明質(zhì)量非??煽俊S方認(rèn)為,,該項目首先為企業(yè)創(chuàng)建了巨大的效益,。同時提高了本廠的自動化水平,集中控制,,顯著提高操作水平和工藝水平,。可靠性大大增加,,系統(tǒng)安全穩(wěn)定,。單耗大幅度降低,,在同行創(chuàng)出高水平,。
六、應(yīng)用體會
通過這一項目全過程的設(shè)計,、編程,、調(diào)試及反復(fù)實踐,對S7-200 PLC應(yīng)用特點有了更為深刻的認(rèn)識:
1.S7-200 PLC價格經(jīng)濟實用,,體積輕巧,,功能強大,擴展模塊齊全,。特別是CPU22X XP CN系列出世,,同等規(guī)模系統(tǒng),,性價比更高。因此更適合大量采用到較復(fù)雜的項目當(dāng)中,。
2.通訊能力超強,,形式簡單,并有多種擴展方式,,自由口能力強,,可與多家串口產(chǎn)品通訊組網(wǎng),足以完成項目的特殊需要,。本項目即一種具體應(yīng)用,。
3.煙臺平鋼化控制系統(tǒng)的成功實現(xiàn),為平鋼化控制實現(xiàn)低成本自動化,,開辟了一條低投入,,高效益、易普及的新路,。
4.由于項目時間的限制,,硬件和技術(shù)準(zhǔn)備的不足,本項目中原打算變頻器用USS通訊形式控制轉(zhuǎn)速的方式,,未能實現(xiàn),,實在遺憾。唯有今后更加努力,。