《電子技術(shù)應(yīng)用》
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PLC在可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用設(shè)計(jì)
摘要: 隨著計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的迅速發(fā)展,以微處理器為核心的可編程序控制器(PLC)已逐步替代繼電器控制,在各行業(yè)的自動(dòng)化控制領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用,。煤炭行業(yè)正在依靠現(xiàn)代化高科技手段對(duì)現(xiàn)有陳舊電氣控制設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代,。
Abstract:
Key words :

      隨著計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的迅速發(fā)展,以微處理器為核心的可編程序控制器(PLC)已逐步替代繼電器控制,,在各行業(yè)的自動(dòng)化控制領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用。煤炭行業(yè)正在依靠現(xiàn)代化高科技手段對(duì)現(xiàn)有陳舊電氣控制設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

      可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)控制的發(fā)展,,經(jīng)歷了分立元件和集成運(yùn)放兩代模擬控制電路,最終由PLC數(shù)字程控所代替,。前兩種在實(shí)踐應(yīng)用時(shí),,普遍存在由于設(shè)計(jì)問(wèn)題和動(dòng)、靜態(tài)響應(yīng)影響以及電子元件動(dòng)態(tài)參數(shù)變化,,還有給定與反饋?zhàn)饔谜`差產(chǎn)生的穩(wěn)態(tài)誤差,,使得系統(tǒng)產(chǎn)生振蕩、超調(diào)和起車(chē)慣性大等危害,。

      東海煤礦二水平鋼絲繩膠帶提升機(jī)于1990年投產(chǎn)使用,,歷經(jīng)兩代調(diào)速控制系統(tǒng)的使用,始終存在運(yùn)行不穩(wěn),、振蕩,、超調(diào)、起車(chē)慣力大等多方面實(shí)際故障,。2004年11月將控制系統(tǒng)改換成PLC數(shù)字控制,,解決了上述困擾。該系統(tǒng)經(jīng)改制后使用證實(shí)具有運(yùn)行平穩(wěn),、可靠,、節(jié)省電能、操作方便,、自動(dòng)化程度高,、無(wú)故障等優(yōu)點(diǎn),。

1 系統(tǒng)改前后使用的設(shè)備

      (1)改制前的設(shè)備,有繼電器柜一套和后期改造時(shí)引進(jìn)KGSFA2t型調(diào)節(jié)柜,、整流柜,、勵(lì)磁柜各3套(其中2套分別用于2臺(tái)直流電動(dòng)機(jī),另一套做備用設(shè)備),,每套整流柜內(nèi)三相全橋整流由18個(gè)400A可控硅完成,。

      (2)改制后只選用整流柜和電源柜、控制柜各一套(西門(mén)子公司技術(shù)),,將提升機(jī)2臺(tái)ZD2—151B一400kW/440V直流電動(dòng)機(jī)電樞串聯(lián),,因此用一套整流系統(tǒng)。PLC可編程控制器鑲嵌在操縱臺(tái)內(nèi),,它是該系統(tǒng)的指揮中樞(相當(dāng)于微機(jī)內(nèi)中央處理器CPU),,接收和控制機(jī)構(gòu)是控制柜內(nèi)兩臺(tái)6RA7018整流控制裝置,其中一套控制兩臺(tái)直流電動(dòng)機(jī)串聯(lián)電樞整流管(6個(gè)1 200 A可控硅)控制極,,另一套控制勵(lì)磁用,。

2 程序控制系統(tǒng)各部件作用

      (1)電源柜(低壓供電系統(tǒng))。對(duì)系統(tǒng)電機(jī)風(fēng)機(jī),、制動(dòng)閘,、制動(dòng)油泵、潤(rùn)滑油電機(jī)等提供電源和進(jìn)行控制,,并為PLC,、微機(jī)和傳動(dòng)部分等提供各種電源。

      (2)PLC可編程控制器,。利用計(jì)算機(jī)接口將各種控制信號(hào)(如安全回路,、各段保護(hù)、高壓分合閘,、快開(kāi)控制等各種運(yùn)行方式等)編程輸入PLC輸入接口,,給PLC程序處理按順序儲(chǔ)存,在程序存儲(chǔ)器內(nèi)編輯的程序進(jìn)行運(yùn)算,,最后做出狀態(tài)輸出,,通過(guò)外部輸出接口控制整流部件6RA7018。

      西門(mén)子公司的PLC可編程控制器,,是控制信號(hào)電壓由0~10 V模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)碼。即將模擬信號(hào)變換成數(shù)字信號(hào)裝置(A/D轉(zhuǎn)換),,通過(guò)內(nèi)部S一自鎖,,R一只讀,V一故障設(shè)置等繼電程序設(shè)置以及程序,、指令編排,,最后通過(guò)外輸控制整流控制裝置6RA7018或電源柜內(nèi)控制部件,。

      (3)控制柜。主要由2臺(tái)整流裝置6RA7018組成,,其主要功能是接收PLC指令后,,產(chǎn)生脈沖控制直流電動(dòng)機(jī)主回路中的三相橋式整流電路6個(gè)1200 A和勵(lì)磁用可控硅觸發(fā)信號(hào)的導(dǎo)通角僅(或推B角),以達(dá)到PLC預(yù)期設(shè)置的直流電動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng)輸出,。整流控制裝置6RA7018自身也有接口聯(lián)通計(jì)算機(jī)進(jìn)行指令讀寫(xiě),、修改、刪除,;并還有直觀的顯示,,顯示其正常工作狀態(tài)值和相對(duì)應(yīng)故障以及自鎖值;在其前面板鑲有觸摸鍵,,用以微調(diào)和轉(zhuǎn)換原設(shè)置的參數(shù)用,。

3 數(shù)字與模擬控制靜動(dòng)態(tài)參數(shù)分析比較

3.1 可控硅直流控制

      當(dāng)采用速度、電壓,、電流三環(huán)控制時(shí)其方框圖(即數(shù)學(xué)模型)如圖1所示,。通常閉環(huán)系統(tǒng)的參考輸入和攏動(dòng)量恒定不變時(shí),被控量 也恒定不變,。當(dāng)參考輸入或攏動(dòng)量發(fā)生變化時(shí),,反饋量將與參考輸入之間產(chǎn)生新的作用誤差,通過(guò)控制作用,,使被控量(輸出量)按新的參考輸入值穩(wěn)定下來(lái)或趨于恢復(fù)到原來(lái)的數(shù)值達(dá)到新的平衡,,但由于系統(tǒng)總存在著慣性或儲(chǔ)能元件,使達(dá)到新的平衡狀態(tài)不能瞬時(shí)完成,,要經(jīng)過(guò)過(guò)渡過(guò)程,。

圖1 速度、電壓,、電流三環(huán)控制方框圖

      在摸擬控制電路設(shè)計(jì)時(shí),,無(wú)論是在時(shí)域還是頻域考慮,都要求系統(tǒng)首先必須是穩(wěn)定,,對(duì)超調(diào)量,、過(guò)渡過(guò)程的時(shí)間、振蕩次數(shù)提出一定要求,,再就是系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差應(yīng)滿足,。可這三種要求之間又相互矛盾和制約,,很難建立一個(gè)同時(shí)達(dá)到理想狀態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和參數(shù),。

3.2數(shù)字控制(PLC)

      由于該控制系統(tǒng)為非線性系統(tǒng),故將其設(shè)置在飽和非線性狀態(tài),,如圖2所示,。由于該控制系統(tǒng)采用數(shù)碼的形式傳遞,,為數(shù)控系統(tǒng),該系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能可用差分方程過(guò)程描述,。在非線性系統(tǒng)中,,暫態(tài)響應(yīng)曲線的形狀與輸入信號(hào)的幅值有關(guān),這是因?yàn)榉蔷€性系統(tǒng)不服從迭加原理的緣故,;數(shù)字控制非線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性不取決于系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),;非線性系統(tǒng)振蕩在物理上是可存在的,但振幅是確定的,,與初始條件無(wú)關(guān),;再就是非線性系統(tǒng)輸出量(或信號(hào))不包含輸入信號(hào)頻率的正弦分量。PLC對(duì)模擬量信號(hào)的處理,,是將模擬信號(hào)變換成數(shù)字信號(hào)(A/D轉(zhuǎn)換),。A/D變換精度取決于A/D變換器的位數(shù),如10 V電壓要求以1 mV精度變換時(shí),,精度1 m~/10 V=0.01%,,即1/3200十進(jìn)制的3200用二進(jìn)制表示10位,該系統(tǒng)精度等級(jí)足以滿足控制系統(tǒng)要求,。且該系統(tǒng)中采用6RA7018整流裝置均以積分方式變換,,可使信號(hào)尖峰平均化,從而使系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),、可靠,。

 

圖2 飽和非線性狀態(tài)曲線

      PLC通過(guò)通訊接口和通訊協(xié)議,與6RA7018進(jìn)行雙工通訊,,將工作狀態(tài)與運(yùn)行參數(shù)相互傳遞,,并能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)顯示。同時(shí)操作6RA7018可將指令傳至PLC,,從而控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),。PLC、6RA7018不但能顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和參數(shù),,還能記錄系統(tǒng)運(yùn)行故障數(shù)據(jù),,顯示故障點(diǎn),從而縮短故障查找,、排除時(shí)間,。

      由于該系統(tǒng)可對(duì)勵(lì)磁電流實(shí)行無(wú)極控制,根據(jù)直流電機(jī)機(jī)械特性方程式中不難看出當(dāng)轉(zhuǎn)速n恒定時(shí),,通過(guò)改變勵(lì)磁電流來(lái)使得磁通改變對(duì)轉(zhuǎn)矩 有較寬的調(diào)整,,避免只調(diào)整主回路電壓 而產(chǎn)生比較大的電能損耗,從而可降低能耗費(fèi)用。

4 結(jié)束語(yǔ)

      隨著科技不斷發(fā)展,,PLC數(shù)字控制將會(huì)在自動(dòng)控制,通訊程控等領(lǐng)域得到更多,、更好的應(yīng)用和發(fā)展,。

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