一,、1,、原系統情況
江西某造紙廠同步造紙生產線三臺壓榨機,四臺大缸機,,七臺同步調速原使用一臺調速電機通過皮帶拖動
二,、2、變頻同步系統的組成
使用HLP變頻器通過同步控制對原系統改造,一壓榨和一大缸用11KW電動機配置7.5KW的變頻,,二,、三壓榨和二、三,、四缸7.5KW的電機配置7.5KW的變頻,。卷紙機11KW電機配置15KW的變頻加制動單元和剎車電阻。
同步器采用上海產KMD08B型8路輸出電機同步控制器,,另配置電位器(0——10V)作微調使用,。
三、3,、調試過程
(1)單機調試
將同步器8路輸出比例系數設定為1.00,,變頻器的扳置為轉速顯示,,電位器到0位,調節(jié)轉速表,,使用轉速表顯示與變頻器轉速顯示一致,。
(2)聯機投料調試
a,、控制器的第一單元輸出用來控制主電機即一壓榨機,,故第一單元輸出比例系數應保持在1.00,其余路數比例系數盡量接近1.00,,同時使用電位器置于中間位置狀態(tài),,比如比例系數偏差較大,可適當調整皮帶輪,。
b,、將每一路輸出的輸入源由出廠設定9改為按第一至第八路順序是:9、1,、2,、3,、4、5,、6,、7,此修改若效果不明顯可全部恢復到原出廠設定9,。
c,、生產100克紙,主機轉速約為40赫茲,,生產200克紙,,主機轉速約為35赫茲,因低頻時有振蕩不夠穩(wěn)定,,設定35赫茲時相對穩(wěn)定,、經濟。
d,、調同步時出現不同步造成斷紙現象,,可適當調整單臺變頻器加減速時間,以延長同步同步跟蹤時間,,避免因調速時出現的振蕩現象,,原系統應安裝減速器方向不一致,將減速器轉速方向更改統一,。
e,、將同步控制器緩啟動升至10所需時間和緩降速10——0V所需時間出廠設定10秒,修改為5秒,。
f,、按照變頻器距離與電機的遠近,調整變頻器最大輸出電壓CD001,,以5V為一個調整單位,。
四、4,、調試確定參數
調整確定參數為:
CD001=380——395 CD003=40 CD012=10 CD013=10 CD032=1(或0) CD033=1
CD034=1 CD035=4(15KW) CD037=0 CD043=4.0 CD051=04
五,、5、卷紙機調試
按操作要求制動時間定在2.5秒,,使用操作熟練后,,送紙機放閘及時,制動時間定為6秒為宜,,另避免操作電位器置于0時,,變頻器仍有輸出,易出現事故,將停車頻率提高到1.0,,停車時必須使用停止按扭以確定變頻器停止輸出,。
確定參數:CD012=15 CD013=6 CD042=1.0 CD121=180 CD123=180
CD140=15 CD142=0.1