500kV臺山電廠至香山站送電線路工程是廣東電網(wǎng)公司為保證臺山電廠順利投產(chǎn)、外送電力的主要線路工程,。
此工程的施工重點(diǎn)在于崖門大跨越,,而大跨越的施工重點(diǎn)則在于2座跨越鐵塔的施工。因此工程的2座跨越塔采用2基SKT572-185型鋼管鐵塔,,鐵塔高達(dá)215.5m,,基礎(chǔ)根部44m,單基重量達(dá)1650多t,。為保證安全,、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)并高效地完成高塔的組立,,施工方選擇租用廣州海鄰物資有限公司提供的 2臺300t·m平頭塔機(jī)吊裝鐵塔鋼結(jié)構(gòu)的施工方案,。
選擇塔機(jī)的理由
傳統(tǒng)的電力輸變電鐵塔施工通常會(huì)采用“中心懸浮搖臂扒桿”或“中心座地通天搖臂扒桿”等方案,而此次高塔的施工方選擇了建筑用塔機(jī)的施工方案,,是因?yàn)樗C(jī)在大噸位超高鋼管鐵塔的施工中在以下幾個(gè)方面具有較大的優(yōu)勢,。
(1)成熟性。由于近20年來國內(nèi)建筑業(yè)的迅速發(fā)展,,塔機(jī)施工技術(shù)日趨成熟,,市場上可選用塔機(jī)型號十分廣泛。在鋼管鐵塔施工過程中,,要求施工現(xiàn)場布置簡單,,使用工器具較少,這些是傳統(tǒng)搖臂扒桿所不具備的,。
(2)安全性,。塔機(jī)控制系統(tǒng)簡單,各種安全裝置齊全,,影響安全的因素少,而傳統(tǒng)搖臂扒桿控制系統(tǒng)復(fù)雜,,安全性差,。
(3)工期短。由于塔機(jī)自升裝置成熟,,所以施工速度快,,工期較短。事實(shí)上,,此次215.5m高塔施工,,2基鐵塔分別只用了57天和61天就完成了全部塔材吊裝量,比原施工方預(yù)計(jì)的施工工期提前了近20天,,傳統(tǒng)搖臂扒桿爬升系統(tǒng)復(fù)雜,,爬升速度慢,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)工期延長。
(4)經(jīng)濟(jì)性,。由于搖臂扒桿沒有現(xiàn)成的產(chǎn)品,,需要特別設(shè)計(jì)、特別加工,,一次性投入大,,未來循環(huán)利用率低,而且施工效率低,。而此次施工方采用租用塔機(jī)的方式,,一次性投入少,施工效率快,,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著,。基于以上原因,,崖門輸變電鐵塔施工方選擇利用塔機(jī)吊裝塔材的方案,,最終取得了十分理想的效果。
選用平頭塔機(jī)的理由
塔機(jī)吊裝超高鐵塔塔材也不是十全十美的,,相比傳統(tǒng)搖臂扒桿來說有其不足之處,。如,由于塔機(jī)本身是細(xì)長結(jié)構(gòu),,到達(dá)一定高度后需附著在鐵塔上由鐵塔來保持塔機(jī)的穩(wěn)定,,在附著點(diǎn)對鐵塔的受力影響比較大,而傳統(tǒng)搖臂扒桿對鐵塔產(chǎn)生的受力相對要小很多,。
為了減少塔機(jī)對鐵塔的受力影響,,施工方選擇了將塔機(jī)擺放在鐵塔中心的方案,并利用增加附著點(diǎn)的辦法來分解鐵塔的受力,。
由于塔機(jī)安裝在鐵塔塔身里面,,塔機(jī)完成215.5m的鐵塔材料吊裝以后,受電塔的影響,,塔機(jī)不能正常拆卸,,需要在215.5m以上的空中將塔機(jī)的前后臂解體后,再將塔身部分通過頂升裝置將標(biāo)準(zhǔn)節(jié)逐節(jié)降到地面,,實(shí)現(xiàn)塔機(jī)的拆卸工作,。
為了避免電塔鍍鋅層遭破壞,同時(shí)考慮到鐵塔受力產(chǎn)生變形可能會(huì)給隨后安裝升降電梯帶來影響,,施工方要求前后臂在空中解體過程中,,絕對不允許在鐵塔上安裝輔助吊具,因此,,本公司在對比了帶拉桿塔機(jī)和平頭塔機(jī)的空中拆卸特征后,,選擇了空中易于自行拆卸的平頭式塔機(jī)用于此項(xiàng)目,。
塔機(jī)高空空中解體
(1)拆卸工作的重要性。塔機(jī)能否按期,、順利,、安全的解體,成為此次施工全過程中至關(guān)重要的問題,。任何一點(diǎn)疏忽和意外造成的工期延誤或安全事故都意味著整個(gè)施工方案的失敗,,同時(shí)將會(huì)對臺山電廠的電力順利輸出造成重大影響。
(2)采用的工具,。此次拆卸的關(guān)鍵在于215.5m以上高空的前后臂空中解體,,并為此選擇了平頭式塔機(jī),主要原因是本公司設(shè)計(jì)了一套可移動(dòng)輔助吊桿,,安裝在塔機(jī)起重臂變幅小車上,,用于拆卸塔機(jī)前臂,如果選擇帶拉桿的塔機(jī),,前臂拉桿將會(huì)阻礙輔助吊桿的移動(dòng),。同時(shí)還設(shè)計(jì)了一套吊裝平衡臂的輔助吊桿和一套空中轉(zhuǎn)換吊桿作為中途在空中轉(zhuǎn)換輔助吊桿時(shí)的吊裝工具。有了這套設(shè)備以后,,就可以在215.5m以上高空不需要借助任何建筑物實(shí)現(xiàn)塔機(jī)自我前后臂解體,。
(3)拆卸順序。根據(jù)此項(xiàng)目實(shí)際需要,,塔機(jī)安裝了40m長的起重臂,,可以將全部配重卸完而塔機(jī)前后臂仍能維持平衡狀態(tài)。利用前臂吊桿,,將4節(jié)前臂中的前面3節(jié)卸下動(dòng)力裝置采用的是塔機(jī)自身起重卷揚(yáng)機(jī),。
在拆卸配重臂之前,利用配重臂上的原有維修吊桿將塔機(jī)起升機(jī)構(gòu),、電控箱等拆除,。利用后臂吊桿拆除配重臂,動(dòng)力裝置采用地面卷揚(yáng)機(jī)。將后臂吊桿通過轉(zhuǎn)換吊桿轉(zhuǎn)移到塔機(jī)回轉(zhuǎn)部位,,分別將平衡臂和最后一節(jié)起重臂拆卸下來,,動(dòng)力裝置采用地面卷揚(yáng)機(jī)。
這樣,,在215.5m的高空上完成了塔機(jī)前后臂的解體工作,。當(dāng)前后臂全部拆除后,,利用地面卷揚(yáng)機(jī)來吊裝降下的標(biāo)準(zhǔn)節(jié),,實(shí)現(xiàn)塔機(jī)降塔工作。4其他可借鑒的經(jīng)驗(yàn)海鄰公司工程部精心組織,、認(rèn)真準(zhǔn)備,、對工程全力以赴地控制,,最終只用了28天時(shí)間,將2臺高度230m的塔機(jī)全部順利地拆卸下來,,比施工方要求的完工時(shí)間提前了3天,,為整個(gè)項(xiàng)目施工贏得了時(shí)間,也為塔機(jī)高空解體積累了經(jīng)驗(yàn),。
在此次塔機(jī)拆卸前,,公司工程部會(huì)同用戶單位以及塔機(jī)生產(chǎn)廠——撫順永茂工程機(jī)械廠和技術(shù)支持單位——廣東業(yè)豪機(jī)械制造有限公司技術(shù)部,對塔機(jī)拆卸方案進(jìn)行了長達(dá)3個(gè)月的論證,、分析,,對主要受力參數(shù)進(jìn)行了多次演算,以確保最終確定的拆卸方案安全,、可行,。
在最終拆卸方案確定以后,制作了工作進(jìn)度表,,不僅把工作任務(wù)分解到每天,,一些重要項(xiàng)目的工作量還精確到了小時(shí),為后面的拆卸進(jìn)度控制帶來了極大的便利,。為確保拆卸方案的可行,,在塔機(jī)主機(jī)安裝完成以后,公司與施工單位共同進(jìn)行了一次拆塔預(yù)演,,進(jìn)一步檢驗(yàn)了我方設(shè)計(jì)的輔助吊桿的實(shí)用性能,,為最終實(shí)現(xiàn)高塔空中解體積累了經(jīng)驗(yàn)。
在實(shí)際拆卸過程中,,設(shè)定專人對每天工作量進(jìn)行全程記錄,,并與進(jìn)度表進(jìn)行對照,很好地控制了拆卸過程,。由于參與拆卸的工作人員每天上塔之前明確了工作任務(wù),,也確保了整個(gè)拆卸過程安全順利完成。