《電子技術(shù)應用》
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PLC在金剛石液壓合成機中的設(shè)計應用
摘要: 隨著國內(nèi)外基建行業(yè)技術(shù)水平的迅猛發(fā)展,,市場對金剛石粉末鋸片、砂輪,、磨料等人造金剛石制品的需求量越來越大,。隨之而來的是生產(chǎn)人造金剛石的設(shè)備走俏市場,其中,,六面頂金剛石壓機以其操作簡便、生產(chǎn)成本相對較低等優(yōu)點占據(jù)了國內(nèi)市場的較大份額。
Abstract:
Key words :

  隨著國內(nèi)外基建行業(yè)技術(shù)水平的迅猛發(fā)展,,市場對金剛石粉末鋸片、砂輪,、磨料等人造金剛石制品的需求量越來越大,。隨之而來的是生產(chǎn)人造金剛石的設(shè)備走俏市場,其中,,六面頂金剛石壓機以其操作簡便,、生產(chǎn)成本相對較低等優(yōu)點占據(jù)了國內(nèi)市場的較大份額。

1,、人造金剛石是利用石墨可在高溫,、高壓的環(huán)境中,在觸媒的催化作用下,,其原子結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,,合成人造金剛石這一機理來實現(xiàn)的。六面頂金剛石壓機可以利用機械,、液壓裝置從六個方向向主機中心加壓,,在主機中心硬質(zhì)合金頂錘的作用下使生產(chǎn)原料形成一個密封的正方體超高壓容腔,同時通過的電加熱裝置對該腔體加熱,,該腔體就可以產(chǎn)生合成人造金剛石所需的高溫,、高壓條件。整個設(shè)備的工作過程需要由電控系統(tǒng)與機械,、液壓系統(tǒng)相配合完成一系列工作,。其中,,電控系統(tǒng)主要通過對由大、小柱塞泵和二十余個電磁閥組成的液壓系統(tǒng)以及電加熱裝置等的控制來完成自動,、分段,、調(diào)整等不同模式下的工作。整個設(shè)備可以說是一種典型的機,、電,、液一體化集成產(chǎn)品。

2,、壓機電控系統(tǒng)的硬件設(shè)計
  傳統(tǒng)的金剛石壓機電控系統(tǒng)由近三十個中間繼電器,、時間繼電器、接觸器等不同型號規(guī)格的低壓電器組成邏輯控制線路,,不僅故障率高且維修不便,。當生產(chǎn)工藝進行調(diào)整,需要改變控制邏輯時必須改變硬件接線,,變動起來十分麻煩,。目前,整個壓機的機械,、液壓系統(tǒng)從原材料到零部件都已經(jīng)有了很大的改進,,相比之下落后的電控系統(tǒng)已成為阻礙生產(chǎn)發(fā)展的“瓶頸”問題。
  七十年代初,,美國汽車工業(yè)為了適應生產(chǎn)的進一步發(fā)展,,首先將可編程序控制器應用于生產(chǎn)線的自動控制中并獲得了成功。到八十年代,,微處理器被應用到PLC中,,使其功能變的更完善、更優(yōu)越,,且做到了小型化甚至超小型化?,F(xiàn)在,PLC己被廣泛應用于各個行業(yè),。綜合各項指標,,系統(tǒng)選用了日立公司E系列的E-64HR型PLC作為主控單元設(shè)計了壓機新的電控模式。E-64HR共有64個I/O口,,其中40個開關(guān)量輸入口,,24個輸出口,內(nèi)置式電擦除EEPROM可以保證用戶方便的完成程序和參數(shù)的修改和儲存,。PLC根據(jù)各輸入口所接按鈕,、行程開關(guān)、電接點壓力表,、接觸器等電器的信號的狀態(tài)以及用戶編制的軟件程序自動控制各泵,、電磁閥以及加熱裝置的動作完成整個生產(chǎn)過程,。

  E-64HR各輸入口的內(nèi)部線路圖如圖l所示,采用光電耦合方式有效的防止了外部干擾的竄入,。輸入電壓DC21.6~26.4V,、輸入電流l0mA,在七年來數(shù)百臺壓機的跟蹤服務統(tǒng)計中,,沒有發(fā)現(xiàn)由于輸入單元自身故障出現(xiàn)誤報,,其線路工作還是可靠的。其輸出口內(nèi)部線路圖如圖2所示,,選用繼電器接點輸出方式時繼電器線圈電壓DC21V~27V,、耗電10mA、觸點容量2A,、平均壽命20萬次以上,,可直接驅(qū)動接觸器線圈、電磁閥線圈及指示燈等低功耗元件,。
為了輸出繼電器的可靠工作,,設(shè)計中在所有線圈負載上均并聯(lián)了阻容吸收裝置。在對用戶送回來的故障PLC的檢修中,,我們發(fā)現(xiàn)70%以上的故障仍出現(xiàn)在輸出單元,一類是機內(nèi)壓敏電阻燒穿,,另一類是輸出繼電器觸點燒毀,。經(jīng)現(xiàn)場考察及分析發(fā)現(xiàn),部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)電源質(zhì)量較差,,原設(shè)計中輸出口所需AC220V直接采用電網(wǎng)任意一相供電,,電源波動大,直接導致了上述硬件故障,。后改為采用加熱裝置中的交流穩(wěn)壓電源兼向輸出口驅(qū)動電源供電,,有效的減少了該類故障的發(fā)生。
  總結(jié)不同地區(qū),、類型用戶的使用情況,,一些經(jīng)驗和教訓是共性的PLC優(yōu)越的性能、良好的抗干擾性已被大家所認同,,發(fā)揮這一優(yōu)勢的前提條件是對其供電電源和屏蔽接地點的合理設(shè)計,。PLC采用AC220V直接供電,其內(nèi)部電源部分的穩(wěn),、壓,、整流、濾波電路設(shè)置是比較完善的,。但設(shè)計中仍需采用隔離變壓器對其供電電源進行隔離,,以保證工況惡劣的場合下干擾不由電源竄入,,提高系統(tǒng)可靠性,一般可采用BKC-220/220V(60-100VA)的隔離變壓器,。其次,,應引起注意的是所有廠家的PLC均有一個專用接地端子(GND),該端子是整機的屏蔽接地點,,用戶最好為其單獨設(shè)立接地極(接地電阻<100Ω,,接地線長度<20m),并注意合理選擇接地極的位置,。有些用戶將其接在電器設(shè)備的外殼上甚至接在零線上,,這是十分錯誤的,不僅起不到屏蔽作用反而成為事故引入點,。河北新河某廠錯誤的將該接地端子接于避雷系統(tǒng)接地極上,,雷雨時造成高壓引入,造成整個車間數(shù)臺PLC完全被燒毀,。以上問題,,盡管用戶手冊己強調(diào),但仍有許多用戶未引起注意,,造成不必要的損失,。
  目前流行的六面頂壓機均有大(11 K W)、?。?.5KW)兩個柱塞泵,,小泵主要是為了完成“保壓”階段的壓力維持,避免大泵沖擊過大,,造成壓力波動過大,,影響金剛石的生長質(zhì)量。經(jīng)實驗將大泵由變頻器實現(xiàn)變頻調(diào)速,,取消小泵,,從系統(tǒng)的“保壓”效果、金剛石的生長情況以及整個設(shè)備的電能消耗等幾個方面來看,,結(jié)果都是令人滿意的,。雖由市場原因,該方案沒能得以推廣,,但是將PLC,、變頻器、壓力傳感器,、溫度傳感器以及超低頻電源技術(shù)結(jié)合起來,,對電控系統(tǒng)進行較大的改進是下一步技術(shù)發(fā)展的必然。

PLC的軟件設(shè)計
  整個程序需按照液壓動作圖和工藝要求完成以下動作:啟動工作按鈕后,三個活塞缸在油壓驅(qū)動下前進,,至預定位置后由限位開關(guān)給出信號,,三個缸依次停止;暫停一定時間后六缸同時加壓,,形成葉臘石密封倉,;稍后,由增壓器加壓,,到達一定壓力時開始對密封倉通電加熱并開始加熱計時,,同時繼續(xù)升壓至保壓壓力,開始保壓并保壓計時:其間如有壓力泄露由小泵自動補壓,。加熱和保壓時間到后,,系統(tǒng)泄壓,六缸回位完成一個工作循環(huán),。
  在編制程序的過程中,,較多的使用了E系列的“FUN03”指令,如所示梯形圖,,其中6,、215、T00等為外部輸入信號,、PLC內(nèi)軟中間繼電器及PLC內(nèi)時間繼電器的代號,,將它們按所需的與、或關(guān)系接在“FUN03”的置位端(S端),,當S端輸入信號為l時,,如5+6·11=l時相應輸出中間繼電器200置1,此后即使S端為0,,200仍為1,,只有當215·23·l8=l時,,即“FUN03”的R端置1時200才置零,,故該項功能可以用R-S觸發(fā)器來表述。
  編程時把下一個動作的內(nèi)部輸出點(如201)接在上一個內(nèi)部輸出點(如200)的復位端(R),,這樣在每接入一個新動作的同時把上一個輸出封鎖,。再由200、201等上述的“FUN03”的輸出單元進行邏輯組合去控制50,、51等PLC輸出繼電器,,進而完成對電磁閥、交流接觸器等外圍低壓電器的控制,。這樣的設(shè)計不僅防止了在不同階段輸出繼電器的誤動作,、相互干擾以及出現(xiàn)PLC軟件編制中常犯的“雙線圈”錯誤。并且,,在由于需要修改工藝而必須調(diào)整動作順序時,,只需調(diào)整相應“FUN03”的控制方式即可,,給修改工藝帶來了極大的方便。盡管有些型號的PLC不具有類似的“FUN03”功能,,我們也可以的依據(jù)上述思路進行開發(fā),,對此將由另文進行詳細介紹。依據(jù)我們多年來在不同工況下對不同廠家,、型號的PLC使用經(jīng)驗看,,這一思路是比較成功的。而且,,我們將這一方法介紹給一些現(xiàn)場的技術(shù)人員,,也得到了他們的認可和肯定。

3,、結(jié)束語
  PLC替代原有繼電器控制模式后顯示出了巨大的優(yōu)勢,,被生產(chǎn)廠家和用戶所接受。93~96年間該壓機成為石家莊煤礦機械廠的主導產(chǎn)品之一,,為該廠創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益,。由壓機用戶進行的統(tǒng)計表明:使用繼電器進行控制的壓機,由于電氣故障造成的停產(chǎn)周平均4小時,,由此造成每臺壓機年均經(jīng)濟損失八千元左右,。采用PLC控制的壓機,其工作性能穩(wěn)定且各I/O指示簡單,、明了,,大大縮短了維修時間,電氣故障造成的停產(chǎn)降至周平均20分鐘,,特別是修改工藝時僅需進行程序的調(diào)整,,省時、方便為用戶創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,。許多老式壓機的用戶要求幫助他們用PLC改造老壓機,,體現(xiàn)了在金剛石壓機上使用PLC的成功。

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