1. 變頻方案的提出
催化劑車間鋰渣回收裝置有一臺離心式甩干機,其工作原理如同家用洗衣機里的甩干機,,專門負責將含有較多水分的產(chǎn)品碳酸鋰脫水干燥,。該甩干機原配備 4極異步電機5.5kW,甩干桶的轉(zhuǎn)速約1200r/min,,但甩干效果不理想,。后采用提高轉(zhuǎn)速(1600r/min)及增大電機功率(7.5kW)方法,雖然脫水效果好了,,電機卻常因過載而跳閘,。
經(jīng)檢查測量,電機在起動后,其運行電流達30A,,維持約2min,,然后電流下降,并穩(wěn)定在10A左右,。這是因為電機起動初期,,產(chǎn)品含水量高,因此負載重,,電機運行電流也大,,經(jīng)脫水后,負載減小,,電機運行電流也就減小,。實際上,電機過載只是在產(chǎn)品含水量較高的一段時間內(nèi),。我們設(shè)想:如果能采用變頻器使電機在產(chǎn)品含水量較高的一段時間內(nèi),,以較低的轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),使其先行脫去一部分水,,當其負載減小后再提高電機轉(zhuǎn)速,;或適當延長電機的起動過程,在電機較長的起動過程中,,先將產(chǎn)品脫去部分水,,然后電機進入正常運行,保證脫水效果,。采用了富士變頻器,,用延長電機起動時間的方案,這樣不必重放控制線,,還可利用原來的電機控制按鈕,。
2. 存在問題的改進
變頻器安裝投用后不久,又出現(xiàn)了甩干機在停運過程中經(jīng)常出現(xiàn)過電壓故障信號問題,。而一旦出現(xiàn)過電壓故障信號,,必須將故障信號先復(fù)位,才能繼續(xù)運行,。甩干機停運有兩種方法,,自由停機及制動停機。而出現(xiàn)過電壓故障信號,,都是在電機自由停機,、即按下停止按鈕后3 ~ 5s出現(xiàn)的。
分析認為:離心式甩干機的轉(zhuǎn)動慣量較大,,當自由停機時,,電機按照變頻器內(nèi)設(shè)定的減速時間減速,,甩干桶卻仍然以原來的轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),電機被迫在高于相應(yīng)輸出頻率的轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),,這時,,電機實際上是在發(fā)電機狀態(tài)下運轉(zhuǎn),于是電機向變頻器反送電,。變頻器出于自身保護的需要,,即刻斷電,并發(fā)出過電壓的故障信號,。而在制動停機時,,使甩干桶的轉(zhuǎn)速迅速降低,不會造成電機在發(fā)電機狀態(tài)下運行,,因而不會發(fā)生過電壓故障,。如果適當延長電機減速時間,雖然解決了過電壓故障問題,,但是對甩干機制動停機卻是十分不利的,。因為在按下停機按鈕后,電機實際上并沒有斷電,,而是處于電壓逐漸下降的過程中,,這時采用機械制動,不僅制動困難,,而且有可能造成電機在停機過程中發(fā)生過流故障,。我們采用自由停車加機械制動的方法,較好地解決了這一問題,。