1 引言
我國的電動機用電量約占全國發(fā)電量的60%~70%,風機,、水泵設(shè)備年耗電量約占全國電力消耗的1/3,,造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法是通過調(diào)節(jié)入口或出口的擋板,、閥門開度來調(diào)節(jié)給風量和給水量,,其輸出功率大量地消耗在擋板、閥門的截流過程中,。由于風機,、水泵類大多為平方轉(zhuǎn)矩負載,軸功率與轉(zhuǎn)速成立方關(guān)系,,所以當風機,、水泵轉(zhuǎn)速下降時,消耗的功率也大大下降,,因此節(jié)能潛力非常大,,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調(diào)速器來調(diào)節(jié)流量、風量,,應(yīng)用變頻器節(jié)電率一般為20%~50%,,而且通常在設(shè)計中,用戶水泵電機設(shè)計的容量比實際需要高出很多,,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,,效率低下,造成電能的大量浪費,。因此推廣交流變頻調(diào)速裝置效益顯著,。
2 改造前引風機運行能耗分析
某熱電廠為2臺410t/h循環(huán)流化床(cfb)鍋爐,總裝機容量為100mw汽輪發(fā)電機組,主要向某大型化工廠提供熱電供應(yīng),,供電標煤耗為360g/kw·h,,高于行業(yè)平均水平。2臺cfb鍋爐各掛有2臺高壓引風機,,型號為ykk630-6w-1250kw,,變頻改造前,額定1250kw的引風機電機正常運行負荷為830kw左右,,其輸出功率通過風門開度進行調(diào)節(jié),正常狀況下,,風門開度基本維持在40%左右,,相當大的一部分電能消耗在風門擋板上,能源浪費嚴重,,節(jié)能潛力巨大,。
3 節(jié)能改造原理分析
3.1 通用高壓變頻器簡介
在交流異步電機的諸多調(diào)速方法中,變頻調(diào)速的性能最好,,調(diào)速范圍大,,靜態(tài)穩(wěn)定性好,運行效率高,。通用變頻器的工作原理如圖1所示,。
圖1中,整流器的作用是把三相(或單相)的交流電整流成直流電,。逆變器的作用是有規(guī)律地控制逆變器中主開關(guān)器件的通與斷,,可以得到任意頻率的三相交流電輸出。中間直流環(huán)節(jié)和電動機之間總會有無功功率的變換,,這種無功能量要靠中間直流環(huán)節(jié)的儲能元件(電容器或電抗器)來緩沖,。控制電路:常由運算電路,、檢測電路,、控制信號的輸入、輸出電路和驅(qū)動電路等構(gòu)成,,主要任務(wù)是完成對逆變器的開關(guān)控制,、對整流器的電壓控制以及完成各種保護功能等。
3.2 西門子羅賓康完美無諧波變頻器原理
本次設(shè)備改造選用了西門子羅賓康完美無諧波變頻器,,型號為ph-6-6-1250,,變頻器的電路圖如圖2所示。輸入隔離變壓器t1的每一個次級僅供給一個功率單元,,每個功率單元通過光纖接收調(diào)制信息以產(chǎn)生負載所需要的輸出電源頻率,,每個功率單元可分為整流部分、直流環(huán)節(jié)和逆變部分。
單個功率單元原理圖如圖3所示,,igbt工作原理如圖4,。當igbt q1、q4同時閉合時,,電機上的電壓為a點高,,b點低;igbt其重要q2,、q3同時閉合時,,則電機上的電壓為a點低b點高。這樣和連續(xù)不斷地交替開合,,在電機兩端就形成了一交變電壓,,也就是交流電。西門子完美無諧波變頻器通過將多個低壓功率單元(690v)的輸出疊加起來得到近似于正弦波的中壓(6kv)波形,。圖5為3個功率單元疊加后輸出的近似正弦波波形,。
3.3 引風機變頻調(diào)速節(jié)電原理的計算
以2#爐引風機作為例,先分析改造前2#cfb爐2臺引風機(2a,、2b)的運行工況和基本參數(shù),,如表1所示。
?。?)2a引風機改造前工頻運行功率
p1 =u×i×1.732×cosφ
?。?.3×90×1.732×0.85
=835kw
其中運行功率因數(shù)cosφ取0.85,。
?。?)2a引風機改造后變頻運行預(yù)計功率
按當?shù)?.72元/kw·h平均外購電價(含稅)和全年330天運行時間計算:
2a引風機每年節(jié)約電費約(835-436)×24×330×0.72=227.5萬元
將2a引風機改造前后的用電消耗數(shù)據(jù)對比,列表如表2所示,。
4 工程應(yīng)用
4.1 引風機變頻控制方案的確定
基于上節(jié)分析,,該熱電廠對2臺爐的各一臺引風機進行變頻改造。同時,,為滿足化工廠連續(xù)供熱供電的要求,,該引風機高壓變頻器應(yīng)具備在線工、變頻互相切換功能,,即變頻器故障可以自動切到工頻運行,,變頻修復(fù)后,可以人工切回變頻運行,,而不影響鍋爐連續(xù)正常運行,。
引風機變頻改造后的一次系統(tǒng)圖如圖6所示,dl是廠用變電所732#柜斷路器,;j1,、j2,、j3是與變頻器配合使用實現(xiàn)工頻/變頻互相切換的斷路器,變頻控制方案如下:
?。?)j1和j2閉合,,j3斷開為變頻狀態(tài);j1和j2斷開,,j3閉合為工頻狀態(tài),。
(2)可通過dcs控制變頻器輸出頻率,。當選擇自動時,,按爐膛負壓設(shè)定值自動調(diào)節(jié)輸出;選擇手動時,,輸出值由操作人員手動輸入,,輸入值為0~100%,對應(yīng)于變頻器輸出0~50hz,。
(3)人工變頻轉(zhuǎn)工頻:由dcs發(fā)信號,,使j1和j2跳閘后,,再使j3合閘,完成后,,需要人工在dcs畫面對變頻轉(zhuǎn)工頻復(fù)位,,變頻轉(zhuǎn)工頻完成。
?。?)變頻器故障時轉(zhuǎn)工頻:出現(xiàn)變頻器故障時dcs系統(tǒng)立即發(fā)出報警,,把入口風門回關(guān)到一定開度(40%),同時變頻器故障時發(fā)信號使j1和j2跳閘以及時間繼電器sj得電,,延時使j3合閘,,變頻轉(zhuǎn)工頻完成。此時爐膛負壓會有一定波動,,操作人員可以進行人工干預(yù),,確保鍋爐壓力平穩(wěn)。
?。?)工頻轉(zhuǎn)變頻:由dcs發(fā)信號使j3分閘,,j1合閘。延時2s后,,j2合閘(躲開電機反電動勢的影響),,工頻轉(zhuǎn)變頻完成。
?。?)引風機變頻控制操作流程方案,,如圖7所示,。
4.2 調(diào)試情況
4.2.1 第一次調(diào)試(電機空載)
(1)變頻切工頻試驗:人工從遠方dcs發(fā)變頻切工頻命令,,j1,、j2斷路器跳閘,j3斷路器合閘,,電機由變頻轉(zhuǎn)入工頻運行,,切換成功,電機運轉(zhuǎn)正常,。
?。?)工頻切變頻試驗(第一次):dcs發(fā)工頻切變頻命令,j3跳閘,,j1,、j2合閘,j1,、j2合閘后,,變頻器的過電流(ioc)報警動作,再次跳開j1,、j2后合j3切回工頻運行,。工頻切變頻不成功。
?。?)我們考慮可能是電動機的反電勢與j1上側(cè)電源不同期,,造成變頻器ioc動作,于是將j2合閘輔助觸點串入j1,,使j2合閘后j1才能合閘,。
(4)工頻切變頻試驗(第二次):電機啟動后,,人工跳j3,,合j2,此時未合上j1,,隨即變頻器輸出“ioc”報警,,因變頻故障自動回切工頻,因此可以證明,,“ioc”來自j1合閘及變頻器啟動之前,。
(5)經(jīng)過上一步可以確認,,ioc報警是由于電動機的反向電動勢造成的,,為躲開電機反電勢的影響,我們對控制回路進行改造,,串入時間繼電器sj,,即j3跳閘后,,延時合j1、j2,,初步整定延時時間為4s,。
(6)工頻切變頻試驗(第三次):由dcs發(fā)工頻切變頻命令,,切換成功,,由于是此時電機為旋轉(zhuǎn)負載,變頻器對運轉(zhuǎn)的電機進行捕捉再起動,,時間較長,,經(jīng)過約50s,電機才達到了正常額定轉(zhuǎn)速1000r/min,,不能滿足爐膛壓力(±2.5kpa)的需要,。
(7)工頻切變頻試驗(第四次):將sj延時時間調(diào)整為5s,,第四次dcs發(fā)工頻切變頻命令,,切換成功,但變頻器捕捉再起動時間更長,,經(jīng)過約100s,,電機才達到了正常額定轉(zhuǎn)速1000r/min,不能滿足爐膛壓力的需要,。
4.2.2 第二次調(diào)試(電機空載)
經(jīng)過研究變頻器的說明書,變頻器具有應(yīng)對旋轉(zhuǎn)負載的特性,,允許變頻器測定已經(jīng)處于運轉(zhuǎn)狀態(tài)的電機的速度,,變頻器可以向電機提供與旋轉(zhuǎn)電機頻率相同的輸出電壓,使得變頻器供電時對電機的沖擊最小,。旋轉(zhuǎn)負載特性分為2個階段,。在第一階段,旋轉(zhuǎn)負載操作自動進行,,用戶無須作任何調(diào)整,。變頻器監(jiān)測電機磁通并能立即啟動電機。這一階段在電機磁通能在檢測到時前一直持續(xù),。其典型情況,,如果變頻器禁止和重啟動的時間間隔為3
到4個電機時間常數(shù),則變頻器能瞬間重啟動,。第二階段包含一個掃描特性,,在此期間,頻率不同的固定電流加到電機上,。變頻器監(jiān)測電機磁通,,當電機磁通達到磁通閾值時,,假定變頻器所加頻率等于電機的旋轉(zhuǎn)速度,這個階段需要對參數(shù)進行調(diào)整,,以使“掃描功能”能夠正常,。也就是說,變頻器若在3~4個電機時間常數(shù)內(nèi)再起動,,能夠立即起動,,于是,我們認為是sj延時過長引起變頻器捕捉再起動時間慢,。
修改控制參數(shù),,跳開j3后延時2s再合j1、j2,,變頻器自檢時間約3s,。
工頻切變頻試驗(第五次):工頻切變頻啟動成功,變頻器立即自起,,迅速升速至600r/min,,變頻輸出由0hz加速至45hz用時20.9s,基本可以滿足爐膛壓力的需要,。
4.2.3 第三次調(diào)試(電機帶負載)
在2#爐一次,、二次風機、2臺引風機,、高壓返料風機全部開啟,、未投煤,鍋爐負荷100t/h的工況下,,對工頻切變頻控制回路進行改造調(diào)試:跳j3后立即合j1,,延時2s合j2,縮短變頻器起動的時間,,已接近鍋爐的實際工況試驗,。調(diào)試情況如下:
(1)變頻切工頻試驗:在dcs發(fā)命令進行手動切換,,命令發(fā)出后j1,、j2跳閘,j3合閘,,變頻切工頻成功,。
(2)工頻切變頻試驗:試驗前工藝風門開度為40%,,電機電流128a,,變頻輸出給定為100%,由dcs發(fā)工頻切變頻命令,,命令出口后,,10s內(nèi)變頻器啟動,,升速到設(shè)定轉(zhuǎn)速,切換過程中,,爐膛負壓在-0.6kpa~0.5kpa之間波動,,爐膛聯(lián)鎖停爐的壓力設(shè)定值為±2.5kpa以內(nèi),鍋爐運轉(zhuǎn)正常,,切換成功,。
(3)模擬變頻器故障切工頻:試驗前工藝風門開度100%,,爐膛壓力-0.1kpa,,2b#引風機風門投自動,人為按下變頻器急停按鈕,,j1,、j2跳閘,j3延時12s合閘,,爐膛壓力在0.4kpa~0.88kpa之間波動,,2b#引風機擋板從0打開至12%,之后又回關(guān)至9%,,切換成功,。
(4)工頻切變頻:切換前參數(shù)為風門開度40%,,電機電流128a,,頻率設(shè)定100%,dcs發(fā)出指令到切換完成恢復(fù)穩(wěn)定用時34s,,爐膛壓力在0~1.3kpa之間波動,,切換成功。
?。?)變頻切工頻:切換前參數(shù)為風門開度100%,爐膛壓力0kpa,,切換指令發(fā)出后,,j1、j2跳閘,,j3延時13.8s合閘,,爐膛壓力在0~1.06kpa之間波動,切換成功,。
?。?)工頻切變頻:切換前引風機風門開度40%,電機電流128a,,變頻器給定100%,,2b#引風機風門投手動,,爐膛壓力0kpa,切換命令發(fā)出后,,j3跳閘,,j1合閘,延時2s后j2合閘經(jīng)32s變頻器完成啟動到電機轉(zhuǎn)速完全恢復(fù),,切換過程中爐膛壓力最高為0.8kpa,,切換成功。
?。?)上述3次變頻切工頻,,3次工頻切變頻,調(diào)試結(jié)果均取得成功,,可以保證切換過程中引風機連續(xù)運行,,鍋爐壓力波動在允許范圍內(nèi)。但應(yīng)指出以上是在鍋爐未投煤,,負荷100t/h的工況下的試驗數(shù)據(jù),,若在鍋爐滿負荷410t/h運行工況下,工/變頻的在線相互切換需經(jīng)實際驗證,。
5 改造后效能分析及經(jīng)濟性評價
2009年2月,,2a引風機變頻器投用后,經(jīng)過三個月的連續(xù)運行,,情況一直十分穩(wěn)定,,節(jié)電效果十分明顯,分析如下:
?。?)2a#引風機電機功率由原來830kw下降至400kw左右,,2b#引風機電機負荷保持不變,扣除變頻器室空調(diào)等耗電20kw,,相對于變頻改造前,,該電機運行一天可節(jié)電:(830-400-20)×24=9840kw·h,每年(按運行330天算)可節(jié)約電能:9840×330天= 3247200 kw·h,,按平均外購電價約0.72元/kw·h(含稅)算,,每年可節(jié)約電費233.8萬元,完全達到了預(yù)期的節(jié)電效果,。
?。?)變頻改造后,該廠供電標煤耗由360g/kw.h,,下降了0.8g/kw·h,,一方面提高了技術(shù)經(jīng)濟指標水平,另一方面按年發(fā)電5億kw·h算,煤價按600元/t算,,全年可節(jié)約用煤400t,,節(jié)約燃料成本約24萬元。
?。?)按照單臺變頻器投資約250萬元,,不到一年即可收回全部投資。另一臺cfb鍋爐的1a引風機的變頻改造將在2009年下半年cfb鍋爐檢修時進行,。
6 結(jié)束語
通過以上分析,,可以得出以下結(jié)論:
(1)風機經(jīng)過變頻改造后,,節(jié)電效果十分明顯,,雖然一次投資大些,但一年的投資回收期足可以彌補一次投資大的不足,。該熱電廠1臺引風機改造后,,cfb鍋爐另1臺引風機的風門開度只有40%左右,另外,,一次風機的風門開度為58%,,二次風機的風門開度為43%,能耗依然嚴重,,節(jié)電潛力很大,,建議盡早投資改造為變頻運行。
?。?)本次引風機變頻改造,,滿足了該熱電廠為化工廠連續(xù)供熱供電的要求,實現(xiàn)了在線工/變頻互相切換功能,,完全可以保證電廠鍋爐連續(xù)正常運行,,解決了電廠變頻器無法在線從工頻切回變頻的難題,特別適用于長周期連續(xù)運行的熱電廠,。