摘 要: 設(shè)計(jì)了以西門(mén)子S7-300PLC為核心,、以高壓風(fēng)源為動(dòng)力的電焊遠(yuǎn)程集散控制系統(tǒng)(DCS),實(shí)現(xiàn)了電焊作業(yè)通風(fēng)除塵的自動(dòng)控制。
關(guān)鍵詞: DCS S7-300PLC 電焊除塵 Visual C++
電焊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置除塵器是環(huán)境保護(hù)工作中采取的一項(xiàng)必要的措施,。通常使用的除塵系統(tǒng)是由風(fēng)機(jī)和起過(guò)濾作用的除塵布袋組成,它具有以下幾個(gè)方面問(wèn)題:
(1)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí),,風(fēng)機(jī)工作與電焊作業(yè)脫節(jié),,二者間缺乏互鎖,造成電能的大量浪費(fèi),。(2)除塵器因布袋清灰不利而逐漸失效,。(3)存在二次揚(yáng)塵污染。清灰裝置為人工振打式,。此結(jié)構(gòu)要求操作者打開(kāi)除塵器拉門(mén),,振動(dòng)除塵器的手動(dòng)振灰桿清灰,因此存在二次揚(yáng)塵污染,。(4)灰屜內(nèi)積灰過(guò)多,,不能及時(shí)清理。
DCS,、PLC和工業(yè)控制計(jì)算機(jī)是當(dāng)前工業(yè)控制領(lǐng)域內(nèi)的主力軍,,它們之間的緊密結(jié)合,大大推動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化的進(jìn)程[1],。本文所討論的控制系統(tǒng)就是把DCS,、PLC與工業(yè)控制計(jì)算機(jī)有機(jī)地結(jié)合在一起。在DCS系統(tǒng)中加入了工業(yè)控制計(jì)算機(jī)和PLC,,從而集合了三者的優(yōu)勢(shì),,既能實(shí)現(xiàn)邏輯及順序控制,,又能很好地完成過(guò)程控制。
1 控制系統(tǒng)的組成
1.1 DCS系統(tǒng)的組成
某廠遠(yuǎn)程監(jiān)控DCS系統(tǒng)主要由主控室的監(jiān)控主計(jì)算機(jī)(工程師站),、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)計(jì)算機(jī)(操作員站)和四臺(tái)西門(mén)子公司的S7-300系列的PLC組成,。其系統(tǒng)組成如圖1所示。
其中的電焊排塵遠(yuǎn)程監(jiān)控為整個(gè)DCS系統(tǒng)的一部分,。該電焊排塵控制系統(tǒng)采用四級(jí)集散控制結(jié)構(gòu),,即現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)、PLC程控系統(tǒng),、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)和遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),。電焊排塵控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
1.2 新型電焊排塵系統(tǒng)的組成
西門(mén)子公司的S7-300系列可編程控制器(PLC)具有極高的性能價(jià)格比,,目前已經(jīng)在許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用[3],。PLC將傳統(tǒng)的繼電器控制技術(shù)和計(jì)算機(jī)控制技術(shù)融為一體,改善了操作性能,,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,,滿足了安全生產(chǎn)的要求。電焊排塵自動(dòng)控制系統(tǒng)以S7-300為控制核心,,其結(jié)構(gòu)方塊圖如圖3所示,。
2 系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
軟件系統(tǒng)由工程師站(主控PC)軟件、操作員站(現(xiàn)場(chǎng)PC)軟件和新型電焊排塵系統(tǒng)軟件組成,。
2.1 工程師站軟件設(shè)計(jì)
工程師站(主控PC)功能主要是呼叫現(xiàn)場(chǎng)PC(操作員站),,并向現(xiàn)場(chǎng)PC發(fā)送控制命令。其工作過(guò)程為主控PC發(fā)送需呼叫命令,,等待接收從機(jī)的應(yīng)答信號(hào),。若應(yīng)答信號(hào)正確則發(fā)送控制命令;若應(yīng)答信號(hào)不正確則再發(fā)送需呼叫的地址,,并等待接收應(yīng)答信號(hào),。若從機(jī)多次呼叫而在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)應(yīng)答信號(hào)或應(yīng)答信號(hào)不正確,則提示錯(cuò)誤信息,。圖4為主控機(jī)通信流程圖,。
主控通信程序使用VC 6.0 提供的串行端口控件Microsoft Common control(MSComm)來(lái)為應(yīng)用程序提供串行通信。該控件使用事件驅(qū)動(dòng)或查詢方式解決通信中的問(wèn)題,,屏蔽了通信過(guò)程中的底層操作,。程序員可以設(shè)置、監(jiān)視MSComm控件的屬性和事件,,結(jié)合Timer控件即可完成對(duì)串行口的初始化和數(shù)據(jù)的輸入,、輸出工作,實(shí)現(xiàn)串行異步通信[4][5],。
2.2 操作員站軟件設(shè)計(jì)
操作員站(現(xiàn)場(chǎng)PC)的通信功能主要包括接收主站的命令,,呼叫各從機(jī),、并向各從機(jī)發(fā)送控制命令。其工作過(guò)程為主控機(jī)發(fā)送需呼叫的從機(jī)的地址,,等待接收從機(jī)的應(yīng)答信號(hào),。若應(yīng)答信號(hào)正確則發(fā)送控制命令;若應(yīng)答信號(hào)不正確則再發(fā)送需呼叫的地址,,并等待接收應(yīng)答信號(hào)。對(duì)同一從機(jī)多次呼叫而在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)應(yīng)答信號(hào)或應(yīng)答信號(hào)不正確,,則提示錯(cuò)誤信息,。此通信過(guò)程與主控計(jì)算機(jī)的通信功能相似。圖5為現(xiàn)場(chǎng)PC串行中斷處理流程圖,。
操作員站的通信程序同樣使用VC6.0提供的串行端口控件MSComm實(shí)現(xiàn),。主控PC串行口與現(xiàn)場(chǎng)PC串行口的設(shè)置要一致,即數(shù)據(jù)格式一致,,通信速率相同,。
2.3 新型電焊排塵系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
2.3.1 電焊排塵、清灰自動(dòng)控制系統(tǒng)的工作原理
排塵,、清灰氣控裝置原理如圖6所示,。電焊工作時(shí),煙敏元件響應(yīng)并發(fā)出信號(hào)給PLC,,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)隨電焊作業(yè)的同步啟動(dòng),,排除電焊工場(chǎng)煙塵氣體,系統(tǒng)執(zhí)行通風(fēng)過(guò)濾過(guò)程,。當(dāng)風(fēng)機(jī)工作的有效積累時(shí)間達(dá)到預(yù)定值后,,PLC根據(jù)內(nèi)部程序,首先控制主風(fēng)路電磁閥啟動(dòng),,然后各支路電磁閥順序啟動(dòng)工作,,實(shí)現(xiàn)對(duì)布袋的高壓噴吹清灰。清灰完畢后各支路電磁閥全部關(guān)閉,,主風(fēng)路電磁閥最后關(guān)閉,。這時(shí)風(fēng)機(jī)的有效工作時(shí)間重新累計(jì)。當(dāng)灰屜內(nèi)積灰過(guò)多時(shí),,壓力傳感器則反饋信號(hào)給PLC,,由PLC控制語(yǔ)音報(bào)警器并提示徹底清除灰屜內(nèi)積灰,打開(kāi)除塵器箱,,門(mén)上限位開(kāi)關(guān)工作,,所有動(dòng)作皆停止,清除灰屜內(nèi)積灰,,這樣則完成一次工作過(guò)程,。合上除塵器箱后,,又重新累計(jì)風(fēng)機(jī)工作的有效時(shí)間,重復(fù)上述過(guò)程,。電焊排塵,、清灰自動(dòng)控制的主要步驟如圖7所示。
2.3.2 PLC通信程序軟件的設(shè)計(jì)
PLC的通信軟件程序流程框圖如圖8所示,。PLC串行口通信與操作員站串行口通信的設(shè)置要一致,,即數(shù)據(jù)格式一致,通信波特率相同,。
3 應(yīng)用效果
在新系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,,針對(duì)原除塵系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題,結(jié)合排塵器結(jié)構(gòu)改造,,對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行了集成化,、自動(dòng)化控制設(shè)計(jì)[3]。改造后的系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠,,操作簡(jiǎn)單,。通過(guò)試運(yùn)行,效果良好,。該系統(tǒng)主要優(yōu)點(diǎn)是:(1)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)控,。主控室的監(jiān)控主計(jì)算機(jī)相當(dāng)于工程師站,可以監(jiān)視,、控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),。(2)解決了風(fēng)機(jī)工作與電焊作業(yè)脫節(jié)而造成能源大量浪費(fèi)的問(wèn)題。(3)PLC根據(jù)時(shí)序令相應(yīng)的電磁閥開(kāi),、閉,,控制各支路高壓風(fēng)通斷,自動(dòng)完成清灰過(guò)程,,解決了布袋清灰不利而造成除塵器系統(tǒng)失效和二次揚(yáng)塵污染的問(wèn)題,。(4)在灰屜內(nèi)積灰過(guò)多時(shí),壓力傳感器自動(dòng)響應(yīng),,發(fā)出信號(hào)給PLC,,PLC控制語(yǔ)音報(bào)警器提示徹底清除灰屜內(nèi)積灰,解決了積灰過(guò)多不能及時(shí)清理對(duì)除塵系統(tǒng)帶來(lái)負(fù)面影響的問(wèn)題,。(5)操作簡(jiǎn)單易懂,,普通職工平均接受半小時(shí)培訓(xùn)以后就能熟練操作。
4 結(jié)束語(yǔ)
本文對(duì)某廠改造的DCS系統(tǒng)中的電焊排塵控制部分的組成及其功能實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了綜述,。以PLC控制技術(shù)為核心的新型電焊排塵控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),,消除了原有除塵系統(tǒng)的缺陷和不足。此系統(tǒng)的改造成功既保障了生產(chǎn)過(guò)程安全,、可靠,,同時(shí)又提高了生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化程度,,具有廣闊的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
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