張聲艷,,劉冬,,馮忠偉,陳玉坤
?。ㄖ袊\載火箭技術(shù)研究院 研究發(fā)展中心,,北京 100076)
摘要:為解決目前數(shù)字閉環(huán)石英撓性加速度計(Digital ClosedLoop quartz flex Accelerometer, DCLA)實測精度與其理論極限精度存在一個數(shù)量級的問題,進行DCLA閉環(huán)檢測電路噪聲分析,。建立閉環(huán)系統(tǒng)誤差模型,,采用噪聲逐級檢測的方法,搭建基于噪聲分離的開環(huán)噪聲測試平臺,,確定差動電容檢測環(huán)節(jié)(C/V)是影響系統(tǒng)精度的主要因素,。在此基礎(chǔ)上,對改進后的試驗樣機開展零偏穩(wěn)定性測試,,并對試驗結(jié)果進行Allan方差分析,。實驗結(jié)果表明,改進后的DCLA系統(tǒng)精度由65.49 μg提高到12.24 μg,,與理論精度基本一致,,充分驗證了理論分析方法的正確性,為進一步改善和優(yōu)化數(shù)字閉環(huán)加速度計系統(tǒng)提供指導和依據(jù),。
關(guān)鍵詞:數(shù)字閉環(huán);石英加速度計;檢測電路;噪聲分析
0引言
石英撓性加速度計具有精度高,、長期穩(wěn)定性好、體積小,、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,,在各種慣性導航、制導,、測量和控制領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用[12],。傳統(tǒng)石英撓性加速度計一般采用模擬伺服電路,輸出為模擬信號,,需外加開環(huán)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路才能為導航計算機提供數(shù)字信息,而轉(zhuǎn)換過程中將不可避免地造成精度損失,并隨時間累積,。目前,,國內(nèi)學者對石英撓性加速度計的研究主要集中在表頭組件及模數(shù)轉(zhuǎn)換電路(I/F、V/F,、A/D)的改進上,。盡管I/F與V/F方案能夠達到較高的轉(zhuǎn)換精度,但由于采用測頻芯片,,決定了系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換速率不可能很快,,且成本較高;對于A/D轉(zhuǎn)換方案,,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換精度受限于芯片位數(shù),,尤其是在小信號情況下,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換誤差較大[3],??梢姡M式石英撓性加速度計對所用器件的依賴性大,,難以解決精度損失的問題,。
本文提出的基于數(shù)字閉環(huán)方案的石英撓性加速度計,可直接輸出數(shù)字量,,理論上不存在開環(huán)模數(shù)轉(zhuǎn)換帶來的精度損失,,且由于采用模擬電流反饋的方式,可避免因脈沖加劇引起的表頭疲勞問題[4],,具有抗干擾能力強,、可靠性高、可控性強等優(yōu)點,,具有廣泛的應(yīng)用前景,。
隨著高精度慣導系統(tǒng)的不斷發(fā)展,對加速度計的精度要求也越來越高,,而噪聲是制約數(shù)字加速度計系統(tǒng)精度的重要因素,,因此為提高數(shù)字加速度計的測量精度,需要對系統(tǒng)噪聲特性進行深入研究,。本文基于現(xiàn)有石英撓性擺式加速度計數(shù)字閉環(huán)檢測方案,,根據(jù)誤差的產(chǎn)生機理確定閉環(huán)系統(tǒng)中存在的各誤差源,建立閉環(huán)系統(tǒng)誤差模型,,分析了各誤差參數(shù)對系統(tǒng)精度的影響,,最后通過噪聲分級測試,確定影響系統(tǒng)精度的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,并在此基礎(chǔ)上對實驗樣機進行改進及測試,,從而驗證理論分析結(jié)果,。
1工作原理
本文所研究的數(shù)字式加速度計檢測系統(tǒng)框圖如圖1所示,主要由機械表頭和數(shù)字閉環(huán)檢測電路兩大部分組成,。表頭檢測質(zhì)量組件由鍍膜石英擺片和粘接在它上面的兩個力矩器線圈組成,,通過撓性擺片和上、下極板組成的差動電容將敏感到的外界加速度轉(zhuǎn)換為可檢測的電信號傳送到數(shù)字閉環(huán)檢測電路作進一步處理[5-6],。
數(shù)字閉環(huán)檢測電路以FPGA為核心,,主要包括電容調(diào)制信號、模擬差分放大,、數(shù)字信號處理和反饋電流驅(qū)動四部分,,代替了傳統(tǒng)的模擬檢測電路和后續(xù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換環(huán)圖3噪聲在閉環(huán)系統(tǒng)中傳遞仿真模型節(jié),其主要功能包括:(1)產(chǎn)生用于調(diào)制加速度計表頭電容的調(diào)制信號,;(2)接收由表頭輸出的加速度信號,;(3)輸出與加速度信號成線性關(guān)系的反饋電流信號,以實現(xiàn)伺服平衡,;(4)直接輸出數(shù)字信息給導航計算機,。
2理論研究
2.1誤差模型建立
根據(jù)DCLA系統(tǒng)信號流向,建立閉環(huán)系統(tǒng)誤差模型,,如圖2所示,。其中ain為沿輸入軸作用的加速度,ap為沿擺軸作用的加速度,,KB為擺性,,Md為干擾力矩,J為擺組件繞輸出軸的轉(zhuǎn)動慣量,,C為擺組件的阻尼系數(shù),,Ks為撓性擺組合剛度,β為信號傳感器機電零位與擺組件機械零位之間的彈性恢復角,,k1為差動傳感器系數(shù),,kCV為C/V轉(zhuǎn)換電路伺服放大器增益系數(shù),kAD為A/D轉(zhuǎn)換系數(shù),,kDA為D/A轉(zhuǎn)換系數(shù),,kVI為V/I轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)換系數(shù),kt為力矩器系數(shù),,nCV為電路熱噪聲,,nAD為A/D量化噪聲,nDA為D/A量化噪聲,。
可以看出,,本系統(tǒng)中主要存在的噪聲環(huán)節(jié)有表頭組件環(huán)節(jié)、差動電容檢測環(huán)節(jié),、A/D轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)及D/A轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),,通過理論分析,,得出各環(huán)節(jié)噪聲均方根值如表1所示[7]。在數(shù)字加速度計系統(tǒng)輸出端污染噪聲為白噪聲的情況下,,可得到閉環(huán)檢測系統(tǒng)1 s輸出時的理論精度為5.236 4 μg,。
2.2Simulink建模仿真
基于上述分析結(jié)果,在連續(xù)域及數(shù)字域分別建立基于各環(huán)節(jié)噪聲源的Simulink仿真模型,,如圖3所示。
根據(jù)仿真結(jié)果,,可以看出差動電容檢測環(huán)節(jié)是影響系統(tǒng)精度的主要因素,,其噪聲水平與A/D、D/A轉(zhuǎn)換器位數(shù)無關(guān),,因此為提高系統(tǒng)靜態(tài)精度水平,,需進一步改善電容檢測環(huán)節(jié)的性能。
3實驗研究
3.1開環(huán)噪聲分級測試
為分析數(shù)字加速度計檢測電路前向通道中各噪聲源對系統(tǒng)輸出的影響,,在開環(huán)情況下,,采用由后至前、逐級檢測的方法進行噪聲分級測試[8],,實驗原理如圖4所示,。
首先,斷開反饋及調(diào)制通道并將A/D輸入端接地,,所得加速度計的開環(huán)輸出為A/D環(huán)節(jié)的量化噪聲,;其次,恢復C/V轉(zhuǎn)換與A/D轉(zhuǎn)換之間的連接,,并將差動電容輸入端接地,,所得輸出為C/V及A/D兩個環(huán)節(jié)的綜合噪聲;最后,,接通調(diào)制環(huán)節(jié)并將兩
個電容值相等的獨石電容代替表頭電容,,所得輸出為調(diào)制、C/V及A/D三個環(huán)節(jié)的綜合噪聲,。
根據(jù)噪聲獨立作用原理,,利用方和根公式,計算得到A/D量化噪聲,、C/V檢測電路噪聲,、調(diào)制環(huán)節(jié)噪聲等效加速度分別為0.709 μg、18.918 μg,、3.423 μg,。可以看出,,開環(huán)情況下,,A/D量化噪聲對系統(tǒng)精度影響較小,,而C/V檢測電路噪聲所占比例為82.07%,其對系統(tǒng)精度的影響是最為顯著的,。
上述理論及試驗結(jié)果均表明差動電容檢測電路是影響系統(tǒng)精度的主要因素,,因此對其進行如下改進:(1)采用T型電阻網(wǎng)絡(luò)配置的方法,解決了大阻值與低噪聲之間的矛盾,;(2)采用“驅(qū)動電纜”及等電勢屏蔽技術(shù)以減小表頭寄生雜散電容影響,。對改進后的樣機重復進行上述開環(huán)噪聲測試實驗,測試結(jié)果如圖5所示,,測得A/D量化噪聲,、C/V檢測電路噪聲、調(diào)制環(huán)節(jié)噪聲等效加速度分別為0.856 μg,、5.168 μg,、2.591 μg??梢钥闯?,改進后樣機噪聲水平有了較大的改善。
3.2零偏穩(wěn)定性試驗
在穩(wěn)態(tài)情況下,,數(shù)字加速度計的靜態(tài)輸出是一個平穩(wěn)隨機過程,,其輸出值將圍繞均值起伏波動,零偏穩(wěn)定性作為衡量加速度計靜態(tài)精度性能的重要指標,,可以采用功率譜噪聲密度PSD,、阿倫方差或均方根有效值進行評價。本文基于改進后的樣機,,搭建DCLA系統(tǒng)測試平臺,,如圖6所示,在該平臺下開展DCLA零偏穩(wěn)定性試驗,,同時類比于光纖陀螺數(shù)據(jù)分析方法,,采用Allan方差方法對改進后的DCLA系統(tǒng)精度進行評價。
圖7所示為數(shù)字加速度計改進前后,,在1 g位置下輸出穩(wěn)定性測試結(jié)果,。根據(jù)所得數(shù)據(jù)計算標準偏差,改進后系統(tǒng)精度(零偏穩(wěn)定性)由65.49 μg提高到12.24 μg,,與理論精度仍存在一定差距,,其原因在于系統(tǒng)輸出信號并非理想的白噪聲分布,因此實測精度低于N法則下的理論精度,。
3.3Allan方差分析
本實驗中靜態(tài)采集加速度計1 h輸出數(shù)據(jù),,將采樣時間間隔設(shè)置為10 ms,類比光纖陀螺得出加速度計中各項噪聲[9],,得出加速度計Allan標準差雙對數(shù)曲線如圖8所示,。
可以看出,,改進后樣機Allan標準差雙對數(shù)曲線較為平滑,除加速度斜坡系數(shù)R外,,量化噪聲系數(shù)Q,、速度隨機游走N、零偏不穩(wěn)定性系數(shù)B,、加速度隨機游走系數(shù)K的指標均有較大改善,。
4結(jié)束語
本文根據(jù)數(shù)字閉環(huán)加速度計的工作原理,通過對表頭機械環(huán)節(jié),、差動電容檢測電路環(huán)節(jié)以及A/D,、D/A轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)的噪聲特性進行深入分析,并通過噪聲分級測試,,驗證了差動電容檢測電路是影響系統(tǒng)精度的主要環(huán)節(jié),對改進前后的系統(tǒng)樣機進行零偏穩(wěn)定性測試,,系統(tǒng)精度由65.49 μg提高到12.24 μg,,實測結(jié)果與理論精度基本處于同一量級,同時引入Allan方差對改進后樣機進行性能評價,,能夠滿足高精度慣性導航系統(tǒng)的使用要求,。
本文研究成果可為優(yōu)化和改善數(shù)字閉環(huán)加速度計系統(tǒng)的測量精度提供理論依據(jù)和實踐指導,且相關(guān)研究方法也可用于其他微弱信號檢測系統(tǒng)的精度分析,。
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