摘 要:介紹了永磁式同步電機、變頻器,、PLC組成的伺服系統(tǒng),,并指出了該系統(tǒng)需要關(guān)注的幾個問題。
關(guān)鍵詞:永磁式電機,;變頻器,;PLC
永磁式同步電機組成的伺服系統(tǒng)常用于快速,、準確,、精密的位置控制場合,電機體積小,、質(zhì)量輕,、效率高,轉(zhuǎn)子無發(fā)熱問題,。洛陽石化短纖維車間絲束落桶裝置,,采用兩臺永磁式同步電機,分別拖動輥輪架小車左右往復(fù)和輥輪前后往復(fù)運動,,從而使落到輥輪上絲桶里的絲束鋪放均勻,。本文將對采用西門子6FK型永磁式同步電機,,西門子6SE70系列小型交一直一交變頻器,S7—300PLC組成的系統(tǒng)進行詳細的介紹,,并指出運行維護中出現(xiàn)的問題,,以供大家參考。
1 基本情況
落桶裝置的簡單示意圖如圖1所示,。
整個生產(chǎn)區(qū)域分為三個區(qū):進桶區(qū),、卸桶區(qū)、運行區(qū),。在運行區(qū),,小車左右往復(fù)運動,B8接近開關(guān)是它的行程中心校準點,。輪輥前后運動,,B15接近開關(guān)是它的行程中心校準點。進桶區(qū),,空桶用搬運車放至進桶位時,,B2接近開關(guān)點亮,人桶電機啟動,,空桶進行至B1接近開關(guān)后人桶電機停止,。絲束落桶選擇的周期時間到時后,小車快速校準于中間位置制動靜止,;輥輪變速拖動滿桶向前運行,,到達向前運動設(shè)定最遠行程后,人桶電機啟動,,空桶上輪架,。輪輥向后運動時拖動滿、空兩桶,,B13光電開關(guān)激活時,,出桶電機啟動,引導(dǎo)滿桶至卸桶區(qū),。B13光電開關(guān)檢測到滿,、空桶兩者之間的空隙時,輪輥電機制動開始向后運動,。滿桶至B3接近開關(guān)后,,出、人桶電機同時停止運行,。一個完整的生產(chǎn)循環(huán)周期結(jié)束,,重新計時開始。
2 伺服系統(tǒng)的硬件組成
該系統(tǒng)的人機端面采用西門子OP27操作面板,它與西門子S7—300PLC交換信息,,并向其發(fā)出控制指令,。PLC軌架上組合有西門子S7—315型CPU,兩塊FM350計數(shù)模塊,,數(shù)字輸人,、輸出模塊,通訊模塊等,。S7—300CPU與兩臺西門子6SE70系列小型交一直一交變頻器串級通訊聯(lián)接,,完成對輪輥、小車電機運動的方向,、速度變化的控制,。計數(shù)模塊接收6SE70變頻器端子排414上的脈沖信號,收集計算同步電機的方向,、速度值,。PLC輸人模塊引人信號有該系統(tǒng)的自動/手動選擇按鈕,接近開關(guān),、光電開關(guān)反饋的信號等,。輸出模塊發(fā)出指令,控制總開關(guān),,變頻器的輸出接觸器,,人、出桶電機接觸器的閉斷等,。
3 永磁式同步電機的自控方式
永磁式同步電機在變頻器的作用下,,逐漸升頻完成啟動,其自控式變頻調(diào)速系統(tǒng)功能圖如圖2所示,。該系統(tǒng)把來自測速機的信號進行分析,,判明同步電機轉(zhuǎn)子的真實位置和轉(zhuǎn)速后,控制變頻器輸出三相電壓,、電流的頻率,,幅值和初始相位,達到同步轉(zhuǎn)速跟蹤轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的目的,。
3.1 測速機的信號
測速機的轉(zhuǎn)子與同步電機的轉(zhuǎn)子同軸連結(jié),,定子上激磁線圈上施加10V(2—10KZ)的電源,二組輸出線圈的信號分別稱作為sinψ,、cosψ信號,,兩者即時值的正切值即為同步電機轉(zhuǎn)子的真實位置指示。
3.2 雙閉環(huán)控制中速度信號的作用
西門子6SE70系列小型交一直一交變頻器CU—VC控制板上選插用了resolver模板,,該模板收集測速機的兩組信號,經(jīng)分析、計算,,直接作用于速度,、電流雙閉環(huán)的調(diào)速系統(tǒng)中。計算出的轉(zhuǎn)速值與輸入速度值比較放大作為給定值,;測量計算出的轉(zhuǎn)子位置瞬間值作用于電流環(huán)三相電流的瞬間相位值給定,。
3.3 PLC程度中速度信號的作用
模板計算出的速度脈沖值同時輸出連接到了S7—300PLC系統(tǒng)中的計數(shù)模板FM350。PLC與計數(shù)模塊的數(shù)據(jù)通訊,,可在數(shù)據(jù)塊中實現(xiàn)對電機的運行位置,、位移的計算記錄。組態(tài)在PLC的上一級OP操作面板上顯示小車,、輥子的位置和速度,,方便操作工選擇恰當(dāng)?shù)妮斎脒x擇值。
3.4 GRAPH編程語言實現(xiàn)的順序控制
在STEP7組態(tài)的軟硬件系統(tǒng)中,,功能塊FB61應(yīng)用了GRAPH編程語言實現(xiàn)了對小車及輥子的順序控制,,GRAPH編程語言可以很方便地選擇設(shè)定每個步驟的啟動條件。在功能塊FB61中,,換桶順序控制大致可分為4個階段:①判斷無急停,、聯(lián)鎖,建立換桶順序控制的起始標志,;②小車左右往復(fù),,輥子前后往復(fù)位移;③小車快速校準于中間位,;④輥子變速運動,,入、出桶電機啟停,。
4 該系統(tǒng)運行中需關(guān)注的兩個問題
4.1 測速機的準確定位安裝
測速機的定子固定卡緊鏍絲的安裝位置可以是任意的,。但在檢修打開同步電機時,必須精確標記測速機定子碼盤在同步電機定子上的安裝角度,。定子碼盤的安裝角度不準確,,測速兩組輸出信號發(fā)生畸變,同步電機會因此速度波動,,溫度升高,。嚴重時速度失控或者電機因溫度過高而匝間短路燒毀。
4.2 運行周期時間的選擇限制
理論上講,,該系統(tǒng)的運行周期時間設(shè)定選擇可以是任意無間斷的,。實際生產(chǎn)當(dāng)中,我們被迫采用43~46min,、54~56min等時間段內(nèi)選擇設(shè)定運行周期時間,,來保證換桶時小車從左側(cè)向中間變速靠近制動定位,,從而使換桶過程平穩(wěn)完成。這是因為入桶電機采用鏈條驅(qū)動,,電機在啟動和正常運轉(zhuǎn)時,,鏈條的張緊度不一樣,從而使空桶向運行區(qū)的路線變直線稍偏離中心線,,進而造成空桶不能順利跟桶上至小車輪架上,,撞擊小車輪架聯(lián)鎖停車。我們發(fā)現(xiàn),,空桶用拖運車放到進桶區(qū)時斜線置放,,可以緩解進桶電機驅(qū)動變線的缺陷;但同時輪架小車從左側(cè)和右側(cè)向中間位準確制動定位時也存在制動位有允許的偏差變化,;因此我們被迫限制了運行時間周期的選擇,,來保證輪架小車從左側(cè)位向中間變速靠近制動定位,進而確??胀捌椒€(wěn)運行至小車輪架上,。
綜上所述,同步電機有著異步電機無可比擬的優(yōu)越性,,隨著微電子控制的快速發(fā)展,,其應(yīng)用將更加廣泛。