一、引言
電廠出灰系統(tǒng)是熱電廠的一個重要系統(tǒng),。近幾年灰渣利用率越來越高,同時干式出灰系統(tǒng)具有節(jié)約水資源,、保護環(huán)境等特點,因此目前電廠出灰多采用干式出灰系統(tǒng),。在干式出灰系統(tǒng)中,,工況惡劣、控制點數(shù)多,。傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)由于抗干擾能力弱,、可靠性差、效率低,,達不到預期的控制目標,。而可編程邏輯控制器(PLC)的抗干擾能力強、可靠性高,,選用可編程控制器(PLC)用于某熱電廠鍋爐干式出灰系統(tǒng)可以顯著提高工程的實用性,。
二、工藝流程及控制要求
1,、系統(tǒng)工作流程
某熱電廠共有八臺鍋爐,,每臺鍋爐包括三個電場集塵裝置,每個電場包括一組(兩個)倉泵,,每個倉泵附近配置一個就地控制箱,利用控制箱盤面上的手動開關,,可以對現(xiàn)場閥門進行手動操作和現(xiàn)場調(diào)試。下面以單個倉泵為例來說明具體的工藝流程,。
鍋爐煙氣中的灰塵通過電收塵收集后落入灰倉,,灰倉下部安裝有倉泵,灰經(jīng)輸灰管進入倉泵,。在自動控制運行工況下,,具體工藝流程為:倉泵內(nèi)無灰時,打開透氣閥→延時5s→開進料閥→延時5s→當倉泵進料量達到設定值(時間/重量/人工)時→料位信號到→關閉進料閥→延時5s→關閉透氣閥→此時判斷母管壓力是否到位/判斷灰管壓力是否到位/判斷在此系統(tǒng)中沒有其它倉泵出灰,,所有條件滿足→打開出料閥→延時5s→打開一次氣閥→延時5s→打開二次氣閥1min 后→檢查灰管壓力,,當灰管壓力低于設定值時→關閉一次氣閥→延時20s后→關閉二次氣閥→關閉出料閥完成一次出灰循環(huán)。
當發(fā)生出灰管路堵塞時,,系統(tǒng)設置了排堵閥,,通過負壓反抽來疏通出灰管路,。關閉一次氣閥后,延時20s后關閉二次氣閥,。目的是保證出灰管路暢通,,避免發(fā)生管路堵塞。每臺倉泵的出灰系統(tǒng)如圖1所示,。
圖1 出灰系統(tǒng)流程示意圖
2,、控制要求
(1) 實現(xiàn)出灰的過程自動化,為便于操作調(diào)整及應急處理,,應能隨時切換到手動控制狀態(tài);
(2) 當操作室內(nèi)的“遠程/就地”開關打到“就地”位置時,,自動停止出灰;
(3) 倉泵的進料重量和進料時間雙重控制,進料重量或進料時間任意一個達到要求都作為倉泵料滿對待;
(4)同一出灰管線上只能有一個倉泵出灰,,一電場用一根出灰管,,先滿足出灰條件的優(yōu)先出灰,二,、三電場共用一根出灰管,,先滿足出灰條件的優(yōu)先出灰;
(5) 當發(fā)生灰管堵塞后(灰管壓力大于550KPa),報警指示燈發(fā)出聲光報警,,直至灰管堵塞故障排除;
(6) 當來氣母管壓力小于400KPa時,,系統(tǒng)自動停止運行。
三,、控制系統(tǒng)構成
本系統(tǒng)選用西門子公司的S7-300型可編程控制器和MT500型觸摸屏人機界面,。MT500型觸摸屏直觀生動地顯示PLC、PC機上的數(shù)據(jù)信息,。 S7-300是模塊化中型PLC系統(tǒng),能滿足中等性能要求的應用,。該控制系統(tǒng)主要由主控制柜,、現(xiàn)場控制箱、若干測量傳感器和輔助電器(稱重傳感器,、壓力傳感器,、電磁閥等由生產(chǎn)廠家配套供給)等組成,具有倉泵運行遠程自動,、遠程手動,、現(xiàn)場手動三種控制方式,控制方式的轉換由設置在主控制柜上的轉換開關完成,。開關切換至自動位置時,,點擊要使用的倉泵畫面,可選擇其中一種方式,。
S7-300系列PLC作為西門子公司的新一代產(chǎn)品,,具有以下特點:
(1) 功能強:極強的計算性能,完善的指令集,MPI接口和通過SIMATIC NET聯(lián)網(wǎng)能力強;
(2)快速:指令處理極其快速,,功能強大的CPU只需0.3ms就可處理1024個二進制語句,,在文字處理方面也同樣表現(xiàn)出色;
(3) 通用:高性能模板和六種CPU適用任一場合,模塊可擴至3個擴展機架,,用戶友好的WINDOWS
STEP7編程;
(4)全集成:全部模塊化,,運行可靠,操作方便,,特別適合于比較惡劣的工況,。本系統(tǒng)PLC由電源模塊、模擬量輸入模塊,、數(shù)字量輸入模塊,、數(shù)字量輸出模塊和中央處理單元組成??刂葡到y(tǒng)組成框圖如圖2所示,。
圖2 出灰控制系統(tǒng)圖
四、軟件設計
1,、系統(tǒng)界面設計
系統(tǒng)界面分系統(tǒng)主畫面與系統(tǒng)操作畫面,。在系統(tǒng)主畫面中,可以選擇要操作的倉泵和要啟停的系統(tǒng),。
在操作畫面中,,運行人員可觀察每個倉泵的運轉情況,也可對每個倉泵進行遠方操作或根據(jù)運行工況對系統(tǒng)的參數(shù)進行修正,,以保證系統(tǒng)的正常運行,。故障發(fā)生后,可以在操作畫面進行故障的處理,。系統(tǒng)的操作畫面如圖3所示:
圖3 操作畫面
2,、系統(tǒng)程序設計
(1)在系統(tǒng)程序設計中,為防止在自動運行狀態(tài)下,,由于灰量大或別的原因使出灰過程受阻,,引起灰管壓力上升慢,給系統(tǒng)造成倉泵內(nèi)灰已出完的假象,,從而導致系統(tǒng)判斷失誤,。為避免系統(tǒng)操作引起堵管,在程序中設置了一分鐘的延時時間,,在出料閥打開一分鐘后再檢測灰管的壓力,,給出灰過程的順利進行提供可靠的保證。
(2)為防止過程參數(shù)的影響,,特設定了出料時間和進料時間,。為防止重量信號出現(xiàn)故障而使控制系統(tǒng)一直處于進料狀態(tài),,引起倉泵灰滿特設定進料時間,無論重量信號有無達到設定值,,都將停止進料,。另外由于灰管壓力不只受出灰過程的影響,而且還受來氣母管壓力的影響,,當來氣管壓力升高時,,會造成出灰過程順利,灰已全部出完,,但灰管壓力長時間下降不到給定值,。因此在程序設計中增加了出料時間,當出料時間大于8min時,,系統(tǒng)就自動停止出灰,,進入下輪循環(huán),有效地避免了系統(tǒng)長時間不出灰的狀況,。
(3)當系統(tǒng)的來氣壓力低于額定值400kPa或灰管壓力高于給定值(550kPa)時系統(tǒng)自動停止運行,,因為此時灰管易出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,為防止事故的進一步擴大,。系統(tǒng)會自動出現(xiàn)報警,,正在運行的系統(tǒng)會立即停下來,所有的閥門自動關閉,。此時將系統(tǒng)切換至遠程控制排堵,。
五、結束語
項目由于采用了PLC技術,,系統(tǒng)的可靠性顯著提高,。通過實際運行可知系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,滿足工藝要求,。