一,、引言
現(xiàn)今社會PC機(jī)軟硬件資源豐富,、產(chǎn)量大,、價格低且質(zhì)量高,為廣大技術(shù)人員所熟悉和認(rèn)可,,家用電腦逐步普及,。目前,PC機(jī)占通用計算機(jī)95%以上,,這是工業(yè)PC熱的基礎(chǔ),。從事工控的專家和技術(shù)人員自然想賦予PC機(jī)更高的使命,擬讓它在過程控制,、制造自動化及樓宇自動化等方面扮演重要角色,。
IPC機(jī)箱中插入各種高性能的CPU卡、RAM,、ROM/Flash電子盤,、各類外設(shè)卡及工業(yè)I/O卡,再配以相應(yīng)的工控軟件,,便構(gòu)成了一個工業(yè)過程控制IPC系統(tǒng),。該文針對某印染廠L型練漂聯(lián)合機(jī)C單元的控制,通過工控機(jī)完成了印染設(shè)備交流變頻同步調(diào)速系統(tǒng)的全部設(shè)計和控制,。
二,、L型練漂聯(lián)合機(jī)簡介
對印染設(shè)備來說,同步協(xié)調(diào)是要保證布匹加工中恒線速度和恒張力,。前后速度一致是布匹運行的基本條件,,否則不是斷布就是纏軸;而張力恒定則與印染加工的質(zhì)量有密切的關(guān)系,,它與印花,、漂白、染色織物的均勻度,、勞度,、手感、縮水率等有關(guān),。某印染廠的+ 型練漂聯(lián)合機(jī)是1985年從日本引進(jìn)的設(shè)備,,全機(jī)分A、 B,、C 3個單元,,共使用了28臺直流電機(jī)傳動,計A單元10臺,,B單元7臺,,C單元11臺,3個單元同步調(diào)速,,單元間設(shè)有三輥松緊架和旋轉(zhuǎn)變壓器,,以此調(diào)節(jié)線速度一致和維持適當(dāng)?shù)牟紡埩?。整個聯(lián)合機(jī)屬兩級同步,調(diào)速范圍為35~140m/min,,3個單元既可聯(lián)合運行也可單獨運行,。
原系統(tǒng)采用共——分電源混合直流同步傳動:單元內(nèi)部各直流電機(jī)共(電樞)電源,同步采用調(diào)激磁,;單元間采用分(電樞)電源,,同步采用調(diào)電樞電壓,單元內(nèi)部各主令電機(jī)的主軸上裝有測速發(fā)電機(jī),,引入速度反饋,,以保證速度穩(wěn)定。
這臺聯(lián)合機(jī)已使用多年,,部件損壞嚴(yán)重,,因此提出對L機(jī)實行技術(shù)改造,將傳動由直流改為交流變頻,,電機(jī)由直流電機(jī)改為鼠籠電機(jī)。
三,、系統(tǒng)改造方案
由于電力電子技術(shù)的發(fā)展和交流電機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)的成熟,,在生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用已經(jīng)開始。在印染設(shè)備上采用交流多電機(jī)變頻同步調(diào)速,,用鼠籠電機(jī)取代直流電機(jī)已成為可能,。除個別設(shè)備外,印染機(jī)械都是單方向不可逆運行,,在給定的工藝條件下,,負(fù)載基本不變,屬恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,。這些特點特別適合于變頻調(diào)速,。多單元速度的公調(diào)和自調(diào)都通過變頻,這對變頻器來說是不難辦到的,。經(jīng)過技術(shù)革新,,現(xiàn)已將A、B單元均成功改造成用可編程控制器控制的交流多電機(jī)變頻同步調(diào)速系統(tǒng),,而 C單元欲改造成工控機(jī)控制的交流多電機(jī)變頻同步調(diào)速系統(tǒng),。
C單元包括11臺電機(jī),每一臺電機(jī)均由一臺變頻器控制,。電機(jī)間共有8套松緊架同步裝置進(jìn)行布張力的同步,。工業(yè)控制計算機(jī)(IPC)內(nèi)部的ISA槽插有 2塊板卡,其中一塊是開關(guān)量輸入輸出卡,,完成C單元全部邏輯控制關(guān)系,,另外一塊是模擬量I/O卡,,通過A/D轉(zhuǎn)換完成實時監(jiān)測松緊架位置信號并顯示于計算機(jī)屏幕上,同時通過計算機(jī)主令頻率給定,,進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,,經(jīng)過頻率給定放大隔離電路控制11臺變頻器的主頻率給定(公調(diào)),而松緊架的位置信號經(jīng)同步裝置轉(zhuǎn)換成-5V~+5V的差分電壓信號,,作為變頻器的輔助頻率給定(自調(diào)),,主頻率和輔助頻率同時作用于變頻器,進(jìn)行同步調(diào)節(jié),。另由 ADAM4520(RS-232轉(zhuǎn)RS-485)完成印染設(shè)備在Windows98下DCS變頻調(diào)速系統(tǒng)的串行通信控制,,通過上位機(jī)對變頻器內(nèi)部參數(shù)進(jìn)行讀取并顯示,寫參數(shù)于變頻器,,可以代替變頻器的面板按鈕功能,。
8套松緊架即為張力傳感器,多傳感器數(shù)據(jù)融合問題在這里有了很好的體現(xiàn),。張力傳感器將電機(jī)間張力不一致的信號檢測出來,,分別送入各變頻器進(jìn)行決策,然后11臺變頻器在主頻率的統(tǒng)一調(diào)整下對整個系統(tǒng)進(jìn)行控制,。這說明本系統(tǒng)的控制應(yīng)用了分布式檢測信息融合的方法,。其結(jié)構(gòu)如圖1所示:
圖1 用于多傳感器系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合模型
多傳感器數(shù)據(jù)或信息融合的基本思想是,首先對來自多個傳感器檢測到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行預(yù)處理,,然后計算各個證據(jù)的基本概率賦值,、信任函數(shù)和似真度函數(shù)(即證據(jù)體),再根據(jù)一定的合成規(guī)則將各個證據(jù)體合并成一個新的證據(jù)體,。最后按照一定的判決規(guī)則選擇信任函數(shù)和似真度函數(shù)最大的假設(shè)作為融合結(jié)果,。
四、解決的幾個問題
在L型練漂聯(lián)合機(jī)變頻同步調(diào)速中有幾個問題比較關(guān)鍵,。
1,、松緊架同步裝置
多電機(jī)同步拖動主要是保證各單元機(jī)的協(xié)調(diào)運行。松緊架是染整設(shè)備中常用的一種同步裝置(張力傳感器),,安裝在兩電機(jī)的中間,,如前后兩單元機(jī)線速度不一致,調(diào)整輥就會移動,,發(fā)出信號,,控制前面或后面機(jī)臺(即從動單元機(jī))的線速度,使前后機(jī)臺協(xié)調(diào)運行,。
2,、角度——電壓轉(zhuǎn)換裝置
是選用旋轉(zhuǎn)變壓器及其同步裝置來實現(xiàn)的。旋轉(zhuǎn)變壓器與松緊架機(jī)械同軸連接,,當(dāng)松緊架信號有變化時(即線速度不一致時),,旋轉(zhuǎn)變壓器就會轉(zhuǎn)過一個角度,,因線性旋轉(zhuǎn)變壓器的輸出電壓在一定轉(zhuǎn)角范圍內(nèi)與轉(zhuǎn)角成正比,所以來自旋轉(zhuǎn)變壓器上的電壓,,經(jīng)過同步電路,,轉(zhuǎn)換成-5V~+5V的電壓。從而舍去了原系統(tǒng)中的測速裝置,,較好地解決了負(fù)載波動引起的速度變化,。
3、頻率給定放大隔離電路
計算機(jī)給定電機(jī)運行的主頻率,,經(jīng)過模擬量I/O卡的D/A轉(zhuǎn)換,,轉(zhuǎn)換成0~+5V的電壓,光電隔離,,線性放大,,然后送入11臺變頻器,進(jìn)行主頻率給定,。
五,、工控軟件實現(xiàn)
對于工控軟件而言,一方面由于在運行過程中,,需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)處理,;另一方面由于工控軟件包括組態(tài)和運行兩部分,需要完成從系統(tǒng)配置到數(shù)據(jù)采集,、過程監(jiān)控等眾多復(fù)雜任務(wù),涉及計算機(jī),、通信和控制眾多知識領(lǐng)域,,可將其大體分為:數(shù)據(jù)通信、控制算法,、總貌畫面,、趨勢畫面、工位儀表,、報表處理等,。程序通過 Visual C++ 6.0的C模式編程來實現(xiàn)。軟件功能模塊劃分見圖2,。
圖2 軟件功能模塊圖
六,、結(jié)束語
該文參考國內(nèi)最新工控軟件組態(tài)王5.0,完成用工控機(jī)實現(xiàn)某印染廠L機(jī)C單元交流多電機(jī)同步變頻調(diào)速控制系統(tǒng),,其中軟件采用C++ 6.0的C模式編程,,硬件中的工業(yè)開關(guān)量卡完成其開關(guān)量輸入輸出邏輯,并能很好地做到實時監(jiān)測,;模擬量I/O卡對變頻器進(jìn)行主頻率和輔助頻率控制,;利用API函數(shù)實現(xiàn)與變頻器的全部串行通信,,從而實現(xiàn)了在Windows98環(huán)境下用單臺工控PC機(jī)控制多臺變頻器的任務(wù),即分布式變頻調(diào)速系統(tǒng),。整個控制系統(tǒng)靈活,、方便、實用,,不失為Windows下工控機(jī)應(yīng)用的一個較成功實例,。