引 言
在鋰離子電池組的管理系統(tǒng)中,需要對電池組中單體電池的電壓進(jìn)行檢測?,F(xiàn)在應(yīng)用較多的是直接采樣法,,不僅方法復(fù)雜,在實(shí)際應(yīng)用中對電池組的一致性也有影響,。影響因素比較多,,然而電路的影響不能忽略。本文作者通過一種實(shí)用的電壓檢測電路,,分析電路對電池組性能的影響,,利用電池模型分析了該影響產(chǎn)生的原因,提出了減小影響的方法,。
實(shí)驗
測量難點(diǎn)
電池組中電壓測量系統(tǒng)的難點(diǎn)在于:如何檢測出串聯(lián)電池組中每只單體電池的電壓,,而這些電壓要相對于共同的參考地,這樣才便于電壓信號的采樣。鋰離子電池的安全電壓一般在2.7~4.2V,,所以對于參考電壓為5V的A/D轉(zhuǎn)換來說,,單體電池電壓正好在這范圍內(nèi)。如果參考地不是系統(tǒng)地,,那么第n只電池的電壓將是前n只電池的電壓之和,這已經(jīng)超出了A/D轉(zhuǎn)換的參考電壓范圍,,所以通過電壓測量系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成相對于同一個參考地至關(guān)重要,。
實(shí)驗設(shè)計
實(shí)驗中采用了10只相同鋰離子電池,額定容量為3Ah ,,電池組采用串聯(lián)結(jié)構(gòu),,通過對電池組進(jìn)行循環(huán)實(shí)驗,來考查動態(tài)過程中對鋰離子電池組的影響,。在進(jìn)行電池組實(shí)驗之前,,先對單體電池進(jìn)行3次循環(huán),使容量穩(wěn)定,。電池組的充放電制度為:0.50C 恒流充電到42V,,再用42V恒壓充電至電流減小到0.05C 為止;電池組0.50C恒流放電到30V,。在實(shí)驗過程中,,對單體電池的保護(hù)為:過充電保護(hù)4.35V,過放電保護(hù)2.50V,。
本文作者設(shè)計了一種用于電池組的實(shí)用電壓測量電路,,如圖1所示,它是由運(yùn)放組成的減法電路,,每只電池電壓Vn′對應(yīng)于一個減法電路,。Vn+為第n只電池正極相對于大地的電壓,Vn-為第n只電池負(fù)極相對于大地的電壓,。
因為10只鋰離子電池組的最高電壓約為42V,,對于運(yùn)放來說,已經(jīng)超過了最高電壓,,所以在減法電路中采用了電壓衰減,,然后進(jìn)行放大的方法。因為放大部分采用的都是相同的放大倍數(shù),,所以可以放到模擬開關(guān)后,,這樣整個檢測電路只需要一個放大電路,可以節(jié)省成本,。
結(jié)果與討論
電池組循環(huán)壽命實(shí)驗
在實(shí)際使用過程中,,為了保證10倍電壓衰減的精度,電阻R采用33kΩ (1%精度) 。因為高精度的大電阻需要專門訂做,,而且貴,。在實(shí)驗中電池組的性能出現(xiàn)了明顯的衰退,如圖2所示,。在前52次循環(huán)(0.5C充放電) 中,,電池組中,單體電池的放電截止電壓出現(xiàn)了很大的差異,,隨著循環(huán)的進(jìn)行,,按次序“排隊”的現(xiàn)象比較明顯,而且在第30次循環(huán)左右,,電池組還沒有放電到30V時,,第1只電池的電壓就已經(jīng)處于過放電保護(hù)狀態(tài),從而導(dǎo)致了電池組的放電終止,,電池組容量突然減少,。為了驗證是檢測線上的漏電流所導(dǎo)致的,52次循環(huán)后,,把電池組中的第1只和第10只電池進(jìn)行交換后,,繼續(xù)進(jìn)行循環(huán)實(shí)驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn):第10只電池的放電終止電壓稍有下降,,而第1只的放電終止電壓有了很大的提高,;由于原來的第1只電池不再處于過放電保護(hù)狀態(tài),而使第2只電池處于過放電保護(hù)狀態(tài),。以上實(shí)驗說明:在電壓檢測電路中有一定的漏電流存在,,對此進(jìn)行了測量,結(jié)果如表1,。
實(shí)驗分析
根據(jù)設(shè)計電路得出:
式(3) 中:In為第n根檢測線上的漏電流,。當(dāng)電阻R固定后,Vn+和Vn-越大,,In越大,,所以越是靠近電池組正極的檢測線的漏電流越大。
在充電過程中,,回路中的充電電流經(jīng)過每一根檢測線,,都要被電壓檢測電路分出去一部分電流,越接近電池組負(fù)極的電池,,被分流的就越多,,這樣在充電過程中,越靠近電池組正極的電池充電電流就越大,。放電過程中也是同樣,,越靠近電池組正極的電池放電電流越小,。在整個循環(huán)中,靠近電池組正極的電池,,充入的電量多,,放出的電量少;而靠近電池組負(fù)極的電池充入的電量少,,而放出的電量多,,這就是造成電池組的不一致性的原因。隨著循環(huán)的進(jìn)行,,不一致性加劇,,即使電池的初始狀態(tài)一致,因累加效應(yīng)的存在,,使電池組在循環(huán)的過程中因漏電流而出現(xiàn)不一致,盡管漏電流比較小,,但是多根檢測線以及長時間的累加,,就會影響電池組的一致性。
改進(jìn)后的實(shí)驗
為了減小漏電流,,試驗中采取增大輸入阻抗,,即把電阻R變?yōu)?00kΩ(1%精度) ,因為大阻值電阻的精度偏差比較大,,實(shí)驗結(jié)果表明:漏電流明顯減小,。將修改后的電壓檢測電路,按照上述的電池組實(shí)驗制度做循環(huán)實(shí)驗,。實(shí)驗結(jié)果與圖2相比,,電壓檢測電路對電池組中單體電池的放電終止電壓的影響已經(jīng)小了很多,但是電池組中單體電池的放電終止電壓還是會出現(xiàn)按次序“排隊”的現(xiàn)象,。
結(jié) 論
電路設(shè)計中,,應(yīng)該盡量減小因電路導(dǎo)致的電池組不一致,減小電壓檢測電路漏電流的方法有:①增加檢測電路的輸入阻抗,,解決電阻對的匹配問題,,比較適合于串?dāng)?shù)比較少和容量比較大的電池組;②在檢測回路中加入控制開關(guān),,減少漏電流的影響,,但是這樣增加了電路的復(fù)雜性和成本,適合于串?dāng)?shù)比較多的電池組,;③在電池組合的過程中,,可使靠近電池組負(fù)極的電池的容量,稍大于靠近電池組正極的電池的容量,,這樣有利于減小因電壓檢測電路所引起的電池組不一致,。