《電子技術(shù)應(yīng)用》
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Profibus現(xiàn)場總線在轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
摘要: 馬鋼第三煉鋼廠4#轉(zhuǎn)爐工程采用了當(dāng)今世界上先進(jìn)的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),,即西門子公司的PCS7控制系統(tǒng),。其中儀控系統(tǒng)在馬鋼公司內(nèi)率先采用了在冶金行業(yè)還較少使用的Profibus-PA總線技術(shù),,徹底改變了傳統(tǒng)的測控模式,,使整個儀控系統(tǒng)的技術(shù)檔次躋身于國際先進(jìn)水平。
Abstract:
Key words :

馬鋼第三煉鋼廠4#轉(zhuǎn)爐工程采用了當(dāng)今世界上先進(jìn)的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),,即西門子公司的PCS7控制系統(tǒng),。其中儀控系統(tǒng)在馬鋼公司內(nèi)率先采用了在冶金行業(yè)還較少使用的Profibus-PA總線技術(shù),徹底改變了傳統(tǒng)的測控模式,,使整個儀控系統(tǒng)的技術(shù)檔次躋身于國際先進(jìn)水平,。




    在其二級控制系統(tǒng)采用了西門子PCS7系列PLC,下掛Profibus-DP網(wǎng),,并通過DP/PA Link(鏈接器)將總線儀控設(shè)備接入工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),,真正實(shí)現(xiàn)了"集中管理,分散控制"的目的,。同時全數(shù)字化通信模式的抗干擾能力強(qiáng),、測量控制精確度高,借助數(shù)字雙向傳輸?shù)奶攸c(diǎn)和先進(jìn)的設(shè)備管理軟件,,可實(shí)現(xiàn)參數(shù)遠(yuǎn)程給定,,采集豐富的儀表信息,有利設(shè)備故障診斷,,改善管理狀況,。過程控制級由二級計算機(jī)構(gòu)成,通過工業(yè)以太網(wǎng)與基礎(chǔ)級PLC相連,,并依靠控制模型和數(shù)據(jù)庫對一級控制系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo),、管理和跟蹤。該系統(tǒng)將儀控,、電控合為一體,,它是具有工廠集成化概念的開放型的工業(yè)控制系統(tǒng)。

    一 系統(tǒng)組成

    基礎(chǔ)級采用一套PCS7 PLC作為鑄機(jī)的控制器,,其CPU類型是AS416-2DP,并帶有通信功能,,可與擴(kuò)展單元的IM-153,、IM- 157通信卡以及變頻器通過Profibus-DP控制網(wǎng)相聯(lián),其中擴(kuò)展單元采用ET-200M和鏈接器作為子站,??刂栖浖镾TEP 7,并集成西門子過程設(shè)備管理軟件PDM,??刂萍壊捎梦鏖T子工控機(jī)作為監(jiān)控站,與PLC通過快速工業(yè)以太網(wǎng)(基于TCP/IP協(xié)議)連接,系統(tǒng)運(yùn)行西門子公司基于 Windows 2000的PCS7全集成軟件,。

    1. 硬件構(gòu)成

    圖1僅給出了系統(tǒng)與儀表相關(guān)的配置,。

    其中PC1為上位機(jī)監(jiān)控站,ET200為電控系統(tǒng)的遠(yuǎn)程站,。鏈接器為PCS7的從站之一,,同時又是現(xiàn)場總線儀控設(shè)備的PA主站,由網(wǎng)絡(luò)部件耦合器(Coupler)實(shí)現(xiàn)所有Profibus-PA總線現(xiàn)場儀表與DP總線的鏈接,,在傳輸更多檢測,、控制信息的同時亦可獲取總線設(shè)備自診斷信息。整個控制系統(tǒng)中,,儀控系統(tǒng)除了和電控公用的操作站以及相應(yīng)的一次檢測元件外,,僅有一個現(xiàn)場控制箱。

    2. 軟件配置

    操作站軟件為PCS7軟件,,網(wǎng)絡(luò)平臺為Windows 2000,,PCS7自帶數(shù)據(jù)庫,并提供監(jiān)控畫面和PLC組態(tài)工具,。PCS7內(nèi)含組態(tài)軟件為STEP7及西門子過程設(shè)備管理軟件PDM,。

    操作站主要是在用戶和所有系統(tǒng)功能之間提供一個人機(jī)界面,各類人員可通過操作站訪問各自權(quán)限范圍內(nèi)的系統(tǒng)資源,。例如:通過操作員可以調(diào)出過程顯示畫面,,觀察到過程回路的參數(shù)、狀態(tài),、趨勢和報警情況,,實(shí)現(xiàn)對過程回路的操作和參數(shù)的調(diào)整。過程工程師可以組態(tài)過程和顯示畫面和過程控制數(shù)據(jù)庫,,進(jìn)行其他各種組態(tài)工作,。軟件工程師可以進(jìn)入軟件開發(fā)環(huán)境,編寫,、調(diào)試和執(zhí)行用戶的應(yīng)用程序,。

    系統(tǒng)維護(hù)人員可觀察到系統(tǒng)各個設(shè)備的工作狀況,并對這些設(shè)備進(jìn)行診斷操作,。

    二 系統(tǒng)功能

    4#轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)工程所有設(shè)備的電氣傳動和儀表控制全部采用集中控制,、集中監(jiān)視的方式,實(shí)現(xiàn)以PLC為中心的基礎(chǔ)自動化控制,。

    1. 生產(chǎn)流程分布

    (1)主原料系統(tǒng)
    鐵水倒罐站,;廢鋼供應(yīng)。

    (2)副原料系統(tǒng)
    熔劑上料(1#皮帶機(jī)~5#皮帶機(jī)),;熔劑加料(4#轉(zhuǎn)爐本體),。

    (3)鐵合金系統(tǒng)
    轉(zhuǎn)爐鐵合金供應(yīng),、加料。

    (4)4#轉(zhuǎn)爐及輔助設(shè)施
    轉(zhuǎn)爐本體,;底吹系統(tǒng),;頂吹氧氣和濺渣護(hù)爐;轉(zhuǎn)爐和氧槍冷卻水,;活動煙罩與爐口煙道之間的水封,;活動煙罩、氧槍口,、加料口的冷卻水,;氮封系統(tǒng);爐下車輛,。

    (5)4#吹氬站
    合金加料,;頂吹氧氣、氬氣,;底吹氬氣,。

    2. 頂吹信號顯示與自動調(diào)控

    a. 信號顯示與調(diào)控
    氧氣總管調(diào)壓閥閥前(氣源)壓力指示、記錄,;氧氣緊急切斷閥開/關(guān)狀態(tài)指示與聯(lián)鎖,;氧氣總管調(diào)壓閥閥后壓力指示、記錄,、調(diào)節(jié),;氧氣總管壓力調(diào)節(jié)閥閥位顯示;氧氣支管流量指示,、記錄,、調(diào)節(jié)、補(bǔ)正計算,;氧氣支管流量調(diào)節(jié)閥閥位顯示,;氧氣支管切斷閥閥后(吹氧管入口)壓力指示、記錄,;氧氣支管切斷閥閥位顯示,;累計一爐鋼水用氧量:4000Nm3/爐;累計一爐吹氧時間,。

    b. 報警及聯(lián)鎖
    氧氣氣源壓力低限值報警,;氧氣氣源壓力低-低值(LL)報警及聯(lián)鎖控制(與氧槍升降裝置聯(lián)鎖);氧氣支管入口壓力低限報警,;氧氣支管入口壓力低- 低值報警及聯(lián)鎖(與氧槍升降裝置聯(lián)鎖);氧氣支管流量低限報警,;氧氣支管流量低-低值報警及聯(lián)鎖,;快速提槍并關(guān)閉支管切斷閥。

    3. 底吹信號顯示與自動調(diào)控
    底吹信號顯示、自動調(diào)控,、報警及聯(lián)鎖,,與頂吹基本相同。

    4. 過程現(xiàn)場總線配置
    儀控系統(tǒng)全部通過Profibus-PA現(xiàn)場總線方式完成檢測與控制,。
    雖然耦合器可直接掛在DP網(wǎng)上,,但要占用一個DP地址,且無法擴(kuò)充,,而每個鏈接器可擴(kuò)充5個耦合器,,并且在非防爆區(qū)每個最多可掛接30臺非防爆現(xiàn)場總線儀表,所以在平衡經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)可擴(kuò)充性的前提下,,采用了一個鏈接器配幾個耦合器的硬件配置模式,。整個系統(tǒng)采用了Profibus-PA總線線型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在這種模式下,,PA總線上的智能總線儀表的地址編號將不受DP地址編號的限制,,可以在相應(yīng)的耦合器下任意編址,有利于總線設(shè)備的擴(kuò)充和維護(hù),。

    三 系統(tǒng)特點(diǎn)

    由于采用了Profibus-PA現(xiàn)場總線技術(shù),,所以全部檢測與控制儀表均采用了全數(shù)字化通信的智能儀表,從而極大地提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,。

    (1)可靠性高

    在整個轉(zhuǎn)爐上下平臺之間,,網(wǎng)絡(luò)線取代了所有常規(guī)控制儀表使用的控制電纜,而且所有測控元件均以并聯(lián)方式掛接在一根網(wǎng)絡(luò)線上,,并以數(shù)字通信方式與上位計算機(jī)交換檢測與控制數(shù)據(jù),,同時測控元件內(nèi)部的故障自診斷功能,可將設(shè)備隱患信息在發(fā)生故障前預(yù)報給上位機(jī),,提醒工程人員及時進(jìn)行排除,,確保生產(chǎn)安全順暢。

    (2)精確度高

    由于采用數(shù)字通信方式,,所以實(shí)際的采樣精確度和控制精確度均非模擬信 號可比,,技術(shù)水平完全進(jìn)入了另一個全新領(lǐng)域,為生產(chǎn)工程師提供了準(zhǔn)確的生產(chǎn)參數(shù),,有利于優(yōu)化產(chǎn)品,,控制生產(chǎn)成本和節(jié)能、降耗,。

    (3)系統(tǒng)擴(kuò)展靈活

    PA通信網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)就是測控元件,,所以任意節(jié)點(diǎn)的增加或刪除都不會影響網(wǎng)絡(luò)的整體性能。通過在DP網(wǎng)線上增減若干鏈接器,,就可增加或刪除若干組 PA網(wǎng)絡(luò),,每組PA可擴(kuò)展30個測控元件,,便于系統(tǒng)擴(kuò)容和工藝流程的優(yōu)化。PA網(wǎng)絡(luò)可分布在工廠的任何位置,,這樣,,與分散在各地的各種設(shè)備連接更為簡單。

    (4)降低工程造價和工程量

    在轉(zhuǎn)爐上下平臺之間測點(diǎn)分散且各自相對集中,,若采用常規(guī)計算機(jī)控制方案,,不但布線復(fù)雜、橋架林立,,而且故障排除時間長,,不利于自動控制過程的快速恢復(fù)。采用Profibus-PA現(xiàn)場總線技術(shù),,將極大地節(jié)省電纜,、橋架的材料費(fèi)和基建安裝量,同時也取消了控制站上輸入/輸出組件,,節(jié)省了機(jī)柜,,減小了控制室的面積。

    四 結(jié)束語

    馬鋼第三煉鋼廠4#轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)"三電一體化"的基礎(chǔ)上,,成功地將Profibus總線技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)全過程,,提高了系統(tǒng)的控制水平和可靠性,同時降低了運(yùn)行成本,。與常規(guī)系統(tǒng)相比,,僅儀控系統(tǒng)就比原概算節(jié)省30%的投資。另外,,內(nèi)嵌的過程設(shè)備管理軟件PDM,,減少了所需其他軟件的種類,也降低了相關(guān)軟件費(fèi)用,。尤為重要的是,,由于現(xiàn)場總線儀表具有自診斷功能,因此,,可以預(yù)先診斷和維護(hù)在線設(shè)備,,提前排除故障、減少停機(jī)時間,,提高了生產(chǎn)的安全性,,同時大大降低了系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用,,為整個高效連鑄機(jī)的安全順產(chǎn)提供了重要的技術(shù)保障,。

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