本文結(jié)合電爐生產(chǎn)的實際工況,,介紹了山東新風(fēng)光公司研制生產(chǎn)的單元串聯(lián)多電平高壓大功率變頻器在湖北新冶鋼鐵廠4#電爐除塵風(fēng)機中的應(yīng)用,。通過改造,,實現(xiàn)了電爐除塵風(fēng)機的高效運行,,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,。
關(guān)鍵詞:高壓大功率變頻器 單元串聯(lián)多電平 節(jié)能
一 .引言:
隨著世貿(mào)組織的加入和市場經(jīng)濟(jì)的不斷加劇,節(jié)能降耗,、提高生產(chǎn)效率成為企業(yè)提高產(chǎn)品市場占有率 ,、 競爭力的有效手段之一。而高壓大功率變頻調(diào)速技術(shù)的日益成熟,,使得該項技術(shù)廣泛應(yīng)用于冶金,、石油、化工,、電力,、水泥、給排水,、制藥,、造紙、污水處理等各個行業(yè),。湖北新冶鋼鐵有限公司二煉鋼廠正是在這種形勢下,,對電爐除塵系統(tǒng)進(jìn)行高壓變頻技術(shù)研究改造的。電爐主要是通過用廢鋼,、鐵合金和部分渣料進(jìn)行配料冶煉,,根據(jù)不同的鋼種要求,可以接受高炭鉻鐵水,,然后熔制出碳鋼或不銹鋼鋼水供煉鑄用,。電爐在生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生大量煙塵,,污染環(huán)境,根據(jù)國家法規(guī),,需除塵處理,。電爐冶煉一般分熔化期,、氧化期和還原期,其中氧化期強化脫炭,,在上述三個冶煉期中,,氧化期產(chǎn)生的煙氣量最大,含塵濃度和煙氣溫度最高,。 因此,,電爐除塵系統(tǒng)按照氧化期的最大煙塵排量進(jìn)行設(shè)計,吹氧時期占整個煉鋼周期的 40%左右,。此時風(fēng)機處于滿載運行,,而其它時間風(fēng)機處于輕載工況。改造前,,不論電爐處于哪一個冶煉周期中,,除塵風(fēng)機均全速運行,風(fēng)量調(diào)節(jié)采用入口擋板開度調(diào)節(jié),,效率低,,功耗大,大量的電能白白浪費在擋板上,,急需對原電爐除塵風(fēng)機進(jìn)行節(jié)能改造,。
二.原系統(tǒng)工藝簡介:
湖北新冶鋼鐵有限公司二煉鋼廠 4# 電爐為 10t 偏芯交流電爐,除塵器系統(tǒng)采用 TFMC 布袋式除塵器,。 4# 電爐的煉鋼周期為 2 小時 20 分鐘,,其中裝料 5~10 分鐘,送電熔化 40~60 分鐘,,吹氧 50~80 分鐘,,出鋼 3~5 分鐘,在電爐不同的生產(chǎn)階段,,電爐產(chǎn)生的煙氣量和煙氣溫度不同,,且差異較大。加料過程中,,主要是裝料時廢鋼及渣料產(chǎn)生的揚塵,,需要的除塵風(fēng)量不大,要求粉塵不擴(kuò)散,,不污染環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn),。送電過程中是原料送電拉弧加熱,引發(fā)可燃廢棄物燃燒產(chǎn)生廢氣,。此時,,電爐需要將爐料加熱至熔化狀態(tài),要求煙塵能夠及時排出,,又不能過多的帶出爐體熱量,,以保證煉鋼周期,。而在吹氧周期,不僅要求除塵系統(tǒng)能夠及時將煙塵排出,,又必須保證爐體有合適的吹煉溫度,,在沖渣出鋼時,主要排放物是沖渣產(chǎn)生的水蒸氣和少量廢氣,。通過對 4# 電爐冶煉工藝分析:電爐在煉鋼不同的階段對除塵風(fēng)量的大小有明顯的不同,,以吹氧冶煉最大,加料除塵為最小,,鑒于電爐除塵系統(tǒng)中除塵風(fēng)機的運行方式和設(shè)備特點,,對除塵風(fēng)機的控制制定了改造方案。原系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)如下: 2 .1原系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)
除塵風(fēng)機參數(shù): 電動機參數(shù): 熱變電阻柜參數(shù)
型號 CTY20-246-12 型號 YKS 500-8-8 型號 HTR3-100/6
流量 380000m 3 /h 額定功率 630KW 額定電壓 6000V
風(fēng)壓 37000Pa 額定電壓 6000V 額定電流 90A
軸轉(zhuǎn)速 730r/min 額定電流 76 .5 A 額定頻率 50HZ
軸功率 630KW 額定轉(zhuǎn)速 740r/min 額定功率 700KW
電動機參數(shù) 額定功率因數(shù) 0 . 82
型號 YKS 500-8-8 額定頻率 50HZ
三.高壓變頻調(diào)速系統(tǒng):
湖北新冶鋼鐵有限公司經(jīng)多方考察,,比較性價比,,最終選定我公司生產(chǎn)的風(fēng)光牌 JD-BP37 -800F 功率單元串聯(lián)多電平高壓大功率變頻器,對 4# 電爐除塵風(fēng)機進(jìn)行調(diào)速改造,。
3 .1 風(fēng)光牌 JD-BP37 -800F 高壓變頻器主要性能指標(biāo)
變頻器功率 800KW 額定輸出電流 100A
輸入頻率 50HZ ± 5HZ 額定輸入電壓 6KV
允許電壓波動 ±20% 輸入功率因數(shù) ≥ 0.98
輸出頻率范圍 0~50HZ 輸出電壓范圍 0~6KV
頻率分辨率 0 .01HZ 加速時間可由用戶生產(chǎn)工藝設(shè)定
減速時間 可由用戶生產(chǎn)工藝設(shè)定 變頻器效率 ≥96%
過載能力 100% 連續(xù) 160% 連續(xù) 1min 220% 允許 1.5S
防護(hù)等級 IP20
3.2 JD-BP37 型高壓變頻調(diào)速器主要技術(shù)性能
3.2.1 高——高電壓源型變頻器,,直接 6KV 輸入,直接 6KV 輸出,,無須任何輸出變壓器或濾波器,,適配于普通高壓電動機,對電機,、電纜絕緣無損害,。
3.2.2 輸入功率因數(shù)高,電流諧波小,,無須功率因數(shù)補償,、諧波抑制裝置。
3.2.3 單元電路模塊化設(shè)計,,維護(hù)簡單,,互換性好。
3.2.4 輸出階梯正弦 PWM 波形,。
3.2.5 高壓主回路與控制器之間為光纖連接,,強弱電隔離,安全可靠,。
3.2.6 完善的故障檢測,,精確的故障保護(hù)及準(zhǔn)確的定位顯示和報警。
3.2.7 內(nèi)置 PLC ,,易于改變控制邏輯關(guān)系,,可靈活選擇現(xiàn)場控制 / 遠(yuǎn)程控制,適應(yīng)現(xiàn)場多變需求。
3.2.8 采用載波移相控制技術(shù),,大大抑制了輸出電壓的諧波成分,,保證輸出波形是完美正弦波。
3.2.9 控制電源與高壓電相互獨立,,無高壓可以檢測變頻器輸出,便于現(xiàn)場調(diào)試以及培訓(xùn)操作人員,,便于維護(hù),。
3.2.10 采用準(zhǔn)優(yōu)化 SPWM 調(diào)制技術(shù),電壓利用率高,。
3.2.11 功率單元經(jīng) 24 小時高溫老化,、 150 %負(fù)載試驗,可靠性高,。
3.2.12 中文 Windows 操作界面,,彩色液晶觸摸屏操作。用戶操作監(jiān)控系統(tǒng)界面十分友好和完善,,系統(tǒng)包括上位機(商用 PC 機),、下位機(工控機)、單片機,。其中單片機給用戶提供一個 4 位 LED 數(shù)碼顯示屏和一個 12 鍵的小鍵盤操作平臺,,可對變頻器進(jìn)行全部操作,包括參數(shù)設(shè)置和各種運行指令,。工控機用觸摸屏和通用鍵盤給用戶提供操作平臺,,其功能更齊全,包括參數(shù)設(shè)定,、功能設(shè)定,、運行操作、運行數(shù)據(jù)打印,、故障查詢等等,。上位機(商用 PC 機)放在總控室,可對多臺變頻器進(jìn)行遙測,、遙控,。若只有一臺變頻器,上位機可省,,或讓客戶自定,。
3.2.13 可接收和輸出多路工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信號。
3.2.14 可打印輸出運行報表 ,。
3.3 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)
風(fēng)光牌 JD-BP37 型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用直接 “高 -高”變換方式,,屬電壓源型,采用功率單元多電平串聯(lián)方式,以最新型西門子IGBT為主控器件,,全數(shù)字化控制,, 彩色液晶觸摸屏控制,以高可靠性,、易操作,、高性能為設(shè)計目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)變頻調(diào)速器。 它對電網(wǎng)諧波污染小,,輸入電流諧波畸變小于 1% ,,直接滿足 IEEE519-1992 的諧波抑制標(biāo)準(zhǔn),輸入功率因數(shù)高,,不必采用輸入諧波濾波器和功率因數(shù)補償裝置,;輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動,、噪音,、輸出 dv/dt 、共模電壓等問題,,不必加輸出濾波器,,就可以使用普通的異步電機 其系統(tǒng)由移相變壓器,功率單元和控制器組成,。其工作原理如下:
( 1 )電網(wǎng)電壓經(jīng)過副邊多重化的隔離變壓器降壓后給功率單元供電,,功率單元為三相輸入,單相輸出的交直交 PWM 電壓源型逆變結(jié)構(gòu),,相鄰功率單元的輸出端串接起來,,形成 Y 接結(jié)構(gòu),實現(xiàn)變壓變頻的高壓直接輸出,,供給高壓電動機,。高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)每相由 6 個功率單元串聯(lián)而成,每個功率單元承受全部的電機電流,、提供 1/6 相電壓和 1/18 的輸出功率,。
( 2 )每個功率單元分別由輸入變壓器的一組副邊供電,功率單元之間及變壓器二次繞組 之間相互絕緣,,二次繞組采用延邊三角形接法,,實現(xiàn)多重化,以達(dá)到降低輸入諧波電流的目的,。給功率單元供電的二次繞組每 3 個一組,,分為 6 個不同的相位組。輸入電流波形非常接近于正弦波,,總的諧波電流失真小于 1% ,,輸入的綜合功率因數(shù)可達(dá) 0.98 以上,。
( 3 )逆變器輸出采用多電平移相式 PWM 技術(shù),同一相的功率單元輸出相同幅值和相位的基波電壓,,但串聯(lián)各單元的載波之間互相錯開一定的電角度,,實現(xiàn)多電平 PWM ,輸出電壓非常接近于正弦波,,每個電平臺階只有單元直流母線電壓大小,,所以 dv/dt 很小,功率單元采用較低的開關(guān)頻率,,以降低開關(guān)損耗,,提高效率,由于采用移相式 PWM ,,電機電壓的等效開關(guān)頻率大大提高,且輸出電平數(shù)增加,。風(fēng)光牌 JD-BP37 -800F 高壓變頻器,,輸出相電壓均為 13 電平,線電壓均為 25 電平,,輸出等效開關(guān)頻率為 6kHz ,,電平數(shù)和等效開關(guān)頻率的增加有利于改善輸出波形,降低輸出諧波,,由諧波引起的電機發(fā)熱,、噪音和轉(zhuǎn)矩脈動都大大降低,因此對電機沒有特殊要求,,可直接用于普通異步電機,。
四.系統(tǒng)控制方案:
湖北新冶鋼鐵有限公司二煉鋼廠 4# 煉鋼電爐,配套除塵風(fēng)機一臺(功率為 630KW ),。除塵風(fēng)機為滿足電爐不同運行工況下的風(fēng)量調(diào)節(jié),,對除塵風(fēng)量的控制采用分段調(diào)速的方式,分六段進(jìn)行控制,。變頻器運行頻率分別設(shè)定為 20HZ ,、 30HZ、35HZ,、40HZ,、45HZ、50HZ,。除塵風(fēng)機電氣系統(tǒng)主回路接線圖如圖 3 示,,為一拖一控制,設(shè)置工 / 變頻切換柜,,以保證除塵風(fēng)機安全可靠運行,。變頻器實現(xiàn)就地 / 遠(yuǎn)程調(diào)速控制,。當(dāng)選擇遠(yuǎn)程操作時,控制權(quán)交給電爐現(xiàn)場操作室,;當(dāng)選擇就地時,,控制權(quán)交給變頻器,可實現(xiàn)多段速調(diào)節(jié),,各種參數(shù)均可在觸摸屏上顯示,,操作簡單明了。
五.現(xiàn)場運行情況:
2004年2月,,湖北新冶鋼鐵有限公司和我公司簽定高壓變頻器購貨合同,,型號為JD-BP37-800F。
2004 年 3 月 13 日 ,,開始安裝就位,;
2004 年 3 月 18 日 ,調(diào)試完畢,;
2004 年 3 月 23 日 ,,正式投入運行,整個變頻器安裝調(diào)試周期都很短,,為 4# 電爐正常生產(chǎn)提供了有利的保證,。
高壓變頻器控制除塵風(fēng)機,與原電爐除塵風(fēng)機比較,,主要有以下優(yōu)點:
* 提高了電爐除塵風(fēng)機系統(tǒng)運行效率,,實現(xiàn)了除塵系統(tǒng)的最佳工況運行。
* 提高了產(chǎn)品質(zhì)量,,根據(jù)電爐生產(chǎn)工藝的要求,,可適時改變除塵風(fēng)量,有助于改善爐內(nèi)吹煉工況,,提高出鋼品質(zhì),。
* 縮短煉鋼時間,提高了出鋼產(chǎn)量,。據(jù)實測,,每煉鋼周期平均比以前減少了 10 分鐘左右,提高了生產(chǎn)效率,。
* 減少了維護(hù)工作量和維護(hù)費用,,延長了設(shè)備的使用壽命。原舊電爐除塵風(fēng)機在運行過程中,,風(fēng)機和電機始終滿負(fù)荷運行,,維護(hù)工作量大,檢修費用高,。采用變頻技術(shù)調(diào)速后,,除塵設(shè)備隨生產(chǎn)工藝變負(fù)荷運行,,大大降低了除塵設(shè)備負(fù)荷率,延長了除塵風(fēng)機,、電機,、除塵器等設(shè)備的使用壽命。
* 變頻器具有多項保護(hù)功能,,十分完善,。與原來舊系統(tǒng)相比較,變頻器具有過流,、短路,、過壓、欠壓,、缺相,、溫升保護(hù)等多項保護(hù)功能,更精確地保護(hù)了電機,。
* 調(diào)速范圍寬,,調(diào)速精度高。除塵風(fēng)機的風(fēng)量經(jīng)常需要根據(jù)工藝的需要變化,,與過去擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量相比較,采用變頻拖動風(fēng)機可以在 2~50HZ范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),,調(diào)節(jié)精度高,,調(diào)節(jié)頻率波動可保持在0.1~0.01HZ范圍內(nèi),便于實現(xiàn)除塵系統(tǒng)自動化控制,。
* 節(jié)能效果顯著,,大大降低了噸鋼電耗。
為了對除塵系統(tǒng)變頻改造后的效果進(jìn)行評價,,在系統(tǒng)投入正常運行一年后對設(shè)備實際使用和節(jié)電情況進(jìn)行了測定和數(shù)據(jù)分析,。隨機抽取一個正常工作日,將系統(tǒng)切換工頻運行采用入口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,,網(wǎng)側(cè)計量耗電量,,然后將系統(tǒng)切換變頻運行,,,計量耗電量,,
具體數(shù)據(jù)如下表:
通過上表可以得出以下結(jié)論:除塵系統(tǒng)在變頻改造后較改造前,噸鋼除塵電耗降低了 38.49 KW·h ,,節(jié)電率高達(dá) 48 %,,節(jié)能效果顯著。
六.結(jié)束語:
總之,,山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的 JD-BP37 -800F 高壓大功率變頻器在湖北新冶鋼鐵有限公司二煉鋼廠 4# 號電爐除塵風(fēng)機上的改造是成功的,,它不僅滿足了電爐除塵系統(tǒng)生產(chǎn)工藝的要求,,改善了電爐炊煉工藝,節(jié)能效果顯著,,而且性能穩(wěn)定,,運行可靠。鑒于風(fēng)光牌 JD- BP37 型高壓大功率變頻器在冶金行業(yè)的出色表現(xiàn),,同時改造的1 # 電爐,、 3# 電爐、6# 電爐除塵風(fēng)機系統(tǒng),,湖北新冶鋼鐵公司也采用我公司生產(chǎn)的高壓大功率變頻器,。