一,、系統(tǒng)概述
煤礦井下壓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)運行安全可靠與否直接影響礦井的經(jīng)濟(jì)效益,。對壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)實行數(shù)字化監(jiān)控,,將多臺并網(wǎng)運行的壓風(fēng)機(jī)集中控制聯(lián)網(wǎng),,充分發(fā)揮各壓風(fēng)機(jī)的性能,,實現(xiàn)最大限度的節(jié)能與運行時間的均等,延長壓風(fēng)機(jī)的使用壽命,。為煤礦各級領(lǐng)導(dǎo)和職能管理部門及時,、準(zhǔn)確地掌握壓風(fēng)系統(tǒng)的實時運行狀態(tài),對壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)實現(xiàn)集中監(jiān)控具有很強(qiáng)的必要性,。
二,、系統(tǒng)設(shè)計
現(xiàn)場空壓機(jī)房與水處理車間毗鄰,室內(nèi)共有英格索蘭牌空氣壓縮機(jī)3臺,,型號:GA250-8.5,,每臺空壓機(jī)都采用FX2N—32MR的PLC控制。按照改造要求,,增加3塊三菱485DB通訊板,,使用三菱GX編程軟件設(shè)置3個PLC的地址和統(tǒng)一的串口通訊參數(shù),經(jīng)RS485網(wǎng)絡(luò)與上位機(jī)連接,。在調(diào)度室上位機(jī)上,,采用力控組態(tài)軟件實現(xiàn)對壓風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。上位機(jī)監(jiān)控軟件通過OPC接口的方式為全礦綜合自動化平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互,,將壓風(fēng)機(jī)的所有數(shù)據(jù)信息上傳到全礦綜合自動化系統(tǒng)平臺,,實現(xiàn)系統(tǒng)和全礦綜合自動化平臺無縫接入。系統(tǒng)架構(gòu)如下圖所示,。
三,、系統(tǒng)功能
(1)壓風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)可以監(jiān)控壓風(fēng)機(jī)排氣壓力,、排氣溫度,、風(fēng)包溫度、風(fēng)包壓力,、管道流量,、管內(nèi)壓力、壓風(fēng)機(jī)電壓,、電流,、功率因數(shù)、運行狀態(tài)(運行,、備用,、檢修、故障)等參數(shù),,并將數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)降孛嬗嬎銠C(jī)監(jiān)控中心,,并提供以上數(shù)據(jù)的歷史數(shù)據(jù)查詢、報警信息查詢,、及報表打印功能,。
?。?)能夠?qū)猴L(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程起停控制操作,,并根據(jù)設(shè)定的控制策略對空壓機(jī)進(jìn)行控制,。
(3)能在線顯示壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量曲線,、壓力曲線,、溫度曲線等,以觀察它們的變化趨勢,,并可根據(jù)需求查詢歷史數(shù)據(jù),。
(4)系統(tǒng)能夠根據(jù)設(shè)定的時間,,自動切換主備風(fēng)機(jī),自動平衡各機(jī)組的使用時間,,提高機(jī)組壽命,。
(5)系統(tǒng)具備實時報警功能,,對壓風(fēng)機(jī),、電動機(jī)、冷卻及潤滑系統(tǒng),、風(fēng)包的故障等實現(xiàn)故障記錄功能,。
(6)具有程序及數(shù)據(jù)安全管理功能,,不同的用戶可設(shè)置不同的權(quán)限,,防止未授權(quán)用戶修改監(jiān)控系統(tǒng)參數(shù)。
四,、總結(jié)
礦井壓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)實施后,,能使井下風(fēng)鎬、風(fēng)鉆,、水泵,、掘進(jìn)機(jī)等氣動機(jī)械設(shè)備運行更加安全可靠,降低事故率,,減少故障處理時間,,為礦井生產(chǎn)效率提高,實現(xiàn)數(shù)字化現(xiàn)代礦井打下良好的基礎(chǔ),。