1 引言
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的普及以及國內(nèi)煉焦行業(yè)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求以及焦炭質(zhì)量的不斷提高,,應(yīng)用復(fù)雜控制系統(tǒng)甚至于先進(jìn)控制算法對(duì)焦?fàn)t溫度進(jìn)行控制已經(jīng)成為提高焦化企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平,,增加經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的有效手段之一,。
焦?fàn)t的加熱過程是單個(gè)燃燒室間歇,、全爐連續(xù),、受多種因素干擾的熱工過程,是一個(gè)典型的大慣性、非線性,、時(shí)變快且受到多種擾動(dòng)因素影響的復(fù)雜系統(tǒng),,其加熱控制難度較其它工業(yè)窯爐要大得多【3】,。傳統(tǒng)意義上PLC或DCS系統(tǒng)通常應(yīng)用的單回路PID控制方式已不能完全適應(yīng)目前生產(chǎn)上對(duì)溫度精確控制的需要,。因此,,應(yīng)用較為先進(jìn)的控制方式和手段對(duì)焦?fàn)t溫度進(jìn)行控制已成為各個(gè)焦化廠進(jìn)行技術(shù)改造的必然趨勢(shì),。經(jīng)過工程實(shí)踐檢驗(yàn),本文提出了一種基于DCS系統(tǒng)內(nèi)的,、應(yīng)用西門子PCS系統(tǒng)自帶的控制器構(gòu)成的以反饋為主輔之以前饋來對(duì)焦?fàn)t火道溫度進(jìn)行控制的方案,。
2 火道溫度在焦?fàn)t生產(chǎn)中的作用
焦?fàn)t火道溫度系在下降氣流底部火嘴和鼻梁磚間的大磚溫度,,鑒于目前溫度檢測(cè)儀器上的原因以及火道溫度點(diǎn)的特殊位置,實(shí)際的焦?fàn)t火道溫度一般難以準(zhǔn)確測(cè)量,。目前國內(nèi)焦化廠均采用火道直行溫度來反映焦?fàn)t溫度,。焦?fàn)t全爐溫度用機(jī)、焦側(cè)側(cè)溫火道平均溫度來代表,,全爐總供熱的調(diào)節(jié)(以加減煤氣和空氣的方式進(jìn)行調(diào)節(jié))應(yīng)當(dāng)使機(jī)、焦側(cè)測(cè)溫火道平均溫度符合工藝所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)溫度,,并保持穩(wěn)定,。作為衡量全爐溫度的穩(wěn)定性重要指標(biāo),,反映焦?fàn)t穩(wěn)定穩(wěn)定性的指標(biāo)一般用直行溫度的安定系數(shù)Kc來衡量,,Kc能否接近1并保持穩(wěn)定,對(duì)焦炭質(zhì)量的提高,、降低耗熱量以及延長(zhǎng)焦?fàn)t爐齡至關(guān)重要【4】,。
3 控制原理
傳統(tǒng)PLC或DCS控制方式是當(dāng)班煉焦測(cè)溫工每隔四小時(shí)在交換前后從焦?fàn)t爐頂測(cè)量直行溫度并計(jì)算出平均溫度后,根據(jù)計(jì)算出來的平均溫度與標(biāo)準(zhǔn)溫度比較產(chǎn)生偏差進(jìn)行煤氣流量的增減以達(dá)到控制溫度始終保持在標(biāo)準(zhǔn)溫度允許范圍內(nèi)的偏差內(nèi),。這種控制方式對(duì)溫度和吸力的控制存在著比較大的滯后性,而且由于是人工加減煤氣流量(或者壓力),,加之煤氣熱值隨著供氣設(shè)備的情況存在著不穩(wěn)定性和操作人員主觀上的偏差,實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常會(huì)造成溫度大幅度波動(dòng)影響焦?fàn)t溫度參數(shù),,從而影響焦炭質(zhì)量和整個(gè)焦?fàn)t工況變化,。因此,,我們?cè)谝酝?jiǎn)單控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上采用了復(fù)雜控制系統(tǒng)中的串級(jí)控制方式進(jìn)行爐溫的調(diào)節(jié),。串級(jí)控制方案中分別以火道溫度和煤氣流量(或者煤氣管道上的壓力)為主,、副回路的被控參數(shù)。采用這種控制方式就可以在測(cè)溫工將直行火道溫度測(cè)量并計(jì)算出平均值后轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的流量值(或者壓力值)輸入進(jìn)PID控制器上的設(shè)定值內(nèi),由控制器根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況整定好的比例,、積分或微分方式進(jìn)行較為準(zhǔn)確的調(diào)節(jié),,從而避免人為加減煤氣流量而導(dǎo)致溫度大起大落的現(xiàn)象,。由于焦?fàn)t火道溫度經(jīng)常會(huì)隨一系列因素(比如裝煤量和裝煤水分,、加熱煤氣熱值、空氣過剩系數(shù),、檢修時(shí)間等等)的變化而波動(dòng),,因此,在串級(jí)控制基礎(chǔ)上,,如果現(xiàn)場(chǎng)具備煤氣熱值儀和煤水分在線檢查儀表裝置情況,,還可以將煤氣熱值和煤水分參數(shù)引入控制系統(tǒng)中作為系統(tǒng)的前饋參數(shù)進(jìn)行控制,,效果會(huì)更好,。控制原理圖見圖2所示,。
圖2 控制原理圖
4 控制策略
SIMATIC PCS7是西門子公司在TELEPERM系列集散系統(tǒng)和 S5,、S7系列可編程控制器的基礎(chǔ)上,,結(jié)合先進(jìn)的電子制造技術(shù),、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),、圖形及圖像處理技術(shù)、冗余技術(shù),、現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),、計(jì)算機(jī)技術(shù)以及先進(jìn)自動(dòng)化控制技術(shù)開發(fā)的面向工業(yè)工藝過程控制應(yīng)用場(chǎng)合的新一代過程控制系統(tǒng)【1】。作為一個(gè)真正意義上的DCS系統(tǒng),,PCS7系統(tǒng)在連續(xù)過程變量的處理和實(shí)現(xiàn)上體現(xiàn)出了其強(qiáng)大的功能,尤其是在處理連續(xù)過程變量控制以及進(jìn)行復(fù)雜控制方面表現(xiàn)出了較大的優(yōu)勢(shì),。
根據(jù)焦?fàn)t生產(chǎn)中直行火道溫度與流量(或者壓力)之間的關(guān)系,,焦?fàn)t火道溫度控制系統(tǒng)也就完全可以用PCS7系統(tǒng)中集成的PID控制器來實(shí)現(xiàn)其控制要求。從系統(tǒng)原理分析中可以知道,,爐溫控制原理從結(jié)構(gòu)上看其實(shí)就是一個(gè)串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),,而串級(jí)系統(tǒng)其實(shí)就是一個(gè)雙回路閉環(huán)系統(tǒng),實(shí)質(zhì)上是把兩個(gè)PID調(diào)節(jié)器串接起來,,通過它們的協(xié)調(diào)工作,,使一個(gè)被控量準(zhǔn)確地保持為生產(chǎn)工藝要求的給定值。通常情況下串級(jí)系統(tǒng)副環(huán)的對(duì)象慣性小,,工作頻率高,,而主環(huán)慣性大,工作頻率也低,?;诖耍瑸榱颂岣呦到y(tǒng)的控制性能合品質(zhì),,主副環(huán)的工作頻率應(yīng)錯(cuò)開在相差三倍以上,,以免頻率相近時(shí)發(fā)生共振現(xiàn)象而破壞正常工作。串級(jí)控制系統(tǒng)可以看作一個(gè)閉合的副回路代替了原來的一部分對(duì)象,,可以起到改善對(duì)象特征的作用,。除了克服落在副環(huán)內(nèi)的擾動(dòng)外,還提高了系統(tǒng)的工作頻率,,加快過渡過程,,避免擾動(dòng)的產(chǎn)生。
PCS7環(huán)境下的串級(jí)控制回路由兩個(gè)PID(FB61)控制器構(gòu)成如圖4所示,,其中主回路控制器接收焦?fàn)t直行火道溫度(由于在技術(shù)上火道溫度難以在線檢測(cè),,根據(jù)焦?fàn)t蓄熱室頂部溫度與火道溫度存在著一定的數(shù)學(xué)關(guān)系,,所以可以用蓄熱室頂部溫度通過擬合后得到的模擬火道溫度進(jìn)行替代,,這樣就使難以在線測(cè)量的火道溫度模擬為連續(xù)變化的過程參數(shù)參與到串級(jí)控制系統(tǒng)中),,其輸出值送入副回路的外部給定設(shè)置點(diǎn)作為副回路的給定值;副回路接受加熱煤氣流量(或者壓力)和主回路的外部設(shè)定值,,其輸出值送入串級(jí)控制器的執(zhí)行機(jī)構(gòu),,通過調(diào)節(jié)煤氣管道上孔板的開度來達(dá)到調(diào)節(jié)火道溫度的目的。主副調(diào)節(jié)控制器連接見圖4,。
圖4 CFC串級(jí)連接圖
在編程過程中主,、副控制器具體管腳連接關(guān)系說明如下:
(1) 主回路的PID的輸入過程信號(hào)端PV_IN接收直行火道溫度的變送器信號(hào);
(2) 主回路的PID的輸入過程跟蹤端LMN_TRK接收副回路PID的輸出給定信號(hào)SP端信號(hào),;
(3) 主回路的PID的輸出操縱量LMN送入副回路PID的輸入外部設(shè)定點(diǎn)SP_EXT,;
(4) 副回路的PID的輸入過程信號(hào)端PV_IN接收來自開方后的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的流量信號(hào);
(5) 副回路的PID的輸出操縱量LMN送入到串級(jí)回路的執(zhí)行機(jī)構(gòu)以控制閥門的開度達(dá)到調(diào)節(jié)目的,;
(6) 副回路的PID輸出端的串級(jí)回路切除開關(guān)QCAS_CUT送入主回路PID輸入端的外部跟蹤設(shè)定開關(guān)LMN_SEL,;
(7) 副回路PID控制器中的DISV管腳接受煤氣熱值和煤水分在線參數(shù)進(jìn)行前饋調(diào)節(jié),為了更好的整定前饋系數(shù),,最好將煤氣熱值和煤水分參數(shù)在進(jìn)入前饋前進(jìn)行線性轉(zhuǎn)換,,也就是將有量綱的參數(shù)轉(zhuǎn)換為無量綱的百分?jǐn)?shù)后再進(jìn)入DISV管腳。
經(jīng)過編譯上傳到上位機(jī)后的PID控制器操作標(biāo)準(zhǔn)面板如圖5所示:
5 投運(yùn)步驟
先確定主調(diào)節(jié)器的控制目標(biāo)設(shè)定值,,然后手動(dòng)調(diào)節(jié)副控制器的手動(dòng)值,,使閥門開度在適當(dāng)?shù)奈恢茫瑢⒏闭{(diào)節(jié)器投入自動(dòng)下,,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況整定PID參數(shù),,使副調(diào)節(jié)器達(dá)到一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),將副調(diào)節(jié)器切換到外部給定下,,最后將主調(diào)節(jié)器切換到自動(dòng)控制并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況整定PID參數(shù),。如果有前饋控制的話,則還需要將前饋系數(shù)整定對(duì)話框設(shè)置在上位機(jī)畫面上,,以方便操作人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行系數(shù)整定,。
6 實(shí)施效果
應(yīng)用西門子PCS7的CFC連續(xù)功能圖實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t火道溫度的復(fù)雜調(diào)節(jié),達(dá)到了對(duì)焦?fàn)t火道溫度的比較精確的控制,,保證了焦?fàn)t生產(chǎn)的需要,,下表就是實(shí)施復(fù)雜控制系統(tǒng)前后某廠2#焦?fàn)t直行溫度的安定系數(shù)Kc的對(duì)比表,從表中我們可以發(fā)現(xiàn),,應(yīng)用西門子PCS7系統(tǒng)內(nèi)的控制器構(gòu)成的復(fù)雜控制系統(tǒng)實(shí)施后,,Kc系數(shù)提高了30%左右。同時(shí),,實(shí)施復(fù)雜控制后也大大減少了由于焦?fàn)t溫度波動(dòng)大和頻繁造成的環(huán)境污染,,而且由于爐溫實(shí)現(xiàn)了較為準(zhǔn)確的調(diào)節(jié)調(diào)節(jié),相比于單回路調(diào)節(jié)下使焦?fàn)t在接近極限溫度下操作,,大大縮短了結(jié)焦時(shí)間,、提高了焦?fàn)t生產(chǎn)能力,,從而有效的降低了焦?fàn)t耗熱量。
某廠2#焦?fàn)t直行溫度安定系數(shù)Kc |
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單PID調(diào)節(jié) |
復(fù)雜控制調(diào)節(jié) |
|||
時(shí)間 |
安定系數(shù) |
時(shí)間 |
安定系數(shù) |
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2005年9月2日 |
0.75 |
2005年9月22日 |
0.92 |
|
2005年9月3日 |
0.67 |
2005年9月23日 |
0.83 |
|
2005年9月4日 |
0.67 |
2005年9月24日 |
0.83 |
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2005年9月5日 |
0.50 |
2005年9月25日 |
0.83 |
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2005年9月6日 |
0.50 |
2005年9月26日 |
0.92 |
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2005年9月7日 |
0.67 |
2005年9月27日 |
0.92 |
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2005年9月8日 |
0.50 |
2005年9月28日 |
0.83 |
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2005年9月9日 |
0.83 |
2005年9月29日 |
0.83 |
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2005年9月10日 |
0.67 |
2005年9月30日 |
0.75 |
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2005年9月11日 |
0.75 |
2005年10月1日 |
0.80 |
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2005年9月12日 |
0.67 |
2005年10月2日 |
0.92 |
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2005年9月13日 |
0.50 |
2005年10月3日 |
0.92 |
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2005年9月14日 |
0.75 |
2005年10月4日 |
0.83 |
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2005年9月15日 |
0.62 |
2005年10月5日 |
0.92 |
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2005年9月16日 |
0.58 |
2005年10月6日 |
0.83 |
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2005年9月17日 |
0.75 |
2005年10月7日 |
0.50 |
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2005年9月18日 |
0.67 |
2005年10月8日 |
0.92 |
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2005年9月19日 |
0.67 |
2005年10月9日 |
1.00 |
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2005年9月20日 |
0.92 |
2005年10月10日 |
1.00 |
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平均系數(shù) |
0.67 |
平均系數(shù) |
0.86 |
7 結(jié)束語
經(jīng)過工程實(shí)踐,,以上編程方法對(duì)焦?fàn)t火道溫度的控制起到了比較良好的自動(dòng)調(diào)節(jié)作用,,與單回路系統(tǒng)相比,它克服了落在副環(huán)內(nèi)的擾動(dòng),,達(dá)到了比較滿意的調(diào)節(jié)效果,,符合工程上衡量自動(dòng)控制系統(tǒng)穩(wěn)定性(穩(wěn))、穩(wěn)態(tài)精度(準(zhǔn)),、動(dòng)態(tài)過程(好)的要求【2】,。不過,由于蓄熱室頂部溫度與火道溫度的關(guān)系不僅僅是一個(gè)靜態(tài)的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)關(guān)系,,導(dǎo)致模擬火道溫度有時(shí)難以正確反映焦?fàn)t實(shí)際溫度情況,,另外就是煤氣熱值儀以及煤水分在線檢查儀器目前國內(nèi)市場(chǎng)上存在著價(jià)格高、壽命短以及維護(hù)困難等因素,,導(dǎo)致熱值和煤水分測(cè)量難以滿足前饋控制需求,。因此,采用先進(jìn)控制算法進(jìn)行焦?fàn)t溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)更能準(zhǔn)確的進(jìn)行控制,,目前國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了包括由北京三博中自科技有限公司開發(fā)的焦?fàn)t自適應(yīng)智能加熱系統(tǒng)(Coke Intelligent Adaptive Heating System)在內(nèi)的基于自適應(yīng)火道模型,,智能容錯(cuò)控制器以及基于精確模型的煙道吸力調(diào)節(jié)等先進(jìn)控制算法的焦?fàn)t加熱獨(dú)立軟件【5】,這也為日后焦?fàn)t溫度全自動(dòng)控制提供了更為準(zhǔn)確,、穩(wěn)定的解決方案,。
[1] 楊憲惠主編 《現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)及其應(yīng)用》 北京 清華大學(xué)出版社 1999 年版
[2] 謝克明 主編 《自動(dòng)控制原理》 北京 電子工業(yè)出版社 2004年版
[3] 嚴(yán)文福 鄭明東 編著 《焦?fàn)t加熱調(diào)節(jié)與節(jié)能》 安徽 合肥工業(yè)大學(xué)出版社 2005年版
[4] 于振東,蔡承佑等 編著《焦?fàn)t生產(chǎn)技術(shù)》,,沈陽 遼寧科學(xué)技術(shù)出版社 2003年版
[5] 王學(xué)雷等 “焦?fàn)t智能自適應(yīng)加熱系統(tǒng)在我廠的實(shí)施和應(yīng)用” 燃料與化工 2005年第5期 P1~P4