1、引 言
在工業(yè)生產,、發(fā)電,、居民供暖、和水泥制造業(yè)中,,風機設備應用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥門,、擋板相關設備的節(jié)流損失以及維護、維修費用約占到生產成本的7%~25%,,是一筆不小的生產費用開支,。隨著經濟改革的不斷深入,以及能源的危機,,節(jié)能降耗業(yè)已成為降低生產成本,、提高產品質量的重要手段之一。
一般情況下,,采用風門調節(jié)的風機,,在兩者偏離10%時,,效率下降8%左右;偏離20%時,,效率下降20%左右;而偏離30%時,效率則下降30% 以上,。對于采用調節(jié)風門進行調節(jié)風量的風機,,這是一個固有的不可避免的問題??梢?,在水泥制造業(yè)中的高溫風機,窯尾風機及循環(huán)風機的用電量中,很大一部分是因風機的型號與管網系統(tǒng)的參數(shù)不匹配及調節(jié)方式不當而被調節(jié)風門消耗掉的,。因此,,改進離心風機的調節(jié)方式是提高風機效率,降低風機耗電量的最有效途徑,。
我們以干法懸窯生產線的窯尾高溫風機系統(tǒng)變頻改造為例,,其窯燒成系統(tǒng)流程簡圖如圖1所示。

旋窯是一個有一定斜度的圓筒狀物,,預熱機來的料從窯尾進入到窯中,,借助窯的轉動來促進料在旋窯內攪拌,使料互相混合,、接觸進行反應,,物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉動在窯內向前運動。窯內燃燒產生的余熱廢氣,在窯尾高溫風機的作用下,,通過預熱器對進入窯尾前的生料進行預熱均化,,降溫后的余熱廢氣再通過高溫風機抽出進入廢氣處理(除塵及排出)。

2,、使用過程存在的問題
(1) 供風系統(tǒng)設計余量大:各風機的擋板開度為55%以下,,沒有滿負荷運行。
(2) 現(xiàn)供風系統(tǒng)供風流量調節(jié)方式為通過擋板開度的大小來調節(jié),,它是通過改變擋板的開度從而改變管網的風阻來調節(jié)供風流量的,。還有的通過液力耦合器來調節(jié)轉速改變供風量,這種方式雖說簡單易行,,但它存在很大的弊病,。其中① 節(jié)能效果:液力耦合器節(jié)能效果低,在低速時,,有近3/4的能量被浪費,。大容量的設備還應添加水冷系統(tǒng)。(液力耦合器是一種耗能型的機械調速裝置,,調速越深(轉速越低)損耗越大,,對于平方轉矩負載,由于負載轉矩按轉速平方率變化,,原傳動輸入功率則按轉速的平方率降低,,損耗功率相對小一些,但輸出功率是按轉速的立方率減小,,調速效率仍然很低,。)②安全性能:液力耦合器出現(xiàn)問題后,必需停機維修,,影響生產的正常進行,。③運行精度: 力耦合器靠油量和負荷的拉動調速,調速精度低,,當負荷變化時,,轉速隨之變化。④維護費用: 液力耦合器在運行一定時間后,,需對液壓油進行更換,;
(3) 現(xiàn)高壓電機多為水電阻啟動起動,巨大的起動電流(起動電流一般為額定電流的3倍左右)會產生巨大轉矩沖擊,,會使電機的轉子繞組及組尼繞組承受很高的熱應力和機械應力,,致使電機籠條端環(huán)斷裂,鐵芯松弛,,絕緣繞組擊穿等,。這些情況會導致系統(tǒng)動力設備的使用壽命減短,維護時間與維護費用增加。
(4)工人的勞動強度大,,往往根據(jù)供風的高低峰進行人為調節(jié),。
3、高壓變頻器風機改造方案
經過對原系統(tǒng)進行分析,,對原系統(tǒng)的風壓控制由原來的液力耦合器調節(jié)改為變頻器調節(jié),,即取消原液力耦合器,將電機與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,,而由變頻器對電機本身進行調速,,最后達到調整窯尾預熱器(高溫風機入口)的壓力為工況要求值。
變頻器設備接入用戶側高壓開關和擬改造電機之間,,如圖2所示,,變頻器控制接入原有的DCS系統(tǒng),由DCS系統(tǒng)來完成正常操作,。

為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在故障時將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,,且切換方式為自動切換,。變頻器故障時,電機自動切換到工頻運行,,這時風機轉速會升高,,風壓會發(fā)生很大變化,影響窯內物料的煅燒質量,,故此時應及時在DCS上對高溫風機的風門進行及時調節(jié),,降低風機輸出風量至工況要求值,。
變頻器及其工頻旁路開關由變頻器整體配套提供,。電機、高壓斷路保留了用戶原有設備,。
4,、改造注意事項
由于原電機控制為液力耦合器調速,為了安裝變頻器,,必須重新設計變頻器專用房,。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,,此地方距高壓室較近,,動力電纜敷設方便。
由于現(xiàn)場灰塵較大,,而變頻器為強迫風冷,,設備內空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風設計上,,設計了兩扇大面積專用進風窗,,房間不另設其它窗口,基本上是密閉設計,。通風窗采用專用過濾棉濾網,,這樣使進入變頻器室內的空氣經過通風窗濾灰,進入變頻器室內的灰塵大大減小,。
由于本變頻器功率較大,,為保證足夠的通風冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風罩,,與各自的出風口連成整體,,保證變頻器整體冷卻通風要求。
為減小安裝成本,,動力電纜保留了原高壓柜至電機的電纜,,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設一根動力電纜,,由于變頻器房緊鄰高壓室,,此電纜長度較短。
變頻改造后,,由于需要取消原液力耦合器,,我們按照液力耦合器的聯(lián)接尺寸設計制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸,、軸連接中心尺寸,、軸徑尺寸、軸與電機及風機側的連接靠背輪均與原液耦一致,,安裝時,,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,,現(xiàn)場僅作少量調整即可達到安裝要求,,而不用對風機及電機作任何調整,安裝方便快捷,。