1,、引言
山東新汶礦務(wù)局協(xié)莊煤礦井下暗井550絞車,,原老系統(tǒng)電網(wǎng)電壓為6kV,電機功率260 kW,。原提升機的動力由繞線式電機提供,,采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速。
將高壓四象限運行,、矢量控制,、能量反饋型變頻技術(shù)、PLC提升機電控技術(shù)應(yīng)用在井下斜井提升機上,,并滿足《煤礦安全規(guī)程》及《礦用一般型電氣設(shè)備》的要求,,使設(shè)備達到各項安全保護標(biāo)準(zhǔn),,穩(wěn)定運行,是礦井井下斜井提升機安全,、可靠,、高效提升的有效途徑。
領(lǐng)取高壓變頻器礦用一般型KY認證時,,從國家煤炭防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心獲悉,,國內(nèi)外至今沒有應(yīng)用于我國煤礦井下提升機的高壓提升機變頻器,合康億盛在這個領(lǐng)域是開拓者,。
拆分的變頻器在井下重新安裝
2,、技術(shù)比較
a、交流調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式
交流電機因為其結(jié)構(gòu)簡單,、體積小,、重量輕,、壽命長,、故障率低、維修方便,、價格便宜等諸多優(yōu)點得以廣泛應(yīng)用,,但交流單機、雙機拖動的提升系統(tǒng)以前采用繞線電機轉(zhuǎn)子串電阻的調(diào)速方式,,現(xiàn)已基本淘汰完,,此調(diào)速方式存在的問題如下:
(1) 提升機在減速和爬行階段的速度控制性能差,,經(jīng)常造成停車位置不準(zhǔn);
?。?) 提升機頻繁的起動、調(diào)速和制動,,在轉(zhuǎn)子外電路所串電阻上產(chǎn)生相當(dāng)大的功耗;
?。?) 電阻分級切換,實現(xiàn)有級調(diào)速,,設(shè)備運行不平穩(wěn),,引起電氣及機械沖擊;
(4) 再生發(fā)電時,,機械能回饋電網(wǎng),,造成電網(wǎng)功率因數(shù)低。尤其在供電饋線較長的應(yīng)用場合,,會加大變壓器,、供電線路等方面的投資;
(5) 低速時機械特性較軟,,靜差率較大;
?。?) 起動過程和調(diào)速換擋過程中電流沖擊大,,制動不安全不可靠,對再生能量處理不力,,斜井提升機運行中調(diào)速不連續(xù),,容易掉道,故障率高;
?。?) 中高速運行震動大,,安全性較差;
(8) 接觸器頻繁投切,,電弧燒傷觸點,,影響接觸器的壽命,設(shè)備維修成本較高;
?。?) 繞線電動機滑環(huán)存在的接觸不良問題,,容易引起設(shè)備型事故;
(10)設(shè)備體積大,,發(fā)熱嚴重使工作環(huán)境惡化(甚至使環(huán)境溫度高達60℃以上);
?。?1)設(shè)備維護工作量大、維護費用高,,故障率高,。礦用生產(chǎn)是24h連續(xù)作業(yè),即使短時間的停機維修也會給生產(chǎn)帶來很大損失,。
b,、高壓變頻調(diào)速方案
為克服傳統(tǒng)交流繞線式電機串電阻調(diào)速系統(tǒng)的缺點,采用高壓變頻調(diào)速技術(shù)改造提升機,。
改造方案:根據(jù)現(xiàn)場工況,,將老電控及電阻調(diào)速裝置全部拆除,更換新的電控系統(tǒng),,增加一套高壓變頻器,。變頻器與PLC電控硬連接方案
變頻器和PLC電控采用硬連接:電控把開關(guān)量正向起停、反向起停,、緊急停機,、模擬量頻率給定送給變頻器,可以控制變頻器運行;變頻器把開關(guān)量運行,、故障,、就緒、模擬量輸出電流,、輸出頻率給電控系統(tǒng),,即可以正常工作。配合如下圖所示,。
變頻器與PLC電控硬連接
3,、技術(shù)改造總目標(biāo):
?。?)提高主井提升機的效率,實現(xiàn)節(jié)電的目的技術(shù)改造完成后,,將現(xiàn)有的轉(zhuǎn)子串電阻的轉(zhuǎn)差功率消型調(diào)速方式改為變頻變壓的轉(zhuǎn)差功率不變型調(diào)速方式,。在正常工況下,現(xiàn)有的大功率調(diào)速電阻群將不再使用,,實現(xiàn)節(jié)電的目的,。
(2)提高系統(tǒng)的運用可靠性,、安全性技術(shù)改造完成后,,由于在正常工況下不再使用大功率調(diào)速電阻群,切換電阻用的接觸器將不再工作,,較大幅度地減少電氣和機械故障對生產(chǎn)的影響,。
由于電壓和頻率均連續(xù)可調(diào),電動機的起動電流可得到有效控制,,轉(zhuǎn)矩沖擊將不再存在,,這將明顯地減少當(dāng)前的有級調(diào)速系統(tǒng)容易出現(xiàn)的齒輪箱和鋼絲繩等設(shè)備的機械故障。
?。?)提升系統(tǒng)改造后單次提升循環(huán)時間小于現(xiàn)有單次提升循環(huán)時間,。
?。?)重斗上行時,,電機的電磁轉(zhuǎn)矩必須克服負載阻轉(zhuǎn)矩,起動時還要克服一定的靜摩擦力矩,,電機處于電動工作狀態(tài),,且工作于第一象限。在重斗減速時,,雖然重車在斜井面上有一向下的分力,,但重車的減速時間較短,電機仍會處于再生狀態(tài),,工作于第二象限,。當(dāng)另一列重車上行時,電機處于反向電動狀態(tài),,工作在第三象限和第四象限,。用能耗制動方式將消耗重力勢能;用回饋制動方式,可節(jié)省這部分電能,。在用變頻器驅(qū)動時需將原轉(zhuǎn)子串電阻部分全部短接,。提升機在運行過程中,井下和井口必須用信號進行聯(lián)絡(luò),,信號未經(jīng)確認,,提升機不能運行,。為安全性考慮,液壓機械制動需要保留,,并在運行過程中實現(xiàn)液壓機械制動和變頻器的制動無縫結(jié)合,。同時,還使用高精度測速編碼器(每轉(zhuǎn)1000脈沖)進行運行時機斗的位置及速度精準(zhǔn)閉環(huán)反饋,,保障運行安全,。提升機傳統(tǒng)的操作方式為,操作工人坐在煤礦井口操作臺前,,手握操縱桿控制電機正,、反轉(zhuǎn)多檔調(diào)速。為適應(yīng)操作工人這種操作方式,,變頻器可采用角編碼器與手握操縱桿相連,,即手握操縱桿的角位移對應(yīng)角編碼器的速度給定,可實現(xiàn)電機0到最大速度無級調(diào)速給定,。當(dāng)然變頻器還可實現(xiàn)按鈕啟動和自動提升,。
4、變頻調(diào)速提升系統(tǒng)的優(yōu)點
?。?)提升機系統(tǒng)安全得以提高,,操縱更加容易系統(tǒng)能自動高精度地按設(shè)計的提升速度圖控制提升速度,極大地降低了提升機的操縱難度;減速時電力制動自動減速,,提升機司機無需再用施閘手段控制提升機減速,,避免了超速、過卷的發(fā)生,,杜絕了人工操作失誤,。
(2)提升系統(tǒng)電能消耗明顯下降每年可節(jié)約電能消耗約20%一50%,。變頻調(diào)速時轉(zhuǎn)子電阻被短接,,加、減速階段消耗在電阻上的大量電能被節(jié)約,。
?。?)功率因數(shù)顯著增加功率因數(shù)將從轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速的0.8左右提高到0.96以上,大大提高了設(shè)備對電網(wǎng)容量資源的利用率,,減少了因無功電流引起的線路損耗,。
(4)生產(chǎn)效率進一步提高能可靠的按系統(tǒng)設(shè)計的最短時間加,、減速,,顯著縮短了一次提升時間,提高了生產(chǎn)效率。徹底解決了傳統(tǒng)系統(tǒng)中用制動閘施閘或電機斷電自然減速來操控低速運行時速度波動大,、難于控制又不安全的難題,。
(5)電機發(fā)熱大幅減輕與轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速相比電機定子溫度平均下降了10℃左右,,轉(zhuǎn)子溫度平均下降了20℃左右,,使電機運行的故障率大幅度減少。
?。?)系統(tǒng)維修量大幅度減少由于實現(xiàn)了提升全過程的電力牽引與電力制動,,機械閘只有在停車和安全回路保護動作時才起作用,因此閘瓦的磨耗大幅度減少,。由于變頻運行機械特性很硬,,不易發(fā)生鋼繩打滑,這將明顯減少鋼繩和鋼繩襯墊磨損,。由于電壓和頻率均連續(xù)可調(diào),,電動機的起動電流可得到有效控制,轉(zhuǎn)矩沖擊不再存在,,明顯地減少轉(zhuǎn)子電阻有級變速出現(xiàn)的齒輪箱和鋼絲繩等設(shè)備的機械故障,,減少了設(shè)備的維修量和維修費用。
5 結(jié)束語
變頻改造后,,調(diào)速平穩(wěn),,高效安全,提升機絕大部分時間都處在電動狀態(tài),,節(jié)能十分顯著,,經(jīng)測算節(jié)能30%以上,節(jié)電經(jīng)濟效益巨大,。變頻調(diào)速無疑是提升機調(diào)速首選方式,。