多工步機床PLC控制梯形圖的設計根據(jù)系統(tǒng)的工作過程,、控制要求和PLC的1/0接線圖,可以完成PLC的控制梯形圖的設計,,如圖所示,。圖中所示的是一工步到四工步的梯形圖設計,以后每一工步動作過程的分析方法和第一工步相同,。
說明如下:
1)第一工步:起動時按下QA,,1000接通,使3001接通并自保,,
相繼接通2001及2002,,快速動作??爝M結束壓合XKl, 1001接通,,使
3002接通并自保,斷開2002,,2001繼續(xù)接通,,‘轉為工進。工進結束壓
合XK2,,1002接通,,接通3003和5000.斷開2001,工進停止,,經過
Is延時,使3004接通并自保,,斷開3002,,從而使2001斷開,2003、2002相繼接通,,轉入快退,。
2)第二工步:當?shù)谝还げ娇焱私Y束后,壓合XK3,,1003接通,,使3005接通并自保,斷開3004.從而相繼斷開2003及2002,,快退停止,,同時接通2005.縱進動作,轉入第二工步,。當縱進結束時,,壓合XK4, 1004接通,使3006接通并自保,,斷開3005,,從而使2005斷開,縱進停止,,同時又相繼接通2001,、2002,快進動作,,轉入第i工步,。
3)以后每一工步動作垃程的分析方法與第一工步相同。當進行到第七工步最后一個動作(即快退)結束時,,壓合XK3,,1003接通,使3105接通,,3104斷開,,從而相繼斷開2003、2002,,快退停止,,完成了一個周期的動作。
(4)結論機床控制是PLC的主要應用領域之一,。本例介紹的錠腳加工用的多工步機床,,在采用傳統(tǒng)的繼電器控制時,其控制線路上百根,,有繼電器28只i二極管57只,;改用PLC控制后,整個控制線路(I/O線接線)只有14根,,并省去了全部繼電器(27只中間繼電器和1只時間繼電器),,不但安裝十分方便,,而且保證了可靠性,減少了維修量,,其經濟效益十分明顯,,同時也表明,PLC在傳統(tǒng)設備的技術改造中大有作為,。