目前國內(nèi)外染整設(shè)備技術(shù)發(fā)展總的趨勢是向環(huán)保,、綠色,、節(jié)能、低耗,、高效,、智能化方向發(fā)展。磨毛整理機(jī)的發(fā)展僅有幾十年的歷史,。以德國,、意大利為主的一些高檔超柔軟磨毛整理機(jī)誕生于上世紀(jì)90年代,到今天已經(jīng)形成了廣泛應(yīng)用計算機(jī)控制等高新技術(shù)的發(fā)展趨勢,。隨著電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,,國內(nèi)磨毛機(jī)技術(shù)的進(jìn)步也相當(dāng)?shù)目欤乱淮ッ珯C(jī)研發(fā)于21世紀(jì)初,,但到目前為止其技術(shù)水平和國際最先進(jìn)磨毛機(jī)尚有一定差距 ,。國內(nèi)外磨毛機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀對比分析如表1.1所示。
織物的張力 是織物與磨毛輥接觸松緊度的表現(xiàn),。在磨毛過程中,布面張力越大,布面與磨毛輥接觸越緊密,磨毛效果越好,。但張力不能過大,否則織物強(qiáng)力下降也越多,影響織物性能,使磨毛效果變差,出現(xiàn)布面發(fā)花、絨毛不均勻,導(dǎo)致磨柳等疵品,??椢锉3趾愣ǖ膹埩杀苊獬霈F(xiàn)表面絨毛出現(xiàn)裂縫等瑕疵,所以在高速運(yùn)行的磨毛機(jī)上,,實(shí)現(xiàn)織物的實(shí)際張力保持恒定非常關(guān)鍵,。
2 磨毛機(jī)主要工作單元
其中進(jìn)布輥、前導(dǎo)輥,、后導(dǎo)輥,、上導(dǎo)輥和出布輥為導(dǎo)布系統(tǒng)輥,是由伺服系統(tǒng)控制。錫林,、左右磨輥和可調(diào)速擴(kuò)幅輥由變頻控制,。不可調(diào)速擴(kuò)幅輥跟隨可調(diào)速擴(kuò)幅輥啟動、停止,。
張力控制過程為:以織物張力為控制量,,以導(dǎo)步輥轉(zhuǎn)動速度為控制量建立恒張力閉環(huán)控制子系統(tǒng)。PCC通過模擬輸入端口實(shí)時接收張力傳感器檢測回來的值,,從而判斷各處張力大小,,根據(jù)張力設(shè)定值,運(yùn)用PCC內(nèi)部的PID控制算法,,計算出伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速變化量,,通過高速脈沖輸出端口發(fā)送脈沖信號給伺服驅(qū)動器驅(qū)動電機(jī)旋轉(zhuǎn),保證運(yùn)行過程中系統(tǒng)張力恒定,。
圖2.1磨毛機(jī)主要工作單元構(gòu)成
(1)進(jìn)布輥(2)前導(dǎo)輥(3)后導(dǎo)輥(4)上導(dǎo)輥(5) 出布輥
(6)錫林(7)左磨輥(8)右磨輥(9)可調(diào)速擴(kuò)幅輥(10)不可調(diào)速擴(kuò)幅輥
3 電控系統(tǒng)框圖
本項(xiàng)目的電控系統(tǒng)主要由觸摸屏,、PCC控制器、張力傳感器,、伺服控制系統(tǒng),、變頻控制系統(tǒng)這5個部分組成 。其系統(tǒng)控制框圖如圖3.1所示,。
圖3.1 磨毛機(jī)電控系統(tǒng)總體框圖
本項(xiàng)目中電控系統(tǒng)設(shè)計的核心主要是保證織物在正常運(yùn)行過程中的張力恒定,,通過張力傳感器檢測和織物進(jìn)布速度的閉環(huán)控制,用通訊方式同步,,實(shí)現(xiàn)恒張力的實(shí)時控制以及多電機(jī)之間的同步協(xié)調(diào)運(yùn)動,。即采用多軸傳動張力控制系統(tǒng),設(shè)計能夠反應(yīng)真實(shí)變化的張力采樣方式,,在運(yùn)行過程中織物的實(shí)時張力通過4個張力傳感器進(jìn)行檢測,,然后與設(shè)定的張力值進(jìn)行比較, PCC內(nèi)部的PID模塊對實(shí)際張力進(jìn)行自動調(diào)整,,保證織物在運(yùn)行過程中張力恒定,。其觸摸屏采用的是B&R Power Panel 300 embedded,伺服電機(jī)采用的是B&R 8MS同步伺服電機(jī),。
4 基于PCC的軟件框架設(shè)計
系統(tǒng)軟件采用模塊式編程,,軟件部分主要由“PT界面設(shè)計”、“主從通訊”,、“變頻器控制”,、 “伺服電機(jī)控制”及“張力調(diào)節(jié)” 等模塊組成。這里主要介紹張力調(diào)節(jié)模塊的設(shè)計,。
4.1 PCC控制的軟件框架
開關(guān)量和4個伺服的控制程序及驅(qū)動程序等在PCC中編寫,。PCC的軟件框架圖如圖4.1所示,。
圖4.1 PCC的軟件框架圖
4.2 PCC的軟件框架
上導(dǎo)伺服5和4個變頻器的控制程序放在PCC中編寫。PCC的軟件框架圖如圖4.2所示,。
圖4.2 PCC的軟件框架圖
4.3張力調(diào)節(jié)模塊設(shè)計
由于伺服控制系統(tǒng)不僅能控制速度,,還能控制位置,與變頻調(diào)速相比,,伺服控制更精確,、可靠。所以本設(shè)計中張力調(diào)節(jié)控制采用的是伺服控制系統(tǒng),,其控制軟件采用PCC的內(nèi)置PID調(diào)節(jié) ,。
PID調(diào)節(jié)器由比例調(diào)節(jié)器(P),積分調(diào)節(jié)器(I)和微分調(diào)節(jié)器(D)構(gòu)成,,圖4.3所示為PID控制系統(tǒng)框圖,。
圖4.3 PID控制系統(tǒng)框圖
圖中R為設(shè)定的期望值,,Y為控制變量,,S為實(shí)際輸出值,e為控制偏差值(e=R-S),。
工作原理:直接采用PCC里面具備的PID指令編程模塊,,從模擬量輸入通道獲取指定的張力信號--->AD--->張力數(shù)字量--->進(jìn)入PID模塊,按照設(shè)定參數(shù)(比例系數(shù),、微分時間,、積分時間等)通過PID計算---->調(diào)整后的張力值,將運(yùn)算結(jié)果放到輸出通道,。通過公式轉(zhuǎn)換計算出調(diào)整后的頻率值,。
4.3.2 PID控制算法
PID控制是根據(jù)給定值R(t)與實(shí)際輸出值S(t)之間的偏差e(t)來進(jìn)行控制的。將偏差的比例 (P),,積分(I),,和微分(D)通過線性組合構(gòu)成控制量,對受控對象進(jìn)行控制 ,。
PID控制算法的基本運(yùn)算式如下:
在張力控制中,,綜合考慮PCC的運(yùn)算速度和伺服控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速以及控制精度的要求,采樣周期設(shè)為200ms,。
式中SK為第K次伺服電機(jī)輸出脈沖頻率,,控制伺服電機(jī)的速度。SK-1 為上一次脈沖輸出頻率值,。
△ek為實(shí)際輸出的脈沖數(shù)和應(yīng)該要輸出的脈沖數(shù)之差,。
△ek= ek- ek-1為第K次采樣所獲得的偏差數(shù)。
△ek-1= ek-1- ek-2為第K-1次采樣所獲得的偏差數(shù),。
Kp,Ki,Kd分別為比例系數(shù),、積分系數(shù),、微分系數(shù)。
實(shí)際調(diào)試過程可對Kp,Ki,Kd進(jìn)行調(diào)試,,選定合理的值,,保證偏差控制在合理的范圍之內(nèi)。
4.3.3 張力控制程序流程圖
張力控制程序流程圖如圖4.4所示,。
圖4.4 張力控制程序流程圖
首先張力傳感器的值被傳送到PCC的模擬輸入通道,,通過模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,之后可以先進(jìn)行張力預(yù)緊,,使運(yùn)行前各張力達(dá)到設(shè)定值的70%左右,,以免全機(jī)啟動后張力立即松掉。
全機(jī)啟動后,,伺服和變頻控制系統(tǒng)由0開始加速運(yùn)轉(zhuǎn),,進(jìn)行加速過程中張力的實(shí)時控制。在加速15s后系統(tǒng)進(jìn)入勻速運(yùn)轉(zhuǎn)階段,,此時,,加速張力控制關(guān)閉,開啟勻速狀態(tài)張力控制來實(shí)現(xiàn)勻速狀態(tài)下張力的實(shí)時控制,。在勻速狀態(tài)改變設(shè)定值,,就進(jìn)入加速或減速狀態(tài),時間為5s,。張力控制采用傳統(tǒng)的PID控制,。全機(jī)停止時,開啟減速張力控制,,直到機(jī)器停止,。
5 結(jié)束語
本設(shè)計主要從控制系統(tǒng)工作原理、硬件結(jié)構(gòu)及軟件模塊設(shè)計等方面探討了磨毛整理機(jī)電控系統(tǒng),。采用PCC作為核心控制單元,,將導(dǎo)布系統(tǒng)用伺服控制系統(tǒng)代替變頻控制系統(tǒng)后,使磨毛機(jī)運(yùn)行過程中各張力值更加穩(wěn)定,。實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破,,大大提高了生產(chǎn)效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性??椢锝?jīng)磨毛機(jī)加工后,,手感柔軟滑爽,絨毛短勻,,有的織物可達(dá)到觀之無毛摸之柔爽的效果,,極大的提高了織物的附加值。