文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.182029
中文引用格式: 朱振遠,,曹以龍,,江友華,等. 不平衡工況下三相四橋臂逆變器的控制策略[J].電子技術應用,,2019,,45(2):117-119,123.
英文引用格式: Zhu Zhenyuan,,Cao Yilong,,Jiang Youhua,et al. Control strategy of parallel three-phase four-leg inverter under unbalanced conditions[J]. Application of Electronic Technique,,2019,,45(2):117-119,123.
0 引言
由于農網與城網系統(tǒng)普遍存在三相不平衡現(xiàn)象,,各地已經逐步實行低電壓改造工程,。目前三相不平衡補償策略多采用三相三線制,可實現(xiàn)三相不平衡補償,、無功補償?shù)裙δ?,不能治理零序電流。?a class="innerlink" href="http://forexkbc.com/tags/三相負載不平衡" target="_blank">三相負載不平衡情況下,,零序電流的存在會給生產和生活帶來隱患,。因此,對三相四線制三相不平衡補償策略的研究有一定意義,。
補償策略的核心內容之一是電流控制器的設計,。實際工況下,補償電流包含了多個頻率的電流信號。文獻[1]采用比例積分(PI)控制跟蹤電流,,在不平衡負載工況下需要在多個同步旋轉坐標系變換,,計算量較大,實現(xiàn)復雜,。文獻[2]采用比例諧振控制(PR)對各次諧波分頻控制,,實際應用時需要引入多個控制器。無差拍控制動態(tài)響應快,、實現(xiàn)簡單,,但實際應用于數(shù)控系統(tǒng)中存在延時。文獻[3]采用改進的Smith預估器補償延時,,實現(xiàn)了一個控制周期的延時補償,;文獻[4]提出一種改進無差拍控制,采用電流校正算法抑制采樣誤差的影響,,但未考慮系統(tǒng)參數(shù)變化的影響,。
本文首先推導、改進基于四橋臂逆變器數(shù)學模型的無差拍電流控制算法,,針對無差拍控制的缺陷,、電路參數(shù)誤差等問題,嵌入重復控制構成復合控制器以消除穩(wěn)態(tài)誤差,,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制精度,。
1 三相四橋臂逆變器數(shù)學模型
本文使用三相四橋臂結構,如圖1所示,。其中,,ea、eb,、ec為三相電網電壓,,ila、ilb,、ilc,、iln為負載電流,ica,、icb,、icc、icn為逆變器輸出電流,。逆變器通過濾波電感L與電網并聯(lián),,其中R是電感寄生電阻。
根據(jù)圖1得到回路電壓方程:
從式(2)可以看出,,在αβγ坐標系中,,三軸分量完全解耦,每個分量都可以單獨控制。
2 電流控制策略
2.1 無差拍控制策略
無差拍控制算法根據(jù)逆變器的狀態(tài)方程,、電流反饋信號以及下一時刻電流指令信號,,計算出中間電壓量,再經過電流調制算法得到控制信號,。
采用一階后向歐拉法將式(2)離散,,得:
由于從數(shù)據(jù)采樣到數(shù)據(jù)執(zhí)行存在兩拍的延時[5],這里對電流進行預測,。改寫式(4)中第一條算式:
令k=k+1,,則有:
2.2 復合控制策略
與PI控制不同,無差拍控制每個控制周期直接使用電流采樣值計算電壓量,。某個時刻的采樣誤差會直接導致輸出誤差,。除采樣誤差以外,還有IGBT死區(qū)效應,、建模誤差等擾動,。PI控制由于有積分量,某時刻的采樣誤差對其輸出波動相對小,。另一方面,,電感參數(shù)的獲取可能存在誤差,且由于老化,、溫度等因素其值會發(fā)生變化,。因此要求系統(tǒng)具備一定的抗擾動性,同時為改善穩(wěn)態(tài)誤差,,在電流環(huán)中加入重復控制,,復合控制框圖如圖3所示。
重復控制傳遞函數(shù)表達式為:
其中,,z-N是周期延遲環(huán)節(jié),,其中N=fc/f0,fc為采樣頻率,,f0為基波頻率,。Q(z)影響穩(wěn)定性與跟蹤精度,可采用低通濾波器或小于1的常數(shù),。
補償器S(z)=krzk,,kr為重復控制器的增益;zk為超前環(huán)節(jié),,用于補償反饋控制系統(tǒng)的滯后,。
3 仿真驗證
通過Simulink仿真驗證了本文控制策略的有效性。主要仿真參數(shù):電網相電壓220 V,,直流側電壓800 V;直流側電容6 200 μF,電感為1 mH,;開關頻率,、采樣頻率采用10 kHz;負載端接帶電阻的三相不可控整流橋,, A,、N相跨接電阻,以此作為三相不平衡非線性負載,。
圖4~圖7為補償前網側三相電流和頻譜,,以及使用傳統(tǒng)無差拍控制、改進無差拍控制,、復合控制的結果,。補償前,A相電流有效值為194.3 A,,B相和C相電流有效值144.2 A,,中線電流有效值達51.85 A。A相電流畸變率達21.97%,。采取傳統(tǒng)無差拍控制策略后,,三相電流波形明顯改善,電流幅值大小相等,,A相電流畸變率降至8.21%,,但波形存在明顯毛刺,補償效果不夠理想,。改進后,,波形更加平滑,電流畸變率降至3.46%,。因為改進后,,逆變器輸出電流更準確地跟蹤指令電流,與諧波電流的相位差更接近180°,,從而改善補償效果,。
采用本文的控制策略后,A,、B,、C三相電流有效值分別為105.3 A、105.1 A,、105.0 A,,三相電流平衡,電流畸變率分別降至2.72%,、2.76%,、2.64%,。說明復合控制具備足夠的電流環(huán)帶寬,在指令電流變化較快的情況下,,電流可及時跟蹤上指令電流,,跟蹤補償效果良好。
4 實驗驗證
搭建模擬實驗平臺,,進一步驗證策略有效性,。控制器采用TI的TMS320F28335,IGBT型號為STGW30M65DF2,,電能質量分析儀為FLUKE-435,。濾波電感為1 mH,不平衡非線性負載的電阻為12 Ω,。開關頻率,、采樣頻率采用10 kHz,電網電壓峰值15 V,,直流側電壓60 V,。Q(z)取0.95,超前環(huán)節(jié)的k取2,。
圖8~圖9為采用復合控制策略補償前后的網側電流及頻譜,。補償前A、B,、C相電流有效值分別為2.4 A,、1.5 A、1.5 A,,中線電流0.9 A,,電流畸變率為24.3%。三相電流不平衡,,且?guī)Т罅恐C波,。
補償后,A,、B,、C三相網側電流畸變率分別下降到4.1%、3.8%,、3.9%,,三相電流有效值相等。說明本文提出的策略可較好地解決三相負載不平衡引起的問題,。
5 結論
基于傳統(tǒng)無差拍控制的三相負載不平衡補償策略,,理論上補償電流滯后指令電流2個控制周期。改進后,,更接近真正意義的無差拍,,其補償效果更好,。但以無差拍控制作為電流跟蹤策略,系統(tǒng)抗擾動性較差,,控制精度較低,。
針對無差拍控制的問題,,引入重復控制,,構成嵌入式復合控制結構。本文提出的控制策略提高了控制精度,、抗擾動性,,改善了補償性能,可以有效解決三相負載不平衡問題,。
參考文獻
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作者信息:
朱振遠,,曹以龍,江友華,,黃冠華
(上海電力學院 電子與信息工程學院,,上海200090)