《電子技術(shù)應(yīng)用》
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熱軋機(jī)壓下系統(tǒng)的技術(shù)改造方案

2010-11-30
作者:康玉栓
[摘要]:本文介紹了熱軋機(jī)壓下系統(tǒng)之控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及應(yīng)注意的一些問(wèn)題,。為了提高電動(dòng)壓下系統(tǒng)的控制精度,, 東北輕合金有限責(zé)任公司新增加了兩個(gè)長(zhǎng)程位移傳感器,,用于檢測(cè)壓下螺絲的位移,,使壓下螺絲能夠準(zhǔn)確停位。該位移傳感器為MTS,,行程520mm,,輸出0~10VDC,分辨率:無(wú)限(取決于控制器D/A),;重復(fù)精度:滿量程±0.001%,;環(huán)境溫度:-40~+85°C。

 

[關(guān)鍵詞]:壓下系統(tǒng) AGC APC 軋制表 板厚差

 

一:概述

    東北輕合金有限責(zé)任公司根據(jù)市場(chǎng)需求,,決定對(duì)熱軋機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,,增大軋機(jī)的開(kāi)口度,由原來(lái)的300mm增加到400mm,,同時(shí)改造原有的液壓壓下系統(tǒng),,液壓壓下電控系統(tǒng),從而改善熱軋機(jī)的性能,,提高產(chǎn)品的品種,、質(zhì)量。

二:原系統(tǒng)的工作特點(diǎn)

    熱軋機(jī)原壓下系統(tǒng)分為電動(dòng)壓下和液壓壓下兩部分,。

    電動(dòng)壓下采用多擋速控制的直流電動(dòng)機(jī)完成,。液壓壓下為液壓伺服系統(tǒng),,由于原系統(tǒng)的缺陷,實(shí)際生產(chǎn)中,,液壓壓下系統(tǒng)只用于輥縫調(diào)偏,,沒(méi)有用于壓下的控制。因此,,原熱軋機(jī)壓下系統(tǒng)實(shí)際上僅僅是電動(dòng)壓下螺絲的定位控制系統(tǒng),。產(chǎn)品的的質(zhì)量受到了限制。

   另外,,熱軋機(jī)的自動(dòng)控制功能存在問(wèn)題,,不能投入使用,生產(chǎn)中完全靠操作工人工操作設(shè)定輥縫,,勞動(dòng)強(qiáng)度大,,人為因素影響大,厚度控制效果也不好,。

三:技改所要解決的問(wèn)題

    增加熱軋機(jī)的開(kāi)口度,,提高軋下量,增加產(chǎn)品品種

    改造液壓伺服系統(tǒng),,提高板帶厚差控制精度

    完善自動(dòng)控制功能,,提高工作效率,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,。

    提高電氣系統(tǒng)的技術(shù)水平,,提高穩(wěn)定性。

四:技術(shù)改造的指標(biāo)

1) 軋制力:2100T
    軋制速度:0.5-3M/S
    軋制開(kāi)口度:400mm

2)產(chǎn)品
    板厚:5-100mm
    板寬:640-1750mm
    縱向厚差:0.15mm(板厚5.5~10mm時(shí))
    0. 20mm(板厚10~20mm時(shí))

五:電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)介紹

1:壓下螺絲

    電動(dòng)壓下為兩臺(tái)直流電動(dòng)機(jī),,操作側(cè)(WS),、傳動(dòng)側(cè)(DS)各一臺(tái),兩臺(tái)電機(jī)均配用自己的直流調(diào)速系統(tǒng),。兩臺(tái)電機(jī)之間配置有離合器,,可控制兩側(cè)壓下螺絲單動(dòng)或聯(lián)動(dòng)。

    本設(shè)計(jì)中,,壓下螺絲控制部分不做改造,。

    為了提高電動(dòng)壓下系統(tǒng)的控制精度,新增加了兩個(gè)長(zhǎng)程位移傳感器,,用于檢測(cè)壓下螺絲的位移,,使壓下螺絲能夠準(zhǔn)確停位。該位移傳感器為MTS,,行程520mm,,輸出0~10VDC,分辨率:無(wú)限(取決于控制器D/A);重復(fù)精度:滿量程±0.001%,;環(huán)境溫度:-40~+85°C。

2:液壓控制系統(tǒng)

    本設(shè)計(jì)配合液壓伺服系統(tǒng)的改造,,新設(shè)置了液壓站,,為液壓伺服缸提供動(dòng)力。

    兩側(cè)的液壓缸各配置一個(gè)伺服閥,,控制液壓缸的升降,,同時(shí),配置有兩個(gè)壓力傳感器檢測(cè)液壓缸的壓力,,用于軋制力的控制,。

    另外,在兩側(cè)的油缸內(nèi)還分別安裝了兩個(gè)位移傳感器,,以檢測(cè)油缸的行程,。

    壓力傳感器:0~+10V/0~315bar 力士樂(lè)

    位移傳感器:電源24VDC,輸出0.1~10VDC,行程50mm,;分辨率:無(wú)限,;

    重復(fù)精度:2.5um。 TL1

3:操作設(shè)備

    本設(shè)計(jì)對(duì)原操作臺(tái)進(jìn)行改造,,增設(shè)相應(yīng)的操作開(kāi)關(guān),,按鈕,指示燈等,,以實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的功能,。

    另外,在操作臺(tái)上設(shè)置LED顯示屏,,顯示設(shè)定的壓力,、位移數(shù)據(jù)和實(shí)測(cè)的位移、壓力數(shù)據(jù),。同時(shí),,同時(shí)操作臺(tái)上安裝工控機(jī),以動(dòng)態(tài)流程圖形式顯示工藝過(guò)程參數(shù),,并提供相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置和調(diào)用功能,。

4:PLC控制系統(tǒng)

    熱軋機(jī)控制系統(tǒng)是一個(gè)以施耐得Quantum PLC為核心的數(shù)字化控制系統(tǒng),該系統(tǒng)配置一個(gè)Quantum PLC控制站和一個(gè)遠(yuǎn)程I/O控制站,,與一臺(tái)研華工控機(jī)構(gòu)成通訊網(wǎng)絡(luò),。工控機(jī)作為上位機(jī)用于軋機(jī)工作的監(jiān)控、軋制表的增補(bǔ),、修改和調(diào)用,。

    在Quantum PLC控制站還配有一臺(tái)人機(jī)介面,用于系統(tǒng)的故障報(bào)警和再啟動(dòng),,及參數(shù)的設(shè)置,,狀態(tài)查詢等,。

    根據(jù)101熱軋機(jī)的工藝要求,選擇高性能的Quantum PLC CPU 140CPU43412,,速度0.1~0.5MS/K,,模擬量輸入模塊選擇140AVI03000具有16位的分辯率,模擬量輸出模塊140AVO02000具有12位的分辨率,,完全滿足熱軋機(jī)的壓力,、位移精度要求。

    另外,,考慮到熱軋機(jī)較高的軋制速度,,因此,要求系統(tǒng)的響應(yīng)要足夠的快,,考慮到PLC 之A/D與D/A的轉(zhuǎn)換時(shí)間,。本設(shè)計(jì)特別配置了力士樂(lè)的模擬放大板VT-SWKA-1-1X/V0/01及VT-SR2-1X/1-60構(gòu)成系統(tǒng)的的外部閉環(huán)控制系統(tǒng),以提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度,。這也是本系統(tǒng)的獨(dú)特之處,。

5:系統(tǒng)的功能

    本系統(tǒng)具備豐富的監(jiān)控和報(bào)警功能,上位機(jī)上的動(dòng)態(tài)流程畫面和操作窗口畫面均有操作和報(bào)警指示,。并有中文指示和數(shù)據(jù)或棒圖顯示,。自動(dòng)彈出窗口及時(shí)顯示出不同的操作畫面和狀態(tài)查詢畫面,方便操作者進(jìn)行故障處理和查詢,。

    當(dāng)有故障發(fā)生時(shí),,系統(tǒng)自動(dòng)把所有當(dāng)前工況參數(shù)存盤,并登記當(dāng)前所發(fā)生的所有報(bào)警信息,,按報(bào)警級(jí)別排隊(duì),,然后,自動(dòng)進(jìn)行報(bào)警處理,。同時(shí)動(dòng)態(tài)流程畫面移動(dòng)到第一個(gè)報(bào)警位置,,并以文字及閃光方式指示報(bào)警,同時(shí)輔以聲音提示,。

    操作者可按鍵查詢其他報(bào)警信息,。所有報(bào)警信息處理完畢后,按復(fù)位鍵清除報(bào)警,,系統(tǒng)恢復(fù)正常工作狀態(tài),。

6:基本控制功能

1) 輥縫自動(dòng)控制

        輥縫控制采用P-AGC控制方式,輥縫設(shè)定中先考慮一個(gè)較為合理的彈跳補(bǔ)償量(來(lái)自軋制表),,軋制過(guò)程中以頭部所測(cè)的壓力為基準(zhǔn)值,,按照ΔP方式作彈跳補(bǔ)償,保證同板厚差的要求。

2) 壓力控制APC

    APC為自動(dòng)壓力閉環(huán)控制,,主要用于對(duì)產(chǎn)品板形修正,。

3) 調(diào)偏控制

    輥縫控制過(guò)程中,通過(guò)調(diào)整差值給定,,調(diào)節(jié)WS與DS側(cè)的輥縫偏差,,糾正板帶跑偏。

4) 差壓控制

    壓力控制過(guò)程中,,操作人員可通過(guò)調(diào)整差值壓力給定,調(diào)節(jié)WS與DS側(cè)的壓力偏差,,糾正板帶跑偏,。

5) 軋制表功能

    軋制表是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行的基礎(chǔ),軋制表中有道次號(hào)碼,、道次壓下值,、道次軋制力、輥縫/壓力控制方式等信息,。該表可由工藝人員編制和修改,,由操作人員調(diào)用。

6) 調(diào)零及剛度測(cè)試

7) 極限保護(hù)

    在輥縫控制時(shí),,如果軋制力超過(guò)保護(hù)值,,則自動(dòng)切換到壓力控制,限制最大壓力,。在壓力控制時(shí),,如果輥縫超過(guò)允許值時(shí),則自動(dòng)切換到輥縫控制,,限制最大輥縫值,。

7:軟件的設(shè)計(jì)

    恒壓控制壓力給定框圖

 

 

 

 

 

六:結(jié)論

    101熱軋機(jī)經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后,運(yùn)行穩(wěn)定,。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到要求,,產(chǎn)品品種增加,質(zhì)量提高經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn)產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益,。

參考文獻(xiàn):

    Modicon TSX Quantum自動(dòng)化系列產(chǎn)品目錄
    Modicon TSX Quantum硬件手冊(cè)
    Modicon Modbus Plus Planning and installation Guide
    VT-SWKA-1-1X/V0/01及VT-SR2-1X/1-60樣本

作者簡(jiǎn)介:
    康玉栓,,1986年畢業(yè)于河北煤炭建筑工程學(xué)院自動(dòng)化專業(yè)。現(xiàn)從事工業(yè)自動(dòng)化行業(yè),。

    以上的框圖是根據(jù)工藝要求得出的,,根據(jù)上面的框圖再編寫相應(yīng)的PLC程序。

 

 

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