《電子技術(shù)應(yīng)用》
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變頻器在煤氣恒壓控制系統(tǒng)中應(yīng)用與實現(xiàn)
中國自動化網(wǎng)
摘要: 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,變頻器在各行業(yè)中已得到廣泛的應(yīng)用,,變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于設(shè)備拖動系統(tǒng)中,,實現(xiàn)了電機軟啟動,、連續(xù)調(diào)速和節(jié)能運行目的。變頻器的低頻,、低電流啟動,,使設(shè)備的機械沖擊力顯著降低,也避免了電機啟動時對電網(wǎng)的影響,;實現(xiàn)了異步電機的平滑調(diào)速功能,;提高了設(shè)備的工藝性能,延長了使用壽命和實現(xiàn)節(jié)能運行,。本文主要闡述應(yīng)用變頻器對熱媒鍋爐煤氣恒壓供給系統(tǒng)的控制原理和實現(xiàn)方法,。
Abstract:
Key words :
1、引言
  
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,,變頻器在各行業(yè)中已得到廣泛的應(yīng)用,,變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于設(shè)備拖動系統(tǒng)中,實現(xiàn)了電機軟啟動,、連續(xù)調(diào)速和節(jié)能運行目的,。變頻器的低頻、低電流啟動,,使設(shè)備的機械沖擊力顯著降低,,也避免了電機啟動時對電網(wǎng)的影響;實現(xiàn)了異步電機的平滑調(diào)速功能;提高了設(shè)備的工藝性能,,延長了使用壽命和實現(xiàn)節(jié)能運行,。本文主要闡述應(yīng)用變頻器對熱媒鍋爐煤氣恒壓供給系統(tǒng)的控制原理和實現(xiàn)方法,。

2,、設(shè)備概況
  
煤氣恒壓供給是陽極成型熱媒鍋爐正常工作的重要因素之一。在實際中,,由于煤氣生產(chǎn)設(shè)備的不穩(wěn)定性和用戶的隨機性,,使煤氣供給系統(tǒng)的壓力波動較大(0.6~5.1kpa之間),對鍋爐的穩(wěn)定燃燒影響很大:煤氣壓力太低,,會引起鍋爐燃燒器熄火和熱值降低等問題,,導致熱媒油溫度的提高或供熱不足,影響陽極質(zhì)量和產(chǎn)能,;過高會造成鍋爐燃燒不充分,,浪費燃料。為保障預(yù)焙陽極碳塊成型正常生產(chǎn),,我廠一,、二期成型熱媒鍋爐系統(tǒng)均設(shè)計了煤氣增壓裝置。原煤氣增壓風機采用工頻電源供電的交流異步電機拖動,,擋板開度調(diào)節(jié)鍋爐煤氣流量,,以實現(xiàn)鍋爐穩(wěn)定燃燒和溫度控制。其控制原理是:當煤氣進口管道內(nèi)壓力低于 4.6kpa時,,煤氣增壓風機自動啟動運行,;當進口煤氣壓力高于4.8kpa時,加壓風機自動停機,。這種增壓控制方式,,雖能保證熱媒鍋爐所需煤氣供給,但風機長期工作在高轉(zhuǎn)速(2924r/min),、低負載運行狀態(tài),,風機機體、傳動軸支撐軸承座等部件振動大(如附表所示),,軸承磨損劇烈,,其壽命很短。據(jù)維修統(tǒng)計,,四套新軸承連續(xù)使用60~70天就得更換,,風機故障率高、維修頻繁,、費用高,;風機長期工作在低負載(或空載)狀態(tài),電能浪費大。故中國鋁業(yè)青海分公司2005年5月,,對熱媒系統(tǒng)增壓風機控制系統(tǒng)實施了變頻器控制改造,。實際證明,改造效果良好,。

附表 煤氣加壓風機工頻工作狀態(tài)下的有關(guān)參數(shù)


注: 1,、a項為負載端軸承座的徑向振動值;b項為風機拖動端軸承座振動值,。2,、風機軸承座振動超過13mm/s時,軸承溫度升高到75℃以上,,就會引起軸承座震裂,、軸承抱死和風機葉輪出現(xiàn)裂紋等后果,故在日常點檢中,,當檢測到其振動達到12mm/s時,,就采取重點監(jiān)護運行,并及時安排檢修工作,。

3,、變頻器控制系統(tǒng)設(shè)計
  
在系統(tǒng)設(shè)計中,通過對國內(nèi)市場上多種變頻器性能和控制特點比較,,并結(jié)合增壓風機的工作特點和實際現(xiàn)狀,,最終選擇了abb公司生產(chǎn)的cas800系列的變頻器。這種變頻器除具有其它變頻器的一般控制功能外,,還具有pid控制,、多信號輸入、睡眠功能,、設(shè)定值修正等多種控制功能,,能很方便地實現(xiàn)煤氣恒壓控制系統(tǒng)。

3.1 系統(tǒng)配置
(1)風機拖動電機參數(shù):型號qu180 m2bg,;功率22kw,;額定轉(zhuǎn)2925r/min;額定電流42a,;額定電壓380v,。
(2)變頻器參數(shù):cas800—30kva 380v。

3.2 控制原理
煤氣風機拖動機構(gòu)由一臺22kw交流異步電機驅(qū)動,,采用acs800-30kva變頻器控制,。風機變頻器通過外部電位器設(shè)定值與煤氣進口管道內(nèi)壓力實時測量值相比較,作為增壓變頻器調(diào)速初始給定信號,,并通過pid調(diào)節(jié)功能修正后,,作為實際頻率控制給定值,,實現(xiàn)風機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),達到恒壓控制的目的,。其系統(tǒng)原理如圖1所示,;其變頻器模擬信號接線如圖2所示。

圖1 增壓風機變頻器控制原理



圖2 變頻器給定信號接線圖

變頻器pid控制功能,,能很好地抑制煤氣供應(yīng)系統(tǒng)壓力波動和風機喘振引起的壓力抖動現(xiàn)象,,抑制對變頻器的擾動問題。通過大積分時間常數(shù)設(shè)定,,使煤氣壓力擾動加入到系統(tǒng)的瞬間,,積分不起作用,,因積分調(diào)節(jié)作用是滯后的,。調(diào)節(jié)器的滯后時間越大,調(diào)節(jié)速度越慢,,這十分有利系統(tǒng)穩(wěn)定,,滯后性有減小波動,增加系統(tǒng)的抗干擾能力的作用,。

3.3 睡眠功能參數(shù)設(shè)定
根據(jù)實際監(jiān)測和統(tǒng)計,,煤氣壓力通常在夜間會升高(達到4.5kpa左右),會使電機工作在超低速狀態(tài),,為節(jié)約電能,,對變頻器設(shè)置了睡眠功能控制。
恒壓控制系統(tǒng)的睡眠功能設(shè)置原理:當煤氣供應(yīng)系統(tǒng)壓力達到4.5kpa以上(煤氣其它用戶消耗量減少,,會使煤氣供給管網(wǎng)內(nèi)壓力增高),。這時為滿足鍋爐正常運行的壓力要求,pid過程控制器就降低電機的轉(zhuǎn)速,,電機不會停止,,而保持低速運轉(zhuǎn)狀態(tài)。由于管路存在的自然壓力損耗和低速運行時,,離心風機的低效率,,變頻器設(shè)定的壓力值一般要求較高于實際所需壓力值。當睡眠功能檢測到這種低速情況時,,經(jīng)睡眠延時后,,將停止這種超低速運轉(zhuǎn)。在控制系統(tǒng)進入睡眠模式后,,變頻器仍然處在監(jiān)視煤氣壓力狀態(tài),。當壓力低于最小允許值以下時,并經(jīng)喚醒延時后,,則重新啟動風機工作,。其睡眠控制邏輯關(guān)系如圖3所示,。


圖3 變頻器睡眠功能邏輯設(shè)定

在圖3中,其有關(guān)參數(shù)設(shè)定要求及實際設(shè)定值如下:
(1)40.21—睡眠設(shè)定值,。如果電機速度低于此設(shè)定值(10hz),,且在時間差內(nèi)大于睡眠延時時間,則變頻器進入睡眠模式,;在睡眠模式下,,電機停止運行。
(2)40.22—睡眠延時時間設(shè)定(20s),。當電機速度低于睡眠速度設(shè)定值時,,計時器開始計時;當電機速度高于睡眠速度時,,計時器復位,。設(shè)定范圍0.0—3600.0s。
(3)40.23—睡眠功能喚醒設(shè)定值,。如果過程實際值低于設(shè)定值,,且時間長于喚醒延時時間,則變頻器就被喚醒,。其設(shè)定范圍0.0—100.0%(以過程給定值的百分比形式表示),。
(4)40.24—睡眠功能喚醒延遲時間。當過程實際值低于喚醒設(shè)定值時,,計時器開始工作,;當過程實際值高于喚醒值時,計時器復位,。其設(shè)定值范圍0.0—3600.0s,。
(5)99.02—變頻器控制模式。設(shè)定“3”時,,則為pid控制模式,。
其睡眠功能時序圖如圖4所示。

注:1,、td—睡眠延時設(shè)定時間值,;tsm—睡眠時間;tdw—喚醒延遲時間設(shè)定值。2,、診斷:在控制盤屏前顯示器上的報警信息“sleepmode”,。

圖4 變頻器睡眠功能時序圖

4、控制系統(tǒng)調(diào)試
  
變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計,、安裝完成后,,根據(jù)實際生產(chǎn)需要進行系統(tǒng)調(diào)試,以確保系統(tǒng)控制的實際效果,。新系統(tǒng)最后的調(diào)試工作極為重要和關(guān)鍵,,這也關(guān)系到整個改造工程的成敗,,根據(jù)實際生產(chǎn),系統(tǒng)地進行參數(shù)修正,,調(diào)整各項控制參數(shù)到最佳數(shù)值,,才有可能充分發(fā)揮系統(tǒng)控制的先進性和優(yōu)越性。
變頻器的參數(shù)設(shè)置較簡單,,其主要是煤氣進口壓力信號作用后需要修改的有關(guān)參數(shù)設(shè)置,。調(diào)試步驟如下:
(1)確定設(shè)定信號的范圍。首先斷開壓力測量信號,,將給定電位器調(diào)至最小,,啟動變頻器運行(帶載),緩慢增加給定電位器電阻至風機出口壓力達到5.2kpa,,測取電位器的實際阻值和電壓值u(ai3,、ai4端),并記錄變頻器的輸出頻率值,。
(2)將壓力信號接入控制系統(tǒng),,并使給定信號為u,設(shè)置pid的有關(guān)參數(shù)為一定值,,緩慢增加壓力,測取煤氣進口壓力對系統(tǒng)的影響程度(通過記錄其對應(yīng)的數(shù)據(jù),,可得出其線性關(guān)系),,如果對給定值修正不理想,可重新設(shè)定pid參數(shù)(一般是改變比例常數(shù)),,以求取最佳修正參數(shù)值,。
(3)喚醒值的確定。將煤氣進口壓力提高到4.8 kpa,,并使給定信號電壓為u,,啟動系統(tǒng)工作,測取變頻器的輸出頻率,,再換算成實際給定量大小,,即可得到喚醒值大小。
(4)系統(tǒng)投入運行后,,必須驗證實際干擾信號的影響程度,,如系統(tǒng)震蕩,如不穩(wěn)定,,可改變pid的微分,、積分時間常數(shù)值,以確定實際需要的參數(shù)值,。
(5)實際測得:給定最大電壓為8.4v,;當煤氣壓力為0.6kpa時,,變頻器輸出頻率為42hz;喚醒值設(shè)置為82%(實際運行值),。
(6)煤氣恒壓控制系統(tǒng)變頻調(diào)試中注意的事項:加速時間要求盡可能的短(可減小系統(tǒng)滯后時間),,因為設(shè)定過長,會使煤氣壓力突然大幅降低時,,風機不能立即提速,,造成鍋爐熄滅;增加減速時間,,能降低煤氣供給壓力波動和調(diào)速控制系統(tǒng)的干擾,,對電機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),有助于煤氣穩(wěn)定,、可靠地供給,,也防止變頻器頻繁加、減速狀態(tài)動作,,導致變頻器過熱和保護功能動作,。雖然這種設(shè)定犧牲了一些系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)性和跟隨性,但卻能很好地滿足鍋爐正常工作的安全性和穩(wěn)定性,。
實踐證明,,這種變頻控制調(diào)節(jié)裝置比較適合壓力波動較大,且要求流量穩(wěn)定,、壓力較高的供氣用戶,。改造結(jié)果證明,效果良好,,煤氣壓力控制指標滿足鍋爐正常運行的要求,,熱媒油溫度調(diào)整迅速、穩(wěn)定,,燃燒充分,,鍋爐效率提高9%;日節(jié)電73kw.h以上,。

5,、結(jié)束語
  
應(yīng)用變頻器對熱媒加壓風機控制系統(tǒng)改造,實現(xiàn)了煤氣恒壓控制目的,;提高了鍋爐運行的安全性和穩(wěn)定性,,節(jié)約電能顯著,據(jù)統(tǒng)計每月可節(jié)約用電 2200kw.h,,風機故障仃機率降至4h/月(改造前平均為23h/月左右),;風機傳動軸承座軸承的更換周期延長到7個月以上(改造前平均為2個月)。并取得了以下好處:
(1) 改造實施難度低,。適合企業(yè)自己施工改造,,沒有復雜的外部控制電路設(shè)計,,調(diào)試方便。
(2) 控制參數(shù)易修改,。通過變頻器內(nèi)部設(shè)定數(shù)據(jù)修改,,就能實現(xiàn)控制系統(tǒng)各項參數(shù)的調(diào)整和優(yōu)化。
(3) 改造費用低,。只需購置變頻器,;許多原有的電器器件都得到了充分利用,如電機,、壓力傳感器,、控制箱、操作臺等,。
(4)維修工作少,。改造兩年來,其電器控制系統(tǒng)只進行了幾次清灰和日常檢查,;系統(tǒng)工作穩(wěn)定,;風機維修費用每年減少1.8萬元(購置軸承費用)。
(5)節(jié)約電能,。在相同煤氣消耗量和壓力條件下,,電機電流平均降低7.2a,電機溫度降低8~11℃,。

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