《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于伺服系統(tǒng)在橫切機(jī)電氣改造中的應(yīng)用
摘要: 本文介紹的是基于伺服系統(tǒng)在橫切機(jī)電氣改造中的應(yīng)用,。采用FX2NPLC、FX2N一10GM,、MR—J2S—A伺服放大器,、HC—K伺服電機(jī)以及F940GOT—SWD—c圖形操作終端,實(shí)現(xiàn)了對(duì)帶有碼克線大卷紙的精準(zhǔn)分切,。文中簡(jiǎn)介了系統(tǒng)硬件組成,、參數(shù)設(shè)定、軟件設(shè)計(jì)以及運(yùn)行結(jié)果,。
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摘 要:本文介紹的是基于伺服系統(tǒng)在橫切機(jī)電氣改造中的應(yīng)用,。采用FX2N PLC、FX2N一10GM,、MR—J2S—A伺服放大器,、HC—K 伺服電機(jī)以及F940GOT—SWD—c圖形操作終端,實(shí)現(xiàn)了對(duì)帶有碼克線大卷紙的精準(zhǔn)分切,。文中簡(jiǎn)介了系統(tǒng)硬件組成,、參數(shù)設(shè)定、軟件設(shè)計(jì)以及運(yùn)行結(jié)果,。
關(guān)鍵詞:PLC,;定位模塊;伺服放大器,;液晶觸摸屏,;編碼器
0 引言
  當(dāng)今世界科技發(fā)展迅猛,新知識(shí),、新技術(shù),、新工藝、新產(chǎn)品層出不窮,,傳統(tǒng)的電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)不斷的被更新和改造,,下面介紹的是基于伺服系統(tǒng)在橫切機(jī)電氣改造中的應(yīng)用。一些橫切機(jī)是上世紀(jì)70年代的產(chǎn)品,,主要用來分切一些帶有碼克線的紙產(chǎn)品的設(shè)備,。原設(shè)備由一臺(tái)主直流伺服電機(jī)帶動(dòng)一個(gè)機(jī)械齒輪傳動(dòng)裝置,機(jī)械裝置的一部分去牽引紙卷,,使之按照切紙需求把指定的紙長(zhǎng)送往切刀,。另一部分去帶動(dòng)切刀輥進(jìn)行分切,同時(shí),原設(shè)備還有一小功率的直流伺服電機(jī),,其主要任務(wù)是對(duì)切刀位置進(jìn)行微調(diào),,以便使切紙精度更加精準(zhǔn)。但由于原設(shè)備運(yùn)行時(shí)間太長(zhǎng),,機(jī)械齒輪部分有著不同程度的嚴(yán)重磨損,,以及原電子元件的老化,使原設(shè)備的控制精度達(dá)不到產(chǎn)品的要求,?;谶@一點(diǎn),我們利用兩臺(tái)交流伺服電機(jī)取代原設(shè)備的主直流伺服電機(jī)及機(jī)械齒輪傳動(dòng)裝置,,用定位模塊和另一臺(tái)伺服電機(jī)替換原車的微調(diào)電機(jī),,以及通過PLC、人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)機(jī)器齒輪的軟調(diào)整來滿足生產(chǎn)的需求,。
1 系統(tǒng)控制要求
  (1)傳感器采集部分,。要求傳感器在機(jī)車運(yùn)行時(shí),,把采集到紙張上的碼克信號(hào)傳送給PLC,PLC經(jīng)過中斷處理以及相應(yīng)計(jì)算后傳送給定位模塊,,從而控制微調(diào)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)方向和轉(zhuǎn)數(shù),。
  (2)伺服放大器,。要求伺服放大器實(shí)時(shí)采集脈沖信號(hào),,同時(shí)再與其設(shè)定的參數(shù)配合,以完成控制電機(jī)的目的,。
 ?。?)終端人機(jī)對(duì)話操作控制。由于生產(chǎn)的紙張種類很多,,不同的紙張碼克線之間的距離相差很大,,因此,每生產(chǎn)一種紙張時(shí)需要輸入該紙張的兩碼克之間的真實(shí)長(zhǎng)度,,這樣可以減少微調(diào)電機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)數(shù)提高生產(chǎn)精度,。
  (4)編碼器采集部分,。采用l3位的絕對(duì)值型編碼器,,用來實(shí)時(shí)的反映切刀位置,以便調(diào)整微調(diào)電機(jī),。
 ?。?)切紙精度要求在0.5mm以內(nèi)。
2 系統(tǒng)硬件配置
  根據(jù)系統(tǒng)控制要求,采用伺服系統(tǒng)構(gòu)成電氣控制的硬件配置,。如圖1所示,。

  (1)PLC采用三菱FX2N系列FX2N一64RM,,定位模塊采用三菱FX2N一10GM,。
  (2)伺服放大器采用三菱MR—J2S—A系列,,伺服電機(jī)采用三菱HC—KFS系列7kw,、5kW、1.5kW各一臺(tái),。
 ?。?)碼克傳感器采用德國(guó)克CS1型顏色傳感器,具有檢測(cè)精確的特性,。
 ?。?)編碼器采用德國(guó)P+F公司生產(chǎn)的13位精度的絕對(duì)值型編碼器。
 ?。?)人機(jī)界面是專為PLC的應(yīng)用而設(shè)計(jì)的工作站,。它具備與各種品牌PLC連接監(jiān)控能力以及采用文字、圖形同步顯示PLC內(nèi)部接點(diǎn)狀態(tài)及資料的能力,,是一種互動(dòng)的工作站,。配備有液晶觸摸屏、通信接口,、智慧型操作面板,、打印接口等等。它取代了傳統(tǒng)的鍵控制系統(tǒng)及終端顯示系統(tǒng),,既節(jié)省了PLC的I/O模塊,、指示裝置,又能實(shí)時(shí)顯示所需信息,。
3 硬件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
 ?。?)牽引伺服系統(tǒng)采用速度控制方式,其速度的給定方式是由2KQ,、5W 的電位計(jì)給定,,原理接線方式如圖2所示。
 ?。?)切刀伺服系統(tǒng)采用位置控制方式,,與牽引伺服系統(tǒng)采取級(jí)聯(lián)的控制方式,即切刀伺服系統(tǒng)跟隨牽引伺服系統(tǒng),。該控制方式可以準(zhǔn)確的使兩套系統(tǒng)速度同步,。其接線方式如圖3所示,。

  (3)微調(diào)伺服系統(tǒng)的控制方式是由PIE經(jīng)過計(jì)算,,把需要的脈沖數(shù)傳給定位模塊,,再由定位模塊發(fā)出脈沖指令給微調(diào)伺服放大器,從而來控制微調(diào)伺服電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),。定位模塊發(fā)出的是脈沖串+符號(hào)的方式,,如圖4所示,因此微調(diào)伺服放大器也需要相應(yīng)的設(shè)置來接受定位模塊的脈沖指令,。


4 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
  控制系統(tǒng)的軟件包括PLC的控制程序,、定位模塊的控制程序和觸摸屏操作終端的監(jiān)控系統(tǒng),前者執(zhí)行實(shí)時(shí)控制任務(wù),,后者實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互功能,。
(1)PLC控制程序
  它由數(shù)據(jù)采樣,數(shù)據(jù)運(yùn)算,,數(shù)據(jù)處理,,控制信號(hào)處理等程序構(gòu)成。如圖5所示,。

 ?、贁?shù)據(jù)采樣:程序在采集碼克傳感器信號(hào)的同時(shí)采集編碼器的信號(hào),以判斷切刀的當(dāng)前位置的偏差,。
  ②數(shù)據(jù)運(yùn)算和數(shù)據(jù)處理:為了精確的控制切紙精度,、配合終端顯示,,對(duì)數(shù)據(jù)區(qū)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,運(yùn)用加,、減,、乘、除等多種運(yùn)算方法,。對(duì)切刀的位置偏差進(jìn)行補(bǔ)端,。同時(shí)也控制伺服系統(tǒng)的一些控制信號(hào)。
  補(bǔ)償脈沖程序如圖6所示,。

(2)定位模塊的控制程序(如圖7所示)

(3)監(jiān)控程序
  監(jiān)控軟件設(shè)計(jì)是由一組畫面組成,,本系統(tǒng)除了設(shè)計(jì)有動(dòng)態(tài)模擬設(shè)備當(dāng)前運(yùn)行畫面、I/0狀態(tài)顯示畫面,、故障顯示畫面,、故障查詢畫面,還設(shè)計(jì)有控制與操作畫面,,可以從觸摸屏直接輸入紙張的給定長(zhǎng)度,,同時(shí)也可以顯示微調(diào)電機(jī)所需的給定脈沖,。靜態(tài)圖形的設(shè)計(jì)采用繪制軟件提供的通用控件,如:線條,、文本框等進(jìn)行繪制,。動(dòng)態(tài)圖形設(shè)計(jì),通過傳感器采集的數(shù)據(jù)和PIE的處理來隨著變化,,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與圖形的動(dòng)態(tài)連接,,監(jiān)控畫面運(yùn)行時(shí),圖形屬性隨時(shí)數(shù)據(jù)改變而變化,。
(4)伺服放大器參數(shù)設(shè)定
  牽引伺服電機(jī)采用速度控制方式,,切刀和微調(diào)伺服電機(jī)采用位置控制方式,各電機(jī)根據(jù)需要相應(yīng)地設(shè)置其電子齒輪比及加減速時(shí)間等,。
5 運(yùn)行結(jié)果
  本系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢投運(yùn)后,,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高,,控制精度滿足了生產(chǎn)的要求,。同時(shí)也減少了電氣故障的發(fā)生率,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,。
參考文獻(xiàn)
[1]李乃夫.可編程控制器原理.北京:中國(guó)輕工業(yè)出版社.1998.

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