《電子技術(shù)應(yīng)用》
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變頻器在汽車油漆線推桿懸鏈系統(tǒng)中的應(yīng)用
摘要: 一汽集團(tuán)車身廠油漆線是一條承擔(dān)汽車車身表面的磷化處理、電泳浸漆及面漆噴涂等工藝的生產(chǎn)線。油漆線推桿懸鏈輸送系統(tǒng)在整個(gè)生產(chǎn)工藝當(dāng)中完成各工藝間工件的傳遞輸送任務(wù),。
Abstract:
Key words :

一,、系統(tǒng)現(xiàn)狀

 

1 系統(tǒng)概述

  一汽集團(tuán)車身廠油漆線是一條承擔(dān)汽車車身表面的磷化處理、電泳浸漆及面漆噴涂等工藝的生產(chǎn)線,。油漆線推桿懸鏈輸送系統(tǒng)在整個(gè)生產(chǎn)工藝當(dāng)中完成各工藝間工件的傳遞輸送任務(wù)。它共包括四條鏈、四條快速鏈,、九臺(tái)升降機(jī)及一條地面鏈,其中1#,、2#,、3#、7#鏈為工藝鏈,,此外滑差電機(jī)進(jìn)行調(diào)速,,四條工藝鏈要求同步運(yùn)行,即保證各工藝鏈之間主副推爪的空間相對(duì)位置保持一致,,以確保各工藝鏈間工件順利傳遞,。

  此系統(tǒng)是一個(gè)典型的位置隨動(dòng)系統(tǒng),其中2#鏈?zhǔn)侵麈湥?#,、3#,、7#鏈?zhǔn)菑逆湥瑥逆湼S主鏈運(yùn)行,,由速度反饋及位置反饋構(gòu)成一個(gè)速度內(nèi)環(huán)位置外環(huán)的雙閉環(huán)控制系統(tǒng),。

2 存在問(wèn)題

  本系統(tǒng)85年從英國(guó)HADEN公司引進(jìn),安裝調(diào)試后投入運(yùn)行,,十多年來(lái)雖然出現(xiàn)幾次故障,,但是從系統(tǒng)總的運(yùn)行情況來(lái)看還比較穩(wěn)定。從97年末開始,,由于產(chǎn)品換型,,工件體積變大,,重量增加,加上與之相配套的吊具的改造,,使懸鏈的整體負(fù)荷比原來(lái)增大一倍還多,,為此對(duì)懸鏈及驅(qū)動(dòng)站進(jìn)行了改造,提高了滑差電機(jī)的功率,,滑差電機(jī)與減速器之間的傳動(dòng)也由原來(lái)的齒形皮帶改成無(wú)聲鏈條來(lái)增加傳輸力矩,,但是因此也給滑差電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)帶來(lái)了致命的、無(wú)法消除的問(wèn)題,?;铍姍C(jī)的傳動(dòng)齒輪與無(wú)聲鏈條在高速旋轉(zhuǎn)的情況下進(jìn)行嚙合,大量的鐵屑被磨損下來(lái),,并被吸入磁性很強(qiáng)的電樞與磁極之間,,由于電樞是靠渦流產(chǎn)生磁場(chǎng),它本身又是一個(gè)發(fā)熱體,,因此被吸入的鐵屑與空氣中的灰塵油污在高溫的作用下很快就粘結(jié)在電樞與磁極上,,把電樞與磁極粘死而不能調(diào)速,主從鏈的同步縮寫狀態(tài)被破壞,,發(fā)生工件傳遞故障,,使系統(tǒng)不能正常工作。

二,、改造方案

1 整體改造方案的確定

針對(duì)上述問(wèn)題,,對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行全面認(rèn)真的分析,曾采用各種方法來(lái)解決,,例如用洗油浸潤(rùn),,再用壓縮空氣吹洗,雖然使用問(wèn)題得到一定緩解,,但始終沒(méi)有從根本上解決問(wèn)題,,最后經(jīng)研究決定對(duì)這套系統(tǒng)進(jìn)行徹底的改造,放棄傳統(tǒng)的滑差電機(jī)調(diào)速方式,,改用變頻器調(diào)速,,與自整角機(jī)及測(cè)速發(fā)電機(jī)一起構(gòu)成雙閉環(huán)位置隨動(dòng)系統(tǒng),。

2 系統(tǒng)構(gòu)成

改造后的位置隨動(dòng)系統(tǒng)由交流電動(dòng)機(jī),、變頻器、自整角機(jī),、相敏放大器,、測(cè)速發(fā)電機(jī)及PI調(diào)節(jié)器構(gòu)成,系統(tǒng)框圖見(jiàn)圖1,。

(圖中只畫出了1#,、2#鏈,,3#、7#鏈?zhǔn)÷裕?/span>

3 控制信號(hào)參數(shù)的選定

(1) 位置反饋信號(hào)

位置反饋信號(hào)由自整角機(jī)檢測(cè)輸出,,自整角機(jī)給出的位置偏差信號(hào)是正比于偏差角正弦的交流電壓,,相敏放大器把正比于偏差角的正弦交流電壓轉(zhuǎn)換成能反映位置偏差極性(正反相位)的正負(fù)直流電壓,電壓變化范圍為-10V ~ 0 ~ +10V,。

(2) 速度反饋信號(hào)

速度反饋采用交流測(cè)速發(fā)電機(jī)經(jīng)整流,、濾波取得,其輸出值調(diào)整為0 ~ 10V,。

(3) 變頻器頻率控制信號(hào)

變頻器輸出頻率的設(shè)定一般分為盤面按鍵設(shè)定及控制端子外部模擬量設(shè)定,,模擬量設(shè)定又分為0 ~ 5V、0 ~ 10V,、4 ~ 20mA幾種方式,,我們選用的是日本富士FRN7.5G9S-4CE變頻器,這里采用模擬量0 ~ 10V進(jìn)行設(shè)定,。

4 PI調(diào)節(jié)器

根據(jù)生產(chǎn)工藝對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)穩(wěn)態(tài)精度及跟隨能力的要求,,系統(tǒng)調(diào)節(jié)器由給定積分、位置調(diào)節(jié)及速度調(diào)節(jié)器構(gòu)成一個(gè)二階系統(tǒng),,其中位置調(diào)節(jié)器為比例調(diào)節(jié)器,,速度調(diào)節(jié)器為比例積分調(diào)節(jié)器。

5 變頻器多級(jí)頻率的設(shè)定

本系統(tǒng)運(yùn)行方式分為自動(dòng)運(yùn)行及手動(dòng)運(yùn)行,,兩種方式的速度要求不同,,第一頻頻率定為自動(dòng)運(yùn)行頻率,采用模擬量控制,,第二頻率為手動(dòng)運(yùn)行頻率,,由盤面按鍵設(shè)定。

6 變頻器第一加減速及第二加減速時(shí)間的設(shè)定

  系統(tǒng)在啟動(dòng)及停止時(shí)要求平穩(wěn)無(wú)沖擊,,即設(shè)備起車及停車時(shí)加減速有一段斜坡時(shí)間,,原控制系統(tǒng)專門設(shè)計(jì)一個(gè)斜坡發(fā)生器,來(lái)實(shí)現(xiàn)這一功能,。而采用變頻器調(diào)速后其速度變化本身就有加減速時(shí)間,,完全可以滿足系統(tǒng)加減速時(shí)的要求。

  另外,,考慮到主鏈及從鏈對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及跟隨能力的要求不同,,即對(duì)于主鏈來(lái)說(shuō)要求抗擾能力強(qiáng)、穩(wěn)定性好,,而對(duì)于從鏈則要求其跟隨能力強(qiáng),、快速性好。所以在系統(tǒng)啟動(dòng)后正常運(yùn)行時(shí),其頻率變化加減速時(shí)間的設(shè)定與系統(tǒng)啟,、停時(shí)加減速時(shí)間不同,。本系統(tǒng)將設(shè)備啟、停時(shí)的加減速時(shí)間定為第一加減速時(shí)間,,正常運(yùn)行時(shí)速度變化的加減速時(shí)間定為第二加減速時(shí)間,。

三、系統(tǒng)調(diào)試

1 系統(tǒng)調(diào)節(jié)的快速性

  懸鏈系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),,由于擾動(dòng)的作用,,每條懸鏈的速度隨時(shí)都在發(fā)生變化,雖然有速度反饋環(huán)節(jié)來(lái)穩(wěn)定速度的變化,,但當(dāng)突加擾動(dòng)量較大時(shí),,可能造成主從鏈相對(duì)位置偏差變大,而系統(tǒng)要求主從鏈出現(xiàn)位置偏差時(shí)控制系統(tǒng)能夠進(jìn)行快速調(diào)節(jié),,使偏差盡快趨于零,。在直流調(diào)速系統(tǒng)中,從理論上講可以采取增大放大器線性工作區(qū)來(lái)提高系統(tǒng)的快速性,,但是實(shí)際上做起來(lái)有很多困難,,而采用變頻器調(diào)速卻很容易做到這一點(diǎn)。在調(diào)試過(guò)程中,,可根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況,,適當(dāng)提高從鏈變頻器[最高頻率]設(shè)定范圍,當(dāng)受控模擬量信號(hào)有較小變化時(shí),,變頻器輸出頻率就有較大響應(yīng),,從而提高了系統(tǒng)調(diào)節(jié)的快速性。本系統(tǒng)變頻器頻率設(shè)定如圖2,。

2 高次諧波干擾問(wèn)題

  富士FRN7.5G9S-4CE變頻器采用PWM脈寬調(diào)制 方式進(jìn)行調(diào)頻,,其載波頻率約在2kHz ~ 10kHz左右,如此高的開關(guān)頻率產(chǎn)生的高次諧波將嚴(yán)重干擾其他電子設(shè)備的正常運(yùn)行,,其干擾對(duì)設(shè)備影響較大的是感應(yīng)干擾和輻射干擾,。在設(shè)備安裝中我們單獨(dú)采用鐵管對(duì)變頻器與電機(jī)間的配線進(jìn)行屏蔽,消除了高次諧波對(duì)PLC主控制系統(tǒng)的干擾,。但是在運(yùn)行中我們還是發(fā)現(xiàn)主控室里來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)八個(gè)攝像頭傳送來(lái)的監(jiān)控畫面不同程度地受到影響,,針對(duì)這種情況,我們對(duì)變頻器載波頻率的控制選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整,,降低了載波頻率,,使監(jiān)控畫面完全消除了干擾。

四,、改造效果

  從87年開始,,我們就陸續(xù)采用變頻器對(duì)廠內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行變頻調(diào)速的改造工作,,但是將變頻器用于位置跟隨系統(tǒng)還是第一此,,實(shí)踐證明這項(xiàng)改造是成功的,,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1 系統(tǒng)的穩(wěn)定性

  采用變頻器改造后,,使系統(tǒng)完全消除了因滑差電機(jī)電樞與磁極間粘結(jié)而引起鏈速忽快忽慢的現(xiàn)象,,系統(tǒng)的穩(wěn)定性大大提高。

2 系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)聽(tīng)診能力及同步調(diào)整精度

  改造后系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)調(diào)整能力及同步調(diào)正精度與原系統(tǒng)相比也大大提高,,原系統(tǒng)在主從鏈空間位置相差半個(gè)節(jié)距時(shí)調(diào)節(jié)時(shí)間需30 ~ 40秒,,改造后調(diào)節(jié)時(shí)間小于10秒。其同步調(diào)整精度在正常情況下可保證主從鏈之間相對(duì)同步偏差不大于3度,,折算成長(zhǎng)度偏差不大于30mm,,非正常傳遞故障完全杜絕。

3 直接經(jīng)濟(jì)效益

  改造后取消了滑差電機(jī)及調(diào)速控制板等國(guó)外備件,,僅滑差電機(jī)每年就需訂購(gòu)3 ~ 4臺(tái)備件(98年更換4臺(tái)),,一臺(tái)滑差電機(jī)8萬(wàn)多元,這樣每年可直接節(jié)省維修費(fèi)用30多萬(wàn)元,。

隨著變頻器性能的不斷發(fā)展和完善,,變頻器的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛,我廠工藝鏈變頻調(diào)速系統(tǒng)的改造是諸多成功應(yīng)用實(shí)例中的一例,,希望我們的工作能夠?qū)?guó)內(nèi)同行有一些啟示和幫助,,為推廣變頻器的應(yīng)用起到一定的促進(jìn)作用。

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